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  • 简介:1995年,氧化钕价格的大起大落成为国内稀土市场的“晴雨表”。到了年底,由于国际市场上镧钕金属需求量减少,导致富镧钕(氯化物、氧化物)需求减少,迫使许多稀土厂家改变生产工艺,提取氧化钕。

  • 标签: 氧化钕 生产工艺 国际市场 高纯氧化钕 稀土市场 需求量
  • 简介:<正>今年以来,国际稀土市场持续低迷,稀土产品价格全面走低,磁性材料及其相关产品需求不旺,呈下降态势,主要原因是国际市场对IT产业及其相关产品的需求趋缓所致。下面,笔者将就近几年钕及其相关产品的资源、生产、销售等情况作一浅析,仅供参考。

  • 标签: 氧化钕 钕铁硼 市场分析 磁性材料
  • 简介:湖南有色金属研究所研制的催化型三氧化二锑,经湖南有色产品质量检测站检测各项质量指标均优于省标规定指标,经一年多的大规模生产应用,用户反映良好。1988年底由湖南省经委和湖南省标准局组织有关专家和用户进行了技术鉴定会和省标审定会,与会专家和代表一致通过催化型三氧化二锑的技术鉴定和省标审定(无国准、部标,省标),并认为该产品质量为国内前进水

  • 标签: 省标 三氧化二锑 湖南有色金属 用户反映 技术鉴定 产品质量检测
  • 简介:以草酸为络合剂,采用溶胶–凝胶法制备一系列氧化镁稳定氧化锆粉末Zr1xMgxO2x(0.04≤x≤0.10),利用X射线衍射(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)等分析技术对粉末进行表征。结果表明,掺杂氧化镁后,低温350~450℃煅烧产物晶型为四方相(t-ZrO2),随煅烧温度升高,t-ZrO2逐渐向m-ZrO2转变。在550℃下煅烧时,少部分四方相转变为单斜相(m-ZrO2),转变比例随掺杂量增加而降低。Mg2+取代Zr4+产生氧缺陷是ZrO2晶体结构稳定的主要因素。随煅烧温度从350℃升高到650℃,Zr0.92Mg0.08O1.92粉末中t-ZrO2晶粒尺寸从42nm长大到100nm;随Mg掺杂量从0.04增加到0.10,t-ZrO2晶粒尺寸从110nm减小到97.8nm,而纳米尺寸晶粒有利于t-ZrO2稳定。

  • 标签: 镁稳定氧化锆 溶胶凝胶法 晶粒尺寸 四方相
  • 简介:奋pH6的缓冲溶液中,铝与铍试剂Ⅲ形成的络合物于-0.56伏(Vs.S.C.E.)产生一灵敏的吸附波,大量不产生干扰,对于中微量铝无须分离即可直接测定。方法简便、快速、灵敏度高,能满足金属及某些锌合金中微量铝的测定。

  • 标签: 示波极谱法 铍试剂Ⅲ
  • 简介:为了满足碳钢薄板厂镀锌机组对层厚度精确控制的需要,降低生产成本,增强产品的竞争力,酒钢镀锌线设计配置了包括层测厚仪、层厚度控制模型等一套软硬件设备的镀层厚度控制系统。本文对该系统进行了详细介绍与研究,并对该系统的具体应用效果和优化进行探讨。

  • 标签: CWC 气刀 锌层测厚仪 模型控制
  • 简介:以某公司含锌50~70g/L的铟萃余液为研究对象,研究采用溶剂萃取法回收的工艺技术。结果表明,在最佳工艺条件下,萃取率达到97.83%,反萃率达98%以上,萃取总回收率大于90%,经过多级逆流反萃,反萃液中含量达到150g/L以上,且不引入新的杂质,浓度及杂质含量均可满足电积新液的要求,回收了资源,同时还达到了氟、氯等杂质元素开路的目的,氟的脱除率为62.86%,氯的脱除率为96.42%,效果比较理想。

  • 标签: 铟萃余液 中和 溶剂萃取
  • 简介:以铜火法冶炼过程中得到的铜合成炉烟灰为研究对象,采用硫酸浸出铜合成炉烟灰,使其中的有价金属得到有效回收,并通过单因素实验确定了最佳浸出工艺条件。研究结果表明:反应时间和液固比对铜合成炉烟灰的浸出率的影响非常小,而硫酸浓度、反应温度等因素对铜合成炉烟灰的浸出率则有较大影响;在搅拌速度为300r/min条件下,当反应温度为70℃,反应时间为1.5h,液固比为7:1,硫酸浓度为1.80mol·L-1时,、铜浸出率均大于90%。

  • 标签: 铜合成炉烟灰 硫酸 浸出 单因素实验
  • 简介:研究了用过氧化氢低温从钴镍浸出液中除铁,确定了除铁最优工艺条件为:控制浸出液pH为4.0~4.5,双氧水浓度为5%~10%,在常温下反应1.5~2.0h,反应过程加入适量添加剂A,可改善过滤性能。试验结果表明,滤液中铁离子质量浓度降至0.01g/L,达到生产要求。

  • 标签: 氧化中和除铁 低温 双氧水 过滤性能
  • 简介:采用标准加入法测定高纯稀土镱配合物中痕量的氧化钙和氧化铁,有效避免基体干扰。当钙元素分析谱线为393.366nm和396.847nm,铁元素分析谱线为259.940nm和261.187nm,硝酸酸度控制在5%,基体浓度为6g/L时,高纯稀土镱配合物中痕量氧化钙和氧化铁的含量能准确测量。铝、镁、钠、硅、钾、、镍、铜、磷等元素对测定基本无干扰。该方法具有较好的精密度和准确度,CaO的相对标准偏差为4.29%,加标回收率在91.0%~105.5%之间;Fe2O3的相对标准偏差为5.88%,加标回收率在96.0%~104.0%之间。

  • 标签: 高纯稀土镱配合物 痕量氧化钙 痕量氧化铁 标准加入法
  • 简介:根据实践中车用空压机窜问题较为普遍的现象,分析窜的主要因素,然后通过改进活塞环槽,提高气缸气密性,达到有效地控制空压机窜的目的.

  • 标签: 汽车 空压机 窜油 活塞环槽 活塞环 粗糙度
  • 简介:分析了液压油污染的原因、以及液压被污染后对液压传动系统造成的危害,并提出了对液压油污染的控制措施,以确保液压系统的正常工作。

  • 标签: 液压系统 液压油污染 污染控制
  • 简介:测试在不同温度区间、搅拌桨叶角度和搅拌机轴长情况下,某种基合金生产搅拌均匀所用的时间,从而找出合适搅拌相关参数,以便提高生产效率,稳定和提高合金生产一次合格率。

  • 标签: 搅拌 锌基合金 均匀化
  • 简介:主要介绍了氯化除汞技术在冶炼烟气制酸中的应用情况以及生产工艺特点.

  • 标签: 除汞 氯化 烟气 制酸
  • 简介:1绪论1.1课题研究的背景热镀锌板具有好的耐蚀性,良好的加工成形性、焊接性、涂装性及环保性,使其愈来愈广地应用在汽车、家电、建筑等各个领域。生产这些高级钢板需要使用连续镀锌钢板生产线和连续退火生产线,在该生产线上,使用了各种钢馄轧制、传输钢板,实现连续镀锌生产。镀锌生产线上的这些钢辊,特别是沉没辊,其表面状态至关重要,直接影响着钢板的表面质量。在实际生产中经常发现,由于钢辊的表面

  • 标签: 沉没辊 液态金属 镀锌线 金属间化合物 涂层 不锈钢
  • 简介:本文针对生产镀铝产品出现的主要产品质量缺陷进行了分析,并提出了相应的解决措施,为生产线生产出高质量的镀铝产品创造有利条件。

  • 标签: 锌产品 缺陷原因 镀铝 涟钢 质量缺陷 生产线
  • 简介:<正>液压是液压机械的血液,具有传递动力、减少元件间的摩擦、隔离磨损表面、虚浮污染物、控制元件表面氧化、冷却液压元件表面等。因此液压是否清洁,不仅影响液压系统的工作性能和液压元件的使用寿命,而且直接关系机械能否正常工作。液压机械的故障直接与液压的污染度有关,因此控制液压油污染是十分重要的。一、液压油污染物的来源1.固体污染物:来至液压系统的管道、液压元件,如液压缸、胶管、泵、马达、阀、液压油箱等,在系统使用前未冲洗干净,在液压系统工作时,污染物就进入到液压中。2.外界入侵的污染物:外界的空气、水、灰尘、固体颗粒,在液压系统工作过程中,通过液压缸活

  • 标签: 液压系统 污染 危害 预防措施
  • 简介:着重介绍了氧压浸出和焙烧浸出工艺原理、工艺方法及工艺流程,对氧压浸出中应用较多的一段氧压浸出工艺和二段逆流氧压浸出工艺作了详细分析,说明了一段氧压浸出除了对富含镓锗稀贵金属特殊矿的处理不具优势外,其他均优于二段氧压浸出;通过对一段氧压浸出和焙烧浸出工艺流程及技术指标的详细比较和分析,得出一段氧压浸出流程短捷,工序少;浸出率明显高于焙烧浸出工艺;总体投资比焙烧浸出工艺要减少6%以上,设备装机容量比焙烧浸出工艺要低20%~25%,总体耗电量低。阐明了氧压浸出工艺具有综合回收好,生产成本低,环境保护好,渣处理简便的优势,是一种环保、节能的清洁生产工艺,可以解决国内企业面临的环保及生产成本高的问题。

  • 标签: 氧压浸出 焙烧浸出 生产成本 环境保护 渣处理
  • 简介:用交流阻抗法对钽阳极氧化膜生成机理进行了研究。提出了钽的氧化反应式及反应控制步骤;得出其氧化膜电容量随着氧化电位的增加而减少,阻抗与阳极化行为存在相关关系。

  • 标签: 交流阻抗法 钽阳极氧化膜 阳极极化 钽电容器