600MW机组高调阀油动机故障原因及处理办法

(整期优先)网络出版时间:2024-11-08
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600MW机组高调阀油动机故障原因及处理办法

岳宗里

(陕煤电力运城有限公司,山西运城,044602)

摘要:在当前电力市场现货交易模式下,机组深度调峰和频繁启停已成为常态化。高调阀的可靠性,对火电厂灵活调峰、抢发效益电量和保障容量电价收益至关重要。本文以某电厂高调阀运行中发生故障原因为例,详细说明事故发生的过程、原因分析、处理过程及防范措施,同时对该类型油动机的常见故障进行分析。

关键词:高调阀、油动机、节流孔、卸荷阀

1、油动机简介

火电厂高调阀油动机在机组运行中动作较频繁,油动机的升降带动高调阀的开关,从而调节汽轮机高压缸的进气量,保障机组精准带负荷能力。油动机的工作介质为抗燃油,通过变量柱塞油泵将抗燃油加压至14±0.5MPa在DEH控制信号驱动电液伺服阀动作下,可控制进入油动机油缸工作腔室内的油量,从而使油动机活塞上下移动,高调阀同步开关动作。

2、事故过程及分析

2.1事故过程

某电厂1号机汽轮机为哈尔滨汽轮机厂与日本东芝公司联合生产的600MW亚临界空冷机组。某日1号机组带负荷365MW运行中,高调阀采用“2+1+1”的顺阀模式运行GV1与GV4优先同步动作,GV3动作次之,GV2最后动作。GV4阀位由94%突降至61%,阀位偏差大报警,在负荷不变的情况下,GV3随之开启。油动机在0%-61%开度区间可正常动作,61%以上开度则无法维持。

2.2原因分析

分析一:控制系统故障导致阀门异常关闭。经查在GV4阀位突降过程中,电液伺服阀电压为“-2V”即开阀,且就地有明显的过流声,母管油压由14MPa降至13.2MPa。反映出在阀位存在偏差时,控制系统动作指令为开阀,因此可排除控制系统故障导致的原因。

分析二:电液伺服阀故障。该电厂在线更换了电液伺服阀,故障未消除因此可排除电液伺服阀故障导致的问题

分析三:油动机卸荷阀的关闭油压不足。现场检查发现,GV4油动机保安油管温度为32℃,其余油动机保安油管温度为48℃,根据图1的油动机油路可知,导致这一现场的原因有:

1、节流孔部分堵塞。节流孔完全堵塞不过流会导致卸荷阀无法关闭,油动机开关均不动作。部分堵塞会导致卸荷阀控制油流量减少,油压降低。控制油由母管供至卸荷阀杯状阀芯顶部,用于关闭卸荷阀,即为卸荷阀的控制油在运行中会有少量的油经杯状阀芯与阀套的间隙泄露至有压回油。另一路供至OPC母管,由OPC电磁阀来隔断OPC与无压回油。就地检查GV4油动机安全油(OPC油)管道温度为32℃,GV1、GV2、GV3油动机安全油管道温度为48℃。因此可基本确定,当节流孔部分堵塞时,卸荷阀控制油压降低,卸荷阀关力矩变小。当阀门开度增大,卸荷阀阀芯底部油压升高,阀芯受到开启力变大,开启力大于关闭力,卸荷阀打开,油缸下腔泄压,阀门关闭。经查,阀门在开度由95%降至61%后,指令95%不变的情况下,油动机有大量的过流声(卸荷阀泄油),阀门开度不变;后将指令改为61%,再下达新指令85%,油动机可顺利开启。此现象是因为卸荷阀打开后,卸走了油缸下腔油压,61%开度为平衡状态,故阀门不动作;当指令变化后,伺服阀关闭供油,这个过程中卸荷阀关闭,当指令为85%后,阀门可正常打开。因此,节流孔部分堵塞导致故障的概率偏大。

2、卸荷阀阀芯与阀套之间存在泄油。根据卸荷阀结构可知,卸荷阀阀芯在阀套内滑动,当卸荷阀阀芯与阀套间隙过大时,部分控制油经阀芯与阀套间隙处泄露至有压回油,阀芯顶部为弹簧力+控制油压力,油动机在61%-90%开度下,控制油压力最高,卸荷阀阀芯通流部分油压最高(伺服阀后供至油缸下腔油压最高)。卸荷阀控制油克服不了负载,卸荷阀瞬间开启一定开度,导致高压供油油压降低,油动机开度降低。此现象与节流孔部分堵塞一致,但由于该电厂GV4是突发事件,故概率偏小。

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图1

3、事故处理

该电厂结合机组停运,解体卸荷阀及节流孔,检查发现卸荷阀阀芯与阀套间隙合格;检查节流孔发现,0.8mm的节流孔内部有滤网滤布的小颗粒杂质,随清理节流孔并更换油动机滤后回装,机组挂闸试运正常。

4、防范措施

4.1使用质量可靠的油滤芯和密封件。本次事件主要原因为该电厂使用了不合格滤芯,滤布脱落堵塞节流孔。因此保障滤芯的品质至关重要。应使用氟橡胶、聚四氟乙烯材质的密封件,严禁使用丁晴橡胶等易与抗燃油发生化学反应的密封件,避免因密封件材质错误导致系统漏油和油品劣化,严重时可能导致机组非停。

4.2加强抗燃油油质监督,确保各项油质合格。抗燃油作为主机调速系统的工作介质,相当于调速系统的血液,因此油品质的好坏直接影响调速系统的运行状态。做好定期的滤油及滤芯更换工作,同时依照《电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则》DLT 571-2014,做好颗粒度、酸值、水分、泡沫特性等技术指标的把控,发现超标及时进行处理,确保调速系统正常运行。

4.3加强抗燃油系统检修管理。做好油动机、抗燃油泵返厂检修的质量跟踪和验收;规范检修工艺,日常维护更换滤芯工作及检修中的油管路拆卸等,都应严格保障设备清洁度;定期清理抗燃油箱,冲洗抗燃油系统,清除系统油泥等杂质。

5、常见故障分析

以下分析均以单侧进油、连续型油动机为例。

5.1油缸活塞密封不严,供、回油侧内漏量过大。油缸下腔进油,活塞上升并在活塞端面形成与弹簧相适应的负载力,活塞不断升高弹簧力逐渐增大,油缸下腔油压越高,因此在50%以上开度区间为油缸下腔油压最高区间。若密封件损伤会导致阀门开度在油动机全行程中均无法维持;若油缸或活塞环存在拉伤,会导致阀门在损伤区域开度无法维持。

5.2卸荷阀内漏。根据油动机油路图(图2)可知,卸荷阀控制油来自母管高压油经滤芯和节流孔后供至卸荷阀顶部。卸荷阀阀芯通流部分,连通油缸活塞下腔供油、活塞上腔回油以及有压回油。当卸荷阀发生较小内漏时,油动机开启,油缸活塞上移,油缸下腔油压逐步增大,卸荷阀持续卸载油缸下腔油压,当油动机到达目标开度后,伺服阀关闭供、回油通道,卸荷阀持续泄油,油动机活塞向关闭方向下移,当反馈与指令存在偏差时,伺服阀动作开始供油,就地现象为阀门开度无法维持频繁抖动。当卸荷阀内漏较大时,油动机则无法开启。

5.3卸荷阀密封圈损坏。卸荷阀阀套外侧有上下两道密封圈(如图2所示),上部密封圈用于隔离卸荷阀控制油与有压回油,下部密封圈用于隔离高压供油与有压回油。当上部密封圈破损时,控制油将泄漏至有压回油;当下部密封圈破损时,高压油泄露至有压回油使高压油压降低,回油压力增大,此现象与卸荷阀内漏一致。

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图2

5.5滤芯堵塞。滤芯堵塞后会导致进油量不足,滤芯差压报警,油动机在开启过程中供油量不足,动作迟缓。

6、结语

本文以某电厂高调阀油动机故障为例,详细阐述了故障现象、分析、处理过程及防范措施,同时分析了油动机内部其余部件发生故障后,引起油系统的变化及故障现象。通过全面的分析便于及时有效的判断油动机的故障,并制定针对性的解决方案。

参考文献

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