大唐国际王滩发电有限责任公司
摘要:本文围绕三分之四接线方式的发电厂自动准同期装置改造,就同期改造中的并列点、假同期、假并列试验进行讨论分析,使得三分之四接线方式的发电厂同期改造方案趋于合理、完善、安全。
关键词:同期装置改造;三分之四接线方式
1、概述。
新的电源并网或两个相互独立的电网并网时,无论是手动并网操作,还是故障后重合闸装置自动并网,都必须考虑两侧电压之间的幅值、相位、频率是否满足同期并网条件,否则就会造成非同期并网,给发电机和电网带来较大的冲击,甚至会使电网系统发生震荡,影响系统的稳定运行。随着技术的发展,先进的微机型同期检测装置和同期捕捉装置大量投入使用,同期的检测和捕捉问题已经得到了较好的解决,但是为了适应各种运行方式的灵活转换,电网中的500kV变电站大多数使用了3/2的接线方式,3/4接线方式的同期回路在电网中较为少见。我厂2号机组自动准同期装置于2005年投产,到目前为止已经运行了16年,电子元器件部分老化,影响电网、机组运行的稳定性。如果自动准同期装置出现误动或拒动,会增加线路跳闸或全厂停电的危险性,甚至影响电网安全。本文结合我厂2号机组自动准同期装置的改造工作,讨论分析基于3/4接线方式下自动准同期装置改造中并列点的选取,假同期、假并列试验方案的设计。
2、我厂一次电气主接线图及3/4接线方式简介。
我厂共2台660MW发电机组,2条出线,采用了3/4的接线方式。
图2-1 电气主接线图
3、2号机组同期并列点选取。
基于主回路3/4的接线方式,我厂2号机组共设置4个并列点。
并列点一:500kVⅠ母线,并列断路器为5011断路器;
并列点二::500kVⅡ母线,并列断路器为5012断路器;
并列点三:王安#1线,并列断路器为5012断路器;
并列点四:1号机组主变高压侧,并列断路器为5012断路器。
4、2号机组发电机同期系统检查、同源核相试验。
在同期装置改造完成后,由于二次回路有所变动,所以应在装置正式投运前进行同源核相试验。同源核相试验的目的是检测同期装置中系统侧、待并侧电压回路的接线正确性,防止由于二次回路接线错误而造成非同期并网事故,给机组,甚至电网带来巨大危险。我厂共四个并列点,这里只选用了并列点一作为同源核相试验并列点,试验成功后选择电压回路正确的并列点一进行并网操作,并列点二、并列点三、并列点四待并网后进行核相。本次核相试验需腾出500kVⅠ母线,然后用待并侧发电机向母线进行空充。选择并列点一进行并网时,系统侧与待并侧电压幅值、相位、角度应完全相同,验证电压回路接线正确性。以下为试验步骤。
4.1 并列点一核相试验
4.1.1 打开同期装置加速、减速、升压、降压出口端子排滑块。
4.1.2检查确认主变高压侧断路器5011、5012、隔离刀闸在断开位置。
4.1.3 确认发电机PT一、二次保险完好,将发电机出口PT推入工作位置,合上发电机机端PT二次开关,合入5011汇控箱500kV Ⅰ母线PT二次空气开关(8VT4 Ⅰ母线PT同期)。
4.1.4 检查主变高压侧中性点接地良好,主变冷却器工作正常。
4.1.5 投入发变组保护。
4.1.6 确认发电机转速维持在额定值3000转/分。
4.1.7 向调度申请:5011断路器间隔转冷备,冷备(500kV Ⅰ母线腾空)。,
4.1.8 退出5012断路器保护屏5012失灵跳王安一线、5012断路器压板。退出5022断路器保护屏5022断路器失灵跳王安二线、5022压板。
4.1.9 合上灭磁开关,投入励磁调节器,升至额定电压。
4.1.10 向华北网调申请合入5011-6刀闸。
4.1.11 向华北网调申请5011断路器有由冷备用转为热备用。
4.1.12 向华北网调申请5011断路器由热备转运行。
4.1.13 用2号主变高压侧PT与500kV Ⅰ母线PT进行二次电压核相。在同期屏处分别测量待并侧电压幅值为57.74V,500kVⅡ母线侧电压幅值为57.74V。使用相位表测量同期装置端子排分别与R3:11,R3:12间相位差为0°(理论值为0°)。
4.1.14 核相检查正确后,选择方式一,启动同期装置,观察同期装置指示应为同期状态。2号主变高压侧电压Vg与500kV Ⅱ母线电压Vs应大致相同,电压差大致为0%,Fs与Fg应大致相同,频差大致为0Hz,相角差&大致为0°,同步表应指示在0位,同期装置发加速指令。否则应调整接线。
5、2号机组发电机同期装置假并列实验
经过假同期试验我们验证了同期装置电压二次回路的接线正确,下一步则要进行假并列试验。其目的是在于检查同期装置是否能够可靠动作,并网开关的控制回路是否完好,并测量并网开关的合闸反馈时间是否控制在规程允许范围内。以下为试验步骤
5.1.1 向调度申请:2号发变组经5011、5012断路器进行假同期试验。
5.1.2确认主变高压侧5011、5012断路器、隔离刀闸在断开位置。
5.1.3 投入发变组保护。
5.1.4 将下列信号接入录波器:
1、自动准同期装置的导前合闸脉冲;
2、 2号主变高压侧电压、500kV Ⅰ母线电压、王安一线电压、1号主变高压侧电压、500kV Ⅱ母线电压;
3、 5011、5012断路器辅助接点。
5.1.5 检查并确认5011、5012断路器合闸位置启动热工DEH调速回路接线已断开。
5.1.6 合上灭磁开关,投入励磁调节器,升至额定电压至额定值,维持发电机转速及电压在额定值。
5.1.7 检查确认5011-6、5011-1、5011-2、5012-1、5012-2在断开位置。
5.1.8 分别调整发电机转速使发电机频率低于和高于系统频率0.2Hz,用DCS 选择“ASS投入 1”(同期方式一),将DEH投入自动,同期系统将自动投入5011断路器的自动准同期装置,观察自动准同期装置ASS通过DEH自动调整发电机转速的情况,监视同期表的指示。自动准同期装置ASS应能自动调整发电机频率与系统频率趋于一致。在同期条件满足时,自动将5011断路器合闸(同时进行录波)。试验结束后退出DEH自动,退出“ASS投入 1”,拉开5011断路器。
5.1.9 分别调整发电机电压低于和高于系统电压35,用DCS 选择“ASS投入 1”(同期方式一),将DEH投入自动,观察自动准同期装置ASS通过AVR励磁调节器自动调整发电机电压的情况;监视同期表的指示。自动准同期装置ASS应能自动调整发电机电压与系统电压趋于一致,并自动将5011断路器合闸(同时进行录波)。试验结束后退出DEH自动,退出“ASS投入1”,拉开5011断路器。
图5.1
由图可知同期装置合闸脉冲脉宽为95ms,符合要求。
5.1.11 试验结束后,将发电机电压降至最低,逆变灭磁。
6、结论
这样同期装置改造后的同源核相、假同期试验均已完成,完美的验证了电压回路接线正确性和同期装置的可靠性。由于3/4接线其余并列点难以进行核相试验,故并列点二、三、四核相由并列点一并网后在装置内部进行核相检查。若发现相位错误,应禁用此并列点并随机组停机检修。本文基于3/4接线方式的发电厂同期改造,设计出改造后试验方案,对于以后3/4接线方式的发电厂同期改造有一定的借鉴意义。
参考文献:
[1] 傅晓峰,楼国才,徐金兵,等. 一种检查同期回路接线的新方法[J]. 电力系统保护与控制,2010,38(13):133-135.