简介:我公司经反复论证和考察后,D2005年4月开始,成功完成了Ф2610/Ф2800锥形造气炉的改造。改造后吨氨煤耗由2004年的1440kg/tNH3降至2005年的1360kg/tNH。左右,上行带出物明显减少,设备使用周期进一步增长。目前,我公司和许多兄弟厂所面临的形势基本相同,煤种比较杂,煤质也比较差,且不同程度的掺烧兰炭。劣质煤因灰熔点较低,造气炉蓄热又不能过于集中,要想满足大气量的生产,这就要求必须在加强工艺管理的同时,更加重视生产设备的较佳配置,以便更好地适应生产工艺的要求。下面就我公司Ф2800锥形造气炉的整体配置、技改、生产运行等进行总结分析,与兄弟单位相互交流。
简介:我分公司化肥二厂,年产合成氨8万t,造气工段采用固定床煤气炉,共有Φ2400煤气炉7台,正常生产时开6备1。油路系统分为两套。此套合成氨装置是1990年建成投产的,随着近几年系统的不断改造,煤气炉加煤改为全自动加焦机,煤气系统改为多炉、一过热器、一洗气塔流程,工艺阀门也由DN400改为DN500、DN600,油缸数量增加通径增大。因此,油路系统已远远满足不了安全生产和工艺要求,表现为油压系统压力波动大,大规格的阀门起落时间长达3~4s,阀门误动作的几率增加。在此情况下,为保证安全生产不得不采用提高油压的办法(油路系统压力达到了5.5~6.0MPa),但油经油泵压缩后,温度随压力的升高而升高,尤其是在夏季矛盾更加突出,液压油温度高达60℃,液压油的粘度降低,影响到泵的打液量,油路系统的压力波动更大,油温过高,又增加了油的氧化速度,缩短了液压油的使用寿命。为此,公司决定对造气油路系统进行改造。
简介:在甲醇生产过程中,要使用很多流量计,如主塔入料、预塔入料、主塔回流、预塔回流、软水加入及精甲醇采用等过程。这些流量计的正确使用,不仅对提高产品的产量和质量有很大的帮助,而且对稳定生产和安全操作也有着极其重要的意义。我厂在甲醇生产过程中共使用了6套YF102-ALPC2型涡街流量计传感器以及配套的XSJ-391型流量积算仪,涡街流量传感器接受二次仪表的24VDC供电,采用压电晶体元件检测旋涡分频,安装在探头体内的压电晶体元件感受到一变力作用产生交变电荷,经过传感器处理输出一定幅度的脉冲信号给二次表,这一脉冲信号与流过管道的流量成正比,这一比例关系由传感器的K系数决定。二次仪表是由MCS51系列单片机8031为主体的流量显示仪表,其在接受这一脉冲信号之后,一方面由指示电流表显示瞬时流量,一方面显示累计流量。