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  • 简介:简要分析了方坯连起步失败的原因,结合炼钢厂方坯连铸机的实际情况,采取有效的控制措施,减少起步事故的发生,提高开浇成功率。

  • 标签: 方坯 连铸 起步 事故 控制措施
  • 简介:由鞍山钢铁集团公司自主创新.向济南钢铁(6.32,-0.07,-1.10%)集团总公司成套输出的1700连连轧生产线.经过为期10个月的试生产和专家验收后。20日正式投产。这是我国第一条由国内钢铁企业成套输出的冶金生产线.改写了我国先进冶金成套技术装备主要依靠进口的历史。

  • 标签: 连铸连轧生产线 鞍山钢铁集团公司 投产 济钢 自主创新 技术装备
  • 简介:针对炼钢厂转炉方坯连45#钢坯裂纹及钢件加工裂纹问题,分析得出钢中的氧化物夹杂和凝固过程硫化物偏析形成的大颗粒硫化物夹杂,及连过程二冷段大的温度回升是造成质量问题的主要原因。通过优化连二次冷却制度、控制转炉终点碳含量、LF炉提前造还原精炼渣、保证足够的软吹时间、加强保护浇注措施,控制了45#钢生产的坯质量,有效的避免了加工开裂。

  • 标签: 45#钢 连铸坯 裂纹 质量
  • 简介:以中碳钢板坯连保护渣为研究对象,采用光学显微镜及X衍射对渣膜的矿物组成及结构进行了分析。

  • 标签: 保护渣 渣膜 结晶矿相
  • 简介:防止IF钢连过程增碳的主要措施包括:a.采用无碳整体打结钢水罐,防止钢水罐中的残钢和残渣增碳。b.RH处理后期,采用含低碳的Ti—Fe合金减少钢水终点合金化的增碳现象。达到平均增碳率为0.0003%-0.0005%。

  • 标签: 连铸过程 IF钢 增碳 钢水罐 RH处理 合金化
  • 简介:近年来,对钢板的内部质量要求越来越高,为此,美国lukens钢公司成立了一个小组专门研究改善钢的清洁。他们采取了以下措施:a.采用普通取样器在中间包取样,用测得试样的总氧含量来测定钢的内部清洁;b.改进操作工艺:(a)开浇:使用逐步提高速的自动开浇技术,可防止前沿浇不足的缺陷,再通过减少开浇渣的数量和调整开浇渣的成分,保证了表面质量;(b)浸入式水口的材质:铝碳质水口取代熔融石英水口,同时喷补内衬和修改中间包造渣工艺使总氧含量小于20×10-6的炉数稳定增加;(C)挡渣墙和堰:通过水模试验,决定在挡渣墙上加一些孔,使浇毕时钢水能完全流尽,再确定开孔的尺寸和位置,使之对钢液的流动模式影响不大;

  • 标签: 内部质量 钢板 美国 连铸坯 铝碳质水口 自动开浇
  • 简介:坯表面缺陷可分为纵裂纹、横裂纹、网状裂纹、皮下针孔和宏观夹杂,但主要缺陷是表面裂纹。表面裂纹形成的一个主要原因是在结晶器弯月面区域钢水一结晶器壁一保护渣一坯壳之间不均衡凝固.它取决于钢水在结晶器中的凝固过程。在二冷区,坯表面裂纹会继续扩展,它会导致轧材表面的微细裂纹,影响产品质量。连坯裂纹的形成是一个非常复杂的过程,是传热、传质和应力相互作用的结果。

  • 标签: 表面缺陷 裂纹形成 连铸坯 原因 结晶器壁 表面裂纹
  • 简介:本文针对210转炉厂连现有的板坯定尺切割采用红外摄像机定位难以满足现有工艺要求的问题,提出采用激光定尺切割的优化思路,将很好的解决这些问题。

  • 标签: 切割系统 定切割 摄像定
  • 简介:主要介绍了以伟肯(Vacon)变频器为核心,对连结晶器外置式电磁搅拌控制系统进行的成功改造,阐述了整个电磁搅拌控制系统的构成。

  • 标签: 电磁搅拌 控制 VACON变频器
  • 简介:连轧概念的提出成功实现了薄板坯连铸机与热轧机组的有效连接和协调,极大地简化了生产工艺.获得了材料生产的新方法。CSP线的建设是实现再造一个酒钢目标的关键,本文简要介绍了连连轧的类型及酒钢CSP生产线的建设和调试,并对酒钢CSP下步发展提出了自己的观点。

  • 标签: 连铸连轧 薄板坯 热连轧机 发展
  • 简介:本文阐述了二步煅烧法合成钙砂的生产工艺,并就其工艺条件进行了详细的讨论.提出了酒钢合成钙砂的工艺方案。

  • 标签: 二步煅烧 镁钙砂 工艺
  • 简介:薄板坯连连轧生产线的出现打破了传统的生产模式,标志着轧材生产方式、技术和管理水平都进入了一个崭新的阶段。连连轧就是将连铸机生产出来的高温无缺陷坯.无需清理和再加热(但需经过短时的均热和保温处理)而直接扎制成材。这样把和轧直接连成一条生产线的工艺流程就称为连连轧。

  • 标签: 薄板坯连铸连轧 均热 轧材 保温处理 再加热 生产线
  • 简介:通过对甘肃东兴铝业有限公司钢砂铝生产线从安装调试到顺利生产全过程经验总结,系统的论述了四轮式钢砂铝连连轧生产线的生产工艺。

  • 标签: 钢砂铝 连铸连轧 生产工艺