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39 个结果
  • 简介:开发了160t电炉+50t中频炉双联法生产不锈预熔液工艺,实现了高碳铬铁与铬镍生铁分工序熔化,缩短了电炉冶炼时间,实现了电炉、中频炉与AOD节奏匹配;采用电炉+中频炉双联法工艺,开发了钢包内还原电炉渣中Cr2O3工艺,提高了铬回收率,降低了电极消耗,与原工艺相比,铬回收率提高2.2%,电极消耗降低0.8kg/t,降低了不锈冶炼成本。

  • 标签: 电炉 中频炉 不锈钢预熔液 铬收得率
  • 简介:采用元胞自动机模型建立了05Cr17Ni4Cu4Nb不锈固溶过程的二维模型,模拟了固溶过程中的晶粒形核生长以及化合物相的扩散溶解,模拟结果动态地再现了固溶过程的微观组织特征。通过该模型分析了固溶温度和固溶时间对固溶处理后微观组织的影响。

  • 标签: 05Cr17Ni4Cu4Nb 元胞自动机 固溶
  • 简介:不锈钢包中开展顶吹氮气搅拌工艺试验,研究了顶吹搅拌的流量、时间以及液初始温度三个参数对炉渣中铬元素还原程度的影响,结果表明:顶吹搅拌可大幅提高炉渣中铬元素的还原程度,经10min顶吹搅拌可降低至0.97%,已接近实验室条件下的w(Cr2O3)为0.7%。生产实践中在顶吹氮气搅拌时间为10min,流量为300L/min,液初始温度为1475℃的条件下,炉渣中w(Cr2O3)平均值为0.87%,满足生产中对铬回收的要求。

  • 标签: 不锈钢渣 铬回收 顶吹搅拌
  • 简介:介绍了热轧带钢(卷)表面氧化皮在轧制过程中的控制技术理念、热轧带钢加工前表面处理的方法及各自优缺点,为下游制造企业在选择钢板表面处理时提供了参考依据,或钢厂直接提供清洁绿色、无污染的优质热轧产品。

  • 标签: 热轧带钢 氧化皮 预处理
  • 简介:无取向硅钢由于其钢种特性,在炼钢和热轧工序生产时被称之为'软钢',在生产过程中因设备故障,极易出现擦划伤、刮擦掉肉、压痕等质量缺陷,该类缺陷可引起单片磁性能下降、涂层不均匀、叠片系数降低等,严重降低了产品的使用性能。本文针对涟冷轧酸连轧生产过程中发现无取向硅钢头、尾下表面出现疑似'划伤'或'夹杂'缺陷,通过现场排查原因,再结合能谱扫描和氧化圆点分析,并通过针对性的实验验证,找出冷硬卷头尾疑似'划伤'或'夹杂'缺陷为板坯去毛刺机的打刀痕引起。通过制定针对性的措施,结果表明冷硬卷头尾该类缺陷未再出现,为企业带来了巨大的经济效益和社会效益。

  • 标签: 硅钢 表面质量 去毛刺机 打刀痕
  • 简介:针对耐硫酸露点腐蚀用09CrCuSb连铸时出现的铸坯表面裂纹缺陷,通过实验室高温热塑性分析,研究了其形成原因及控制方法。结果表明,连铸机二冷区持续保持强冷,铸坯表面金相组织晶粒度明显细化,板坯的热塑性得到改善,铸坯表面裂纹缺陷得到有效控制。

  • 标签: 耐硫酸露点腐蚀用钢 09CrCuSb 表面裂纹
  • 简介:第一炼钢厂耐磨采用铁水预处理→BOF→精炼(LF/RH)→CCM生产流程,通过转炉出脱氧造渣制度的优化,LF炉脱氧造渣和合金顺序改进,LF炉添加合金量过程配合合适的底吹,RH高真空长时间真空处理,连铸工序严格的保护浇注。该工艺冶炼过程稳定,铸坯中氮含量控制在0.0040%以内,降低了TiN及NbN夹杂物形成概率,提高铸坯质量,大幅度提高经济效益。

  • 标签: 耐磨钢 氮含量 脱氧造渣 钢包底吹 保护浇注 终点控制
  • 简介:2018年1月3日,中国金属学会在北京组织召开了由湖南华菱涟源钢铁有限公司、钢铁研究总院和北方工业大学等单位完成的'中高碳特殊热轧卷板系列产品高效高质生产技术'科技成果评价会。与会专家一致认为该项成果达到国际先进水平。项目主要创新包括:a.开发中高碳钢高拉速连铸工艺,且生产出

  • 标签: 中高碳 先进水平 国际先进
  • 简介:随着冷轧产品用途的多样化、客户需求的差异化和材质的轻量化,强度更高、冲压性能更好的冷轧钢板越来越受到市场青睐。为充分发挥罩式退火炉的生产灵活、不受规格跳跃限制等特点,同时提升产品内外在质量及档次,采用罩式退火工艺开发高强冷成形意义重大。公司在现有资源及工艺设备条件下,开发出了含磷系列冷成形,并解决了工业生产中的产品质量和力学性能问题,形成以下创新技术:a.采用'以Nb代Ti'、Nb和P元素复合

  • 标签: 先进水平 冷成形 华菱涟
  • 简介:通过对盘条表面裂纹的追溯,调查分析连铸坯裂纹影响因素化学成分、钢水过热度、拉速、二次冷却及结晶器装配等,针对查出的问题采取对应措施,实现产品质量的改善。

  • 标签: 连铸坯 裂纹 原因分析 液面波动
  • 简介:由莫来石60%~67%、预合成堇青石20%~27%、复合添加剂和结合剂12%~16%等制成焦炉炉门预制砖主胚体,表面喷涂0.5~2.5mm厚由熔融石英(SiO2>99%,325目)、人工原位合成堇青石、熔剂等制成的釉层在大于1230℃温度下烧成,制品各项理化性能指标达到或超过国外同类产品,并得到钢厂实际应用。

  • 标签: 莫来石 堇青石 大型焦炉炉门预制砖
  • 简介:针对宣生产的45号含铝圆钢,特别是Φ55mm、Φ70mm圆钢的表面裂纹突出的问题,采用跟踪实验、系统取样、综合分析等多种技术手段,对现行生产的45号圆钢的质量原因从宏观形态、铸坯缺陷、洁净度等进行了分析。根据上述试验研究结果,通过采取改善出挡渣、加强钢水脱氧,改善连铸保护浇注等措施,使宣45号圆钢的表面裂纹现象得到明显改善。

  • 标签: 45号圆钢 连铸坯 热顶锻 影响因素 措施
  • 简介:在符合相关标准要求、保证数据准确的前提下,为提高KQ值试验效率,通过对KQ值试验影响因素:加载频率、试样缺口尺寸、预制裂纹控制方法、应力比、应力强度因子以及裂纹长度的实验比对,发现适当调整相关因素能显著提升K_Q值试验效率。

  • 标签: 加载频率 应力比 应力强度因子 裂纹长度
  • 简介:根据实际工况对转炉倾动控制系统进行了完善,增设了转炉防倒连锁,通过技术手段控制转炉在安全角度范围内进行摇炉,有效避免了由于人为操作造成转炉倒的恶性事故,消除了转炉生产中的重大安全隐患。

  • 标签: 转炉 倾翻 工作区间 倒钢 防倒钢连锁
  • 简介:过共析高速线材被广泛用于巨型结构、混凝土轨枕,预应力钢丝等领域。通过从钢坯质量控制、轧制控制和冷却控制三个方面对过共析高速线材生产工艺进行了浅析,为生产出优异的过共析高速线材提供了思路。

  • 标签: 过共析钢 高速线材 生产工艺
  • 简介:针对轧制电工时,精轧下游机架CVC工作辊不均匀磨损产生的各种质量问题,通过在精轧下游机架采用常规工作辊(平辊)辊形,结合L2周期性的往复窜辊策略,充分发挥精轧工作辊的长行程窜辊功能,解决精轧下游机架工作辊不均匀磨损导致的局部高点、楔形等异常断面轮廓形状等板形问题,进一步延长轧制公里数。

  • 标签: CVC工作辊 平辊技术 电工钢 窜辊 板形
  • 简介:通过Ti等微合金化的成分设计,合理的控轧控冷轧钢工艺,根据二级模型计算情况优化精轧机组负荷分配,稳定控制轧机水平情况,对薄规格的循环窜辊步距优化,实现了1.1mm09CrCuSb耐蚀在1780mm半连轧生产线的成功开发1.1mm09CrCuSb板轧制负荷合理,轧制稳定,板形良好,性能优异,加Ni等化学成分和采用高温快烧以及炉膛采用还原性气氛消除边裂缺陷,满足了用户在电厂烟囱、空气预热器、脱硫装置以及烟草行业烤房等耐硫酸露点腐蚀钢板的要求。

  • 标签: 耐蚀钢 日志报错 轧机水平 窜辊步距
  • 简介:轧厂1810产线FTSC薄板坯连铸在浇铸耐候Q355GNH时时常出现冷齿黏结现象,不仅造成大量的废品和次品的出现,也增加了漏风险。通过理论分析和相关数据的统计验证,找到了影响耐候浇铸状态的主要因素,并进行了相应的调整和改进。措施实施后唐1810产线薄板坯连铸在浇铸耐候时浇铸状态明显改善,冷齿黏结率大幅下降,大大提高了生产的稳定性。

  • 标签: 薄板坯 耐候钢 冷齿 浇铸状态
  • 简介:钢结构具有强度高、抗震性能好、施工速度快、构件相对断面小、自重轻诸多优点。在现行工业和民用建筑特别是大跨度和高层建筑工程中的主要受力体系均采用钢结构。本文针对牛腿构件在施工中存在的问题而采取的加固方法进行了优化探讨。旨在与同行探讨。

  • 标签: 钢牛腿构件 加固 仰焊 截面抵抗矩 效益
  • 简介:研究半炼钢过程中,在保证终点碳命中率和终点温度的情况下,通过使用焦丁对半进行热补偿,提高废钢比,降低铁水消耗,达到加入焦丁4.9kg/t,可降低成本4.94元/t的效果。

  • 标签: 焦丁 废钢 补热 成本