简介:摘要:在化工中,常减压蒸馏设备是常用的一种设备,它由加热炉、蒸馏塔组成。在高温下,将原油进行分离,将原油加热至所需的温度,再将其冷却,上述过程都是由长减压蒸馏装置的换热器和冷却器来实现的,在实际的炼油装置中,环烷酸腐蚀是一个必须要解决的问题,特别是随着企业的发展,设备的服役时间越来越长,普通的装置材料已经无法防止设备的腐蚀。在石油化工企业中,由于设备和管线材料的匮乏,导致了许多设备的腐蚀和渗漏事件,而实际上,这一问题很难得到彻底的控制,但如果整个设备都发生了泄漏,就会导致原材料的浪费和大量的污染,从而降低了整个化工的生产效率。本文对此进行了重点的分析和研究。
简介:摘要:常减压蒸馏装置加热炉能效提升改造是提高工业生产能效和环境保护的重要措施,通过对加热炉的热效率和能源利用率进行改善,可以降低单位产品能耗,减少温室气体排放,实现可持续发展目标。能效提升改造也能够带来经济效益和竞争优势,提高企业的核心竞争力。因此,不断加强对常减压蒸馏装置加热炉能效提升改造技术的研究和推广应当成为我们在能源领域追求节能减排、可持续发展的重要方向之一。
简介:摘要:550万常减压装置主要生产半成品或者为炼油厂重整装置,航煤加氢装置、柴油加氢装置、催化裂化装置、润滑油装置、延迟焦化等装置提供原料。2023年公司进行大检修,原油罐区存储了公司清罐污油、系统污油等劣质原油。为了清理库存,降本增效,常减压装置要对以上劣质原油进行掺炼,但是掺炼以上劣质原油对常减压电脱盐系统及常减压装置操作带来很大影响,本文主要阐述加工劣质原油所采取的措施来达到降低罐区原油库存的目的以及取得的经济效益。
简介:摘要:在石油化工领域,催化裂化与常减压蒸馏过程是原油加工中的核心环节。为了提高系统整体效率并降低能耗,本研究致力于催化裂化-常减压集成系统的优化设计与运行模拟。首先,基于工艺流程及操作参数,建立了该集成系统的数学模型。随后,通过应用遗传算法对模型进行优化,以确定最佳的操作条件和设备配置。研究结果显示,集成系统在优化后的操作条件下,能够显著提高裂化产物的收率,并减少能源消耗。具体而言,优化后的系统在保证产出高价值轻质油品的同时,能耗降低了15%,且设备利用率得到了明显改善。此外,通过运行模拟验证了优化方案的可行性和稳定性。研究结论为石油炼制过程中的工艺优化提供了新思路,对提升整体生产效率具有重要的指导意义。
简介:摘要:中国石化金陵分公司Ⅱ常减压装置在大比例加工劣质原油时,电脱盐排水油含量时常偏高,影响下游环保装置运行。本项目脱盐排水除油设施采用分级分步处理,以亲疏水组合纤维物理强化破乳为核心的模块化高效低耗除油技术(CFC),快速分离水中的油。同时应公司要求,当Ⅲ/Ⅳ常减压装置电脱盐排水油含量超标时,也进入电脱盐排水新增除油设施一并进行处理。本文以项目为背景,结合装置实际运行状况分析除油效果,为后续改进提供实践经验。
简介:摘要:对于传统电气管线施工而言,还存在不足之处,本文则是根据不足之处所进行分析,并介绍了装配式建筑电气管线快装的相关内容。把其与传统电气管线施工方式与其进行对比,发现该方式具有无可比拟的优越性。装配式建筑电气快装管线不仅优化了施工步骤,而且也提高了装配式建筑的工作效率。本文则是对装配式建筑电气快装管线应用的解析。
简介:摘要:常减压Ⅱ套蒸馏装置(Ⅱ套蒸馏装置)为大庆原油生产,设备管线采用碳钢材料,没有考虑到设备材料的防腐问题,自2004起,大庆管线中掺有俄罗斯原油;冀东油田大庆原油混输后,硫含量由0.1%上升至0.27%,酸值由0.04毫克/克上升至0.62毫克克/克,装置设备的腐蚀程度不断加深,现有的设备管线材料已经无法适应安全要求。为了改善设备的耐腐蚀性,II型蒸馏装置对240℃以上的设备进行了改造;管线材料升级,按照工艺原油含硫量0.5%、酸值0.7毫克/克设计,材料升级包括加热炉、塔器、冷换设备、管线等。本文通过对原料性质和腐蚀在线系统数据的对比,发现在原料性质不变的前提下,设备材料升级段的腐蚀速度显著降低,防腐效果显著。材料更新理论对防腐蚀作用的可行性进行了验证。