简介:中型氮肥厂大直径的炉子,在60年代用煤气三通阀淘汰了原来从美国引进的克立斯阀。该阀的特点是用阀板上下移动来改变煤气在阀体内的走向。但是经长期实践表明,该阀存在一定的缺陷。煤气三通阀1年要动作数10万余次,板阀上下移动时要撞击上下密封圈,久之密封圈的密封面在阀板撞击下形成凹槽,两密封圈在阀体内的间距增加,
简介:近年来小合成氨由于煤质量好坏和煤种杂乱缺乏选择的今日,煤的活性、燃点、灰熔点、灰的结渣性等物性的因素,导致型煤造气出现一系列的问题而影响生产,合成氨生产成本一而再、再而三的提高。针对造气所用煤产生的炉况问题,提出“科学应用二次上吹”。
简介:本文根据实践操作经验,将Φ2800高压锥形夹套造气炉、普通炉底与悬挂式炉底在烧小块劣质煤运行过程中进行对比、分析。主要介绍了新型悬挂式炉底的优点、经济效益及在我公司的应用情况,供大家参考.
简介:介绍了化肥厂利用排空的二氧化碳气体作为固定层煤气炉的气化剂,他能够有效提高半水煤气中一氧化碳的含量,为企业创造效益。
简介:2014年随着山西天泽煤化工集团“40·60”项目建设一步步推进,和国家产业政策的进一步调整,造气工段在新技术,新装备的选型上,严格向节能、环保、自动化方向发展。在山西晋城地区的化肥企业,制气原料都采用煤高灰熔点、低灰分、高含碳量等特性的晋城无烟煤,而此煤种最适合UGI固定床煤气炉间歇式制气工艺。为达到节能环保要求,工艺上配套热管式余热回收器回收半水煤气中的显热,配套三废混燃炉回收烟气中的显热和潜热,同时掺烧造气炉渣提高煤炭利用率;采用DCS集散控制系统集中操作管理。
简介:在我国气化煤球早在20世纪60年代就开始在固定床煤气炉上作气化原料应用;分析南、北两地在型煤应用特点上的差异;型煤制作对原煤质量的要求;型煤与块煤的特性比较:型煤气化特点对煤气炉技术改造的要求。
简介:
简介:在我国气化煤球旱在60年代就开始在固定床煤气炉上作气化原料应用:分析南、北两地在型煤应用特点上的差异;型煤制作对原煤质量的要求;型煤与块煤的特性比较:型煤气化特点对煤气炉技术改造的要求.
简介:在煤炭的开采和焦炭的生产中,会产生大量的煤粉和焦粉。因而,从60年代,开采型煤技术的研究就成为重大课题。经40多年的努力,到目前为止型煤技术己广泛应用于化肥行业。其中,使用最为普遍的成型剂就是腐植酸钠,己广泛用于以煤为原料的各类行业,
简介:山东微山医药化工总厂1996年进行技术改造并形成4万t醇氨的生产能力,其中合成氨2.5万t,甲醇1.5万t。改造中积极地使用了化工部重点推广的新设备、新技术,如Φ2610造气炉,造气加压风机、造气油压微机控制系统和PSA提氢装置等。使综合能耗降为52MkJ。改造后两煤耗虽有下降,但未达到预期效果。针对上述情况,对造气工段的工艺、设备及操作方法进行了认真分析总结,认为其两煤耗高的原因为。
简介:我国中小型醇氨厂广泛采用ADA和栲胶法脱除原料气中的硫化氢,而吸收塔中填料发生堵塞现象是此类工艺存在的主要缺点之一。
简介:0前言陕西洋县玉虎化工有限责任公司原来合成氨生产能力为30kt/a,2008年开始扩大产能规模改造80kt/a合成氨联产30kt/a甲醇工艺装置。原蒸汽系统锅炉配置为SHL-10-25.A锅炉一套和φ3000吹风气余热锅炉装置一套,单风机ci)3000吹风气回收装置已明显不能满足生产的要求,
简介:以1958年1月大连化工厂开始400t氨厂设计,3月上海化工研究院开始2000t氨配套8000t碳酸氢铵装置设计为标志,我国自己的间歇煤造气技术,至今已经历整整50年的发展。
简介:以固定床间歇煤(焦)制气的合成氨、甲醇厂,制气过程要排放大量的吹风气,其中可燃成分(H2+CO+CH4)约占8%-12%,并带有大量的可燃粉尘,严重污染周边环境,还造成巨大的浪费。将这些可燃气体及粉尘通过专门设计的吹风气余热回收系统加以再燃烧,用于产生过热蒸汽,供汽轮机发电,可以达到节约燃料,降低成本,增加效益的目的。
简介:安阳化工集团公司甲醇系统年生产能力为3万t,于1995年建成投运,其中常压脱硫部分采用的是拷胶湿法脱硫。甲醇系统初始运行时,煤气炉产生的水煤气中总硫含量不高,约为1200mg/m^3,经过拷胶脱硫以后,H2S等无机硫≤20mg/m^3,COS,CS2等有机硫≤80mg/m^3,可适应变脱塔及干法精脱硫部分的工艺要求,但运行中暴露出栲胶及添加的8505活化剂消耗较高,影响了甲醇的生产成本。
简介:笔者从20世纪70年代就关注富氧连续气化的进展,笔者也曾多次参加富氧气化的考察、论证、设计和编写规程。近年内又再次掀起富氧气化热。为此,笔者将多次调查有关富氧气化利弊情况,介绍于后供大家参考。
简介:湖北新洋丰合成氨造气车间共有14台φ2650mm造气炉,因原料煤变化频繁,导致入炉煤棒的质量变化频繁,原采用工频电机炉条机的转速无法长周期固定,操作工需根据炉况变化适时调节炉条机转速,其调节范围在150-850r/min,根据入炉煤棒质量的变化,大约每25-30d大幅调节1次。为节约电能.
三论科学应用自动阀门(下)
二次上吹的科学应用
新型悬挂式炉底的应用总结
CO2作为气化剂的应用
不停炉卸灰装置技术的应用
综述腐植酸煤球的制作与应用要点
油压集成在煤气系统中的应用
塑料格栅填料在脱硫装置的应用
分析腐植酸煤球的制作与应用要点
变频器在炉条机上的应用
催化成型剂的应用技术
造气吹风气回收装置应用总结
脱硫塔防堵剂的工业应用
φ6200吹风气余热回收装置的应用
50年造就中国特色间歇煤造气技术的系列谈之一——Ф1.98m型移动床固定层炉在与固定床炉同步实践中脱颖而出
煤气炉控制微机的设计及应用
Ф7500吹风气回收装置的设计和应用
888脱硫剂在甲醇系统的应用
富氧连续气化技术应用情况调查
造气炉条机变频器应用总结