简介:氨水除油技术作为焦化行业的一项重要课题,在降低氨水含油和提高焦化污水处理效率过程中都发挥着重要的作用,本文主要阐述利用目前国内先进的微孔陶瓷过滤技术进行除油的实际应用情况。
简介:通过对部分回流溶气气浮法处理剩余氨水工艺的不断改进,展示了自吸引气法处理剩余氨水的先进工艺流程。将一种与工厂实际使用情况有一定距离的不稳定的处理工艺改造成符合特定工艺条件的先进流程。
简介:喷印机除磷系统设备老旧,故障率居高不下,通过对除磷系统的改造,缩短了故障时间,节省了备件费用,降低了工人的劳动强度、保证了设备稳定运行。
简介:对钴渣溶解后液原使用的中和法除铁的情况和采用黄钠铁矾法除铁后的现状进行了对比分析,介绍了采用黄钠铁矾法除铁后,金属回收率、辅材消耗量等项指标有明显改善,提高了经济效益.
简介:介绍了高压水除鳞系统两种不同形式除鳞喷射阀的工作原理及其结构特征,通过生产实践检验,经改型后的除鳞喷射阀以其独特的结构设计和驱动方式,满足了生产要求,取得了良好的使用效果。
简介:本文对油雾润滑的工作原理做了一简单介绍,对其优缺点进行了说明,同时提出了在大型冶金企业推广应用油雾润滑的重要意义。
简介:通过采用油罩润滑技术对热轧机水平辊接轴润滑状态的分析,说明油罩润滑的优越性,保证了热轧机的安全稳定运行,降低了备件消耗。
简介:在热轧钢生产中,高压水除鳞系统的应用减少了钢板表面麻点,能提高钢板表面质量。高压水喷嘴的寿命决定着谈系统的正常运转,选用和研究喷嘴的材质是十分关键的。
简介:基于一般分析试验煤样制备时,用磁铁将煤样中铁屑吸去对样品分析结果的影响,每个样品制备成两个分析试验煤样,一个样品按照标准要求制样,另一个样品去掉"用磁铁将煤样中铁屑吸去"的操作步骤。通过分析结果比对,不同制样过程对样品分析的数据不同。证实煤的制样过程必须严格按照标准过程进行,不能因任何原因减步骤。
简介:介绍了热轧带钢厂高压水除鳞系统存在的问题,针对问题所采取的改造措施及取得的效果。
简介:对高压水除鳞喷射阀阀杆与控制部分由分体式结构改为整体式,消除了原喷射阀杆经常断裂的缺陷,确保其稳定准确地开关,减少了故障停机时间,节省了检修费用并提高了带钢的表面质量。
简介:以鄂钢宽厚板厂高压水除鳞系统为例,分析了钢坯材质、加热工艺,特别是设备因素对高压水除鳞效果的影响,并从中寻求解决问题的方法。
简介:冶炼烟气制酸过程中F含量偏高对净化玻璃钢设备、电除雾器极线腐蚀严重,氟含量达到一定值对干吸瓷环填料甚至转化触媒均有影响,给铜冶炼长周期生产带来隐患,贵冶硫酸二系统净化工序采用水玻璃除氟工艺,对净化系统降低F含量取得了一定的效果。
简介:结合宽厚板厂高压水除鳞系统的实际情况,分析泄漏产生的原因和对系统正常运行带来的影响,并找出解决问题的方法。
简介:对硫酸生产中净化工序排出废水进行处理,根据其砷含量,介绍处理方法工艺流程及机理。经处理后的废水均低于国家排放标准。
简介:本文简要介绍了位于加热炉下游的高压水除鳞系统。在宽厚板生产过程中,高压水除鳞设备对钢板表面质量起重要作用,了解和掌握高压水除鳞系统的原理、功能,对于合理应用高压水除鳞系统、提高产品质量、增加企业经济效益具有十分重要的意义。
简介:针对滚切式定尺剪生产中主传动由于稀油润滑设计不合理而导致轴瓦烧坏的故障案例分析,详细讲解了对稀油循环润滑供油方式和管道及主传动轴瓦改造、增加温度检测装置等措施圆满解决了问题。
简介:介绍了热轧润滑油的相关技术,诸如,喷射方法、乳化液稳定性、合理用量,适宜喷涂时间以及喷射系统中混合器和刮水板等的选择,可供已用和拟用热轧润滑油的生产企业借鉴。
简介:宽厚板厂精轧机上的除鳞系统运行不稳定,多次出现爆管故障,严重制约了生产,改进后消除了爆管故障,设备可靠性得到提高。
简介:本文简要介绍CSP泵站计算机自动控制系统的构成,通过PROFIBUS-DP实现CSP除盐水与CSP旋流井之间的通讯,以达到在主控室操作站监视除盐水设备状态的目的,系统运行稳定,满足岗位要求,取得了明显的应用成效。
氨水除油技术的实际应用
气浮除油的演进
喷印机除磷系统的改进
钴溶液除铁的工艺改进
浅论除鳞喷射阀的改型
浅谈油雾润滑
油罩润滑技术在热轧机上的应用
高压水除磷喷嘴材质的研究
除铁对样品分析结果的影响
热带高压水除鳞系统的改造
高压水除鳞喷射阀的改进
浅析影响高压水除鳞效果的因素
贵冶硫酸净化烟气除氟工艺研究
高压水除鳞系统泄漏分析及对策
贵冶硫化中和法除砷工艺探讨
4300mm宽厚板除鳞机简介
滚切式定尺剪稀油润滑技术改造
热轧润滑油的应用
轧机除鳞系统爆管原因分析及对策
CSP除盐水与旋流井通讯的实现