昆明渝润水务有限公司 云南 昆明 650000
摘要:针对MSBR工艺污水处理厂耐冲击负荷低,提高进水水量后出水较难达高标准(TN≤5mg/L,TP≤0.05mg/L),提出了工艺优化调整措施,包括控制污泥浓度,控制SBR池SV,提高内外回流量,调整SBR池外回流时序时间,外加碳源等,结果表明,调整后处理水量由4万-5万方每天提升至10万方每天,出水指标稳定达到昆明市地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》(DB5301)A级标准(TN≤5mg/L)并优于该标准。
关键词:MSBR;反硝化滤池;优化调整;研究
昆明市第十四水质净化厂位于盘龙区政府西北侧,总控制用地约7.83ha(117.5亩),总投资概算18.49亿,项目于2018年11月8日开工建设,目前已进入正式运行阶段,总设计规模为20.0万m³/d,采用全地下建设形式,处理工艺采用预处理+改良SBR工艺+反硝化生物滤池+气浮池+汽水反冲洗滤池+活性炭滤池+紫外消毒深度处理工艺,分期建设,土建规模为20.0万m³/d,设备规模为10.0万m³/d;土建一次建成,设备先安装一期,处理达昆明市《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》A级标准,如图1所示。
图1 工艺流程图
1、MSBR工艺原理
MSBR是改良SBR工艺,结合A2O和SBR工艺的技术特点,发展出来的较好的城镇污水脱氮处理工艺。MSBR工艺的核心为A2O,A2O工艺和SBR工艺串联具有很好的除磷和脱氮作用。本项目所用 MSBR 系统由 12 个单元组成,单元1和7是SBR池,1A/B、7A/B 单元是缺/好氧池,单元2是污泥浓缩池,单元3 预缺氧池,单元4是厌氧池,单元5和5A是串联式两级缺氧池,单元6是主曝气好氧池。
在实际运行中,1、7 SBR单元根据实际需要来调整厌氧、缺氧、好氧、沉淀等过程所需时间。A2O中的好氧曝气单元在整个运行周期中保持连续曝气,缺/好氧池间隙曝气,2个SBR单元交替分别作为曝气(或缺氧)预沉和沉淀池周期、恒水位下连续运行,如图2所示。
图2、MSBR工艺流程图
MSBR的流程的实质与传统A2 /O工艺一样,其工艺原理如图1所示。由于MSBR工艺强化了各反应区的功能,为各优势菌种创造了更优越的环境和水利条件,无论从理论上分析,或者实际的运行结果看,MSBR工艺是最理想的污水生物除磷脱氮工艺,同时,MSBR 工艺的厌氧区还可作为系统的厌氧酸化段,对进水中的高分子难降解有机物起到厌氧水解作用,促进有机物的酸化过程,提高污水的可生化性和好氧过程的反应速率,厌氧、缺氧、好氧过程的交替进行使厌氧区同时起到优化选择器的作用。
污水经预处理工序后直接进入MSBR反应池的厌氧池与预缺氧池的回流污泥混合,富含磷污泥在厌氧池进行释磷反应后进入前置两级缺氧池,缺氧池主要用于强化整个系统的反硝化效果,由主曝气池至缺氧池的回流系统提供硝态氮。缺氧池出水进入主曝气池经有机物降解、硝化、磷吸收反应后再进入后置两级缺/好氧池强化脱氮,之后进入序批池I或II。如果序批池I作为沉淀池出水,则II首先进行缺氧反应,再进行好氧反应,或交替进行缺氧、好氧反应。在缺氧、好氧反应阶段,序批池的混合液通过回流泵回流到浓缩池,分离池上清液进入好氧池,沉淀污泥进入预缺氧池,经内源缺氧反硝化脱氮后提升进入厌氧池与进厂污水混合释磷,依次循环。
2、反硝化工艺原理
MSBR生反池出水经格栅和一级提升泵房后,与外加碳源混合,出水被输送至DN反硝化生物滤池的总配水渠,由配水渠均匀溢流进入DN反硝化生物滤池。DN反硝化生物滤池主要功能是在缺氧且外加碳源充足条件下,池中反硝化菌进行反硝化作用将污水中的亚硝酸盐 (NO2-N)和硝酸盐(NO3-N)还原成氮气,排放至空气中。反硝化后的出水经气浮池、气水反冲洗滤池,进入清水池并储存作为反冲洗用水。
生物滤池在运行一段时间后,由于微生物的增殖、脱落以及滤料层截留的悬浮物的增加,滤床的阻力也不断增大,当阻力增大至设定值时,就必须对滤池进行反冲洗水利用清水池中的系统处理出水,反冲洗排水先排入废液池,再用泵连续、均匀地抽入厂区前端预处理系统。
3、工艺调试
工艺调试期间,进水水量负荷较低,处理水量为4万-5万m³/d,进水C/N比较低,当进水水量波动,增加1万-2万m³/d,总出水TN升高,MSBR池沉淀出水末端出现污泥跑泥现象,跑泥造成MSBR池出水TN和SS升高,导致后续反硝化池堵塞,反硝化去除效果降低,形成恶性循环,此状况一直持续2~3个月。
初步分析认为MSBR池未及时进行排泥,污泥脱泥外运不及时,污泥浓度较高为导致跑泥的主要原因。检测1、7单元SBR池污泥浓度为5000—6000mg/L,6#好氧池污泥浓度为3500—4500mg/L,经沟通协调后,加大了对SBR池的排泥和脱泥量,污泥浓度下降,1、7单元SBR池污泥浓度为3500—4500mg/L,6#好氧池污泥浓度3000—3500mg/L,水量为4万-5万m³/d,不再出现跑泥现象,但当水量突然增加1万-2万m³/d后,跑泥现象再次出现,总出水达标较难保证,且处理负荷率仅能达70%,未达设计处理水量10万m³/d。
进一步分析认为,污泥浓度仍然偏高,须继续增大脱泥降低污泥浓度,同时分析认为外回流污泥量不足导致SBR池积泥跑泥,该厂因设计缺陷SBR池不能实现每周期进行排泥,只能开启脱水机后进行手动排泥,SBR池污泥不均也是跑泥原因之一。
根据以上分析,一面降低污泥浓度,将SBR池污泥浓度降低至3000—3500mg/L,好氧池污泥浓度2500—3000mg/L,一面对MSBR池1、7单元运行时序进行调整。
表1、MSBR池序批单元运行时序调试试验(一)
阶段一 | 缺氧时间 | 好氧时间 | 预沉淀时间 | 沉淀出水 | 总时间 |
1、7单元运行时间 | 50min | 10min | 60min | 120min | 240min |
外回流时间设定 | 50min | 10min | 0min | 0min | 60min |
调整后进水水量提升至6万~7万m³/d,出水水质稳定达标,继续提升进水水量至8万-9万m³/d,SBR池污泥浓度和SV上涨较快,SV高达50%,又出现跑泥现象,出水指标上涨,后对MSBR池1、7单元运行时序进行调整。
表2、MSBR池序批单元运行时序调试试验(二)
阶段二 | 缺氧时间 | 好氧时间 | 预沉淀时间 | 沉淀出水 | 总时间 |
1、7单元运行时间 | 40min | 20min | 60min | 120min | 240min |
外回流时间设定 | 40min | 20min | 0min | 末端20min | 80min |
调整后进水水量提升至8万-9万m³/d,出水水质稳定达标,继续提升水量至9万m³/d-10万m³/d,根据先前经验,在预沉阶段初期增加外回流20min,出水水质稳定,但SBR池SV为45%,还存在跑泥风险,后再增加沉淀出水末端外回流10min,沉淀末端外回流时间为30min,出水水质稳定。
表3、MSBR池序批单元运行时序调试试验(三)
阶段三 | 缺氧时间 | 好氧时间 | 预沉淀时间 | 沉淀出水 | 总时间 |
1、7单元运行时间 | 40min | 20min | 60min | 120min | 240min |
外回流时间设定 | 40min | 20min | 预沉前20min | 末端30min | 110min |
调整后进水水量提升至10万m³/d,出水水质稳定达标,尝试将预沉阶段前段外回流时间调整为30min,发现出水中断出现短暂跑泥现象,遂将预沉阶段外回流调回20min,跑泥现象消失,后满负荷运行状态下,外回流未再做调整,通过排泥将SBR池SV控制在30%—40%之间,均未出现跑泥现象,出水水质稳定。
MSBR池出水未出现跑泥后,后续反硝化滤池在补充碳源投加下,出水效果稳定向好,为出水水质达标提供了更好保障。
4、工艺运行效果
工艺调试完成后,该污水处理厂满负荷运行下,出水水质稳定达标,出水水质优于《昆明市城镇污水处理厂主要水 污染物排放标准》A级标准。2024年4月上旬实际进出水平均指标如表所示:
表4、工艺调试后进出水水量水质表
名称 | 数量(万m³/d) | COD(mg/l) | 氨氮(mg/l) | TN (mg/l) | TP (mg/l) | SS (mg/l) |
进水 | 10.2 | 142.45 | 22.22 | 28.85 | 2.75 | 90.73 |
出水 | 9.05 | 12.27 | 0.20 | 2.19 | 0.03 | 4 |
地表A标准 | 20 | 1 | 5 | 0.05 | 10 |
5、结论
针对严格的TN、TP标准,MSBR工艺耐冲击负荷较低等特点,采用优化外回流调整,控制序批池污泥浓度,外加碳源等措施,可以满足高水量,低碳/氮比污水处理需求,同时,12单元的MSBR工艺较传统的A2/O和SBR等工艺相比,脱氮除磷效果更好,出水指标稳定达到《昆明市城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》A级标准(TN≤5mg/L),该工艺可在高标准污水处理厂建设和提标改造中进行应用。
参考文献:
[1]邓仁健、张金松,等.MSBR 工艺强化生物脱氮生产性试验研究.中国给水排水〔J〕.2014.4.30(7).9-13.
[2王文明、杨淇椋,等.MSBR工艺强化生物脱氮生产性试验研究.中国给水排水〔J〕.2020.8.36(16)111-115.
作者简介:
汪敏,(1987.12),女,汉族,云南昭通人,本科,工程师,主要从事给排水相关工作。