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  • 简介:应用金相显微镜对Q345q钢板表面裂纹进行了检测分析。结果表明:表面裂纹有星状裂纹、微裂纹和发状裂纹3种;裂纹由板面向内延伸,内嵌有氧化亚铁,附近及尾端存在明显高温氧化特征;裂纹附近和远离裂纹区域组织均为铁素体+珠光体,且裂纹附近有明显脱碳特征。

  • 标签: Q345q 钢板 裂纹
  • 简介:应用相机、金相显微镜和扫描电镜对Q345q热轧态钢板表面疤状缺陷进行检测分析。结果表明:疤状缺陷为非金属夹杂(渣),其成分为含有Si、Ti、Al、Ca、Mg氧化物或硅酸盐、铝酸盐等,并在钢板表面形成凹坑。

  • 标签: Q345q 钢板 疤状缺陷
  • 简介:介绍了屈服强度345、370和420MPa级别高性能耐候桥梁钢成分设计、现场试制及钢板实物性能。所开发系列高性能耐候桥梁钢具有高强度、高韧性、低屈强比、高抗低温断裂性性能及高耐候等综合性能,能够满足未来桥梁建设对高性能桥梁钢需求。

  • 标签: 耐候桥梁钢 高韧性 NDT性能 低屈强比
  • 简介:以奥氏体再结晶型控制轧制和未再结晶型控制轧制相结合轧制工艺生产Q345D钢板,其组织均匀、晶粒细小、性能良好,特别是低温韧性较好,达到了控制轧制目的。

  • 标签: Q345D 宽厚板 控制轧制
  • 简介:探讨了不同轧制工艺及轧制规格对Q345钢性能和组织影响。结果表明,轧制40mm和25mm厚钢板采用控制轧制方式,轧制14mm厚钢板采用任意轧制方式,可以得到较好综合性能;任意轧制时,钢板越薄,钢板强度越高,塑性和韧性越差。

  • 标签: Q345 组织 性能
  • 简介:采用相变点测量、金相组织观察和力学性能测定,研究了不同正火温度对60mm厚Q345E钢板组织和性能影响。结果表明:910℃×60min正火处理后,钢板组织更为均匀,晶粒更为细化,力学性能优越,达到国标要求。

  • 标签: Q345E 正火 厚板
  • 简介:通过TMCP+回火工艺,试制了高强度工程机械钢板Q550,并利用光学显微镜、透射电镜和拉伸、冲击试验机,研究了不同回火温度性能和组织变化,得出在550℃回火60min可获得较为优异综合性能。

  • 标签: 工程机械钢 回火 贝氏体 析出M/A岛
  • 简介:采用低碳(≤0.09%)成分设计和在线淬火工艺进行Q800CFE钢板生产试验,并对钢连续冷却相变规律和回火工艺、焊接工艺进行了研究分析。

  • 标签: 低碳 在线淬火 回火 焊接
  • 简介:Q345C钢板表面产生裂纹进行了宏观和光学显微镜分析。结果显示:裂纹产生于加热炉之后轧制过程中,另外,1号裂纹上出现大型杂质有可能是压入氧化铁皮。

  • 标签: 表裂 形状 分布 组织
  • 简介:利用扫描电子显微镜、能谱仪、光学显微镜及电子探针等对比分析了Q235B钢板拉伸试验后出现分层和不分层两组试样,研究引起钢板拉伸分层原因。试验结果表明:分层试样中心含有大量MnS、Si02等夹杂,心部存在宽大铁素体条带,是导致Q235B铜板出现拉伸分层现象主要原因。根据分析结果提出改进措施以减少和消除此种缺陷。

  • 标签: Q235B铜拉伸分层夹杂带状
  • 简介:通过Q370qEN桥梁板生产中遇到一些问题,从坯料成分选择、轧制成形和热处理工艺等角度出发,结合各阶段组织、性能变化,尤其是组织对钢板低温冲击韧性影响方面,进行分析和探讨。结果表明,组织均匀性是保证低温韧性关键因素,并且对今后生产工艺改进提出了几点看法。

  • 标签: Q370qEN 冲击功 组织 低温韧性 均匀性
  • 简介:利用金相显微镜、能谱仪以及电子探针对探伤不合格Q345C钢板进行分析,试验结果表明钢板靠近中心存在断续数毫米裂纹是引起Q345c钢板探伤不合格原因。钢板心部严重C、Si、Mn、S、P元素正偏析、硫化物夹杂聚集、严重马氏体+贝氏体偏析带是导致中心产生裂纹主要原因。根据分析结果提出改进措施以减少和消除此种缺陷。

  • 标签: Q345C钢板 探伤 夹杂 偏析
  • 简介:Q235圆钢在进行对焊时出现焊接不良现象,采用宏观特征分析、化学成分分析以及金相检验等方法对原材、半成品材焊接区进行了分析。结果表明:Q235钢成分符合标准要求,造成焊缝接头不良原因为局部加热温度过高,导致晶界熔化,破坏了钢基体连续性。

  • 标签: Q235圆钢 焊接 裂纹 组织
  • 简介:利用Gleeble-3800热模拟实验机,模拟了终轧温度对Q550D组织和性能影响,用金相显微镜、扫描电镜和透射电镜对不同终轧温度条件下组织、亚结构进行了观察。结果表明,在800—950℃范围内,随着终轧温度提高钢中组织由以板备贝氏体为主+少量粒状贝氏体变为以粒状贝氏体为主+少量板条贝氏体,并有少量多边形铁素体沿原奥氏体晶界析出。钢抗拉强度和屈服强度均随着终轧温度升高而降低,-20℃冲击值随终轧温度提高先升高后降低。试验结果表明,终轧温度为850℃时该钢具有较好组织和综合力学性能。

  • 标签: 热模拟 Q550D 终轧温度 贝氏体 力学性能
  • 简介:通过检测不同轧制工艺高层建筑结构用钢Q390GJ组织和性能,分析了轧制道次、道次压下率对组织和性能影响,找出了部分钢板屈强比超标的原因。

  • 标签: Q390GJ钢 屈强比 轧制 晶粒细化
  • 简介:研究了低钼含铌新型耐火钢高温力学性能和显微组织。研究发现,新型耐火钢不仅满足建筑用钢要求,并且具有良好高温性能。分析结果表明,针状铁素体和贝氏体混合组织具有优异热稳定性,Nb在钢中对高温性能作用分为变形阶级钉扎位错作用和升温阶段析出强化作用。

  • 标签: 耐火钢 析出相 组织 高温性能
  • 简介:在实施低成本制造技术过程中,对Q235连铸板坯生产工艺及钢种成分进行了优化。生产300mm×2000mm断面的板坯时,出现了较多表面纵裂(达到30%以上)。通过采取控制钢水锰硫比、钢水氧含量,根据钢水质量调整保护渣性能等措施,在新工艺条件下,纵裂发生率有效控制在3.0%以下。

  • 标签: Mn/S | 保护渣 拉速
  • 简介:采用金相显微分析和电镜及能谱分析方法对延伸率不合格Q235B热轧普板进行非金属夹杂物、金相组织分析。分析结果认为Q235B热轧普板延伸率不合格是由于钢板中心存在大量条带状MnS夹杂所致。并根据分析结果,提出提高冶炼质量,控制钢水中硫和杂质元素含量,对提高延伸性能十分重要观点。

  • 标签: Q235B热轧普板 延伸率低 条带状MnS非金属夹杂物