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摘要:在我国,传统的油漆逐渐失去了主导作用,而以水性漆为代表的高科技、环保型涂料已经成为一种潮流。但其生产工艺往往会产生大量难降解的颜料废液。本文针对水性油漆废水成分复杂且处理成本大的特点,利用“预处理-厌氧-好氧-低氧”耦合技术,利用投加活性炭的方式提高其厌氧发酵效率,并研究其对废水生化需氧量(COD)的去除效能,解析其作用机制。
关键词:活性炭;生物法;水性油漆废水
目前国内外对水性油漆废水的治理方法有物理化学法、生物法和复合法等几种。在工程实践中,物化法对废水的深度和难降解的废水难以采用生化法进行处理。预处理-厌氧-好氧-低氧组合技术能够在减少运行费用的前提下达到废水的达标排放。然而,废水的厌氧发酵效能受限于诸多因素,制约了其出水效能,而发挥其对废水的吸收与生物降解特性,则可实现对废水的高效去除。针对目前我国涂料行业普遍存在的问题,提出了“预处理-厌氧-好氧-低氧”耦合的废水处理方法,并在投加了活性炭的情况下,实现了达标排放。
1.实验材料和仪器
实验废水取自某油漆厂喷涂车间,涂料废水的pH值、COD、TN、TP和NH4+-N的含量分别是:3.15、61000mg/L、1378.12mg/L和11.88mg/L。
实验仪器:磁力搅拌器,pH计,微波化学需氧量测定仪,氨氮消除仪,分光光度计。
2.实验部分
本实验采用以降解油漆废水性能的厌氧活性污泥为研究对象,通过对废水厂污泥培养驯化,水性油漆废水胁迫驯化,使其具备处理油漆废水的能力。其基本思路是:在无氧条件下,向废水中加入一种特殊的可降解菌,使其在无氧条件下进行富集。每天将1/5容积的废水排放至同一容积的仿真废水,通过监控COD值的改变来调节进水和接种各种微生物的数量。当废水中COD达到一定程度后,抽取少量的活性污泥进行预处理,然后送样品进行高通量测序。
2.1预处理试验
废水进入气浮反应器中,探讨了不同处理工艺对废水处理效果的影响。向混凝反应器中加入了气浮的后处理废水,然后通过调整混凝剂的加入量来进行试验,在100r/min的条件下,将其迅速地搅动1分钟,然后用50r/min的低速搅拌3分钟,然后将其沉淀30分钟,然后将上清液送到该生化反应器中。
2.2生物反应实验
将上清液与废水:自来水=1∶3配于厌氧反应器中,设置各种反应温度,每天进行循环使用。根据实验结果,采用投加不同浓度的活性炭进行了强化处理。通过厌氧反应池出水后,加入好氧与乏氧反应池,通过再循环利用废水,将好氧与缺氧的废水返回第一级进行补充。化学需氧量按HJ828-2017中的重铬酸钾方法测量;依据HJ636-2012中的碱性过硫酸钾消化液,用紫外线分光光度法对全氮进行了分析;按照HJ535-2009纳氏分光光度方法,对铵态氮的含量进行了分析;采用快速检测法,对总磷的质量含量进行了检测;通过携带式水质检测器对pH值进行测量。
3.结果与讨论
3.1气浮因素对脱除COD效率的影响
由于pH对脱除COD有较大的影响,当pH为5时,COD的脱除效率最高。pH变化会打破油漆废水中各颜料颗粒间的静电稳定性,导致其团聚增多,导致某些色素等颗粒团聚沉降,进而影响废水中COD的脱除效率。同时,在2小时后,COD的去除率几乎没有变化,从经济性角度来看,2小时是最好的。
3.2混凝剂投加量对脱除COD效率的影响
由于混凝剂加入量的多少会影响到 COD的去除率,所以本试验在pH7下,废水中的COD随PAC加入量的增大呈先降低后增大的趋势,当PAC加入量达到120mg/L时,COD的变化趋势是最明显的。结果表明,加入PAM后,出水COD下降到37840mg/L,可使废水COD明显下降。
3.3厌氧过程对COD去除效率的影响
(1)厌氧温度
厌氧反应器温度的改变对COD去除效果影响较大,温度为35℃是最佳的中温厌氧温度,此时COD在1500mg/L左右。在35℃以下,COD仍然很高,40℃下仍维持在2200mg/L。温度对其有多种作用,其中,升温可使其活化,加速其迁移,并增强其捕捉污染物的能力。但是,在高温下,一些活性菌株会失去活性,从而降低生化作用的效率。
(2)预处理过程
预处理后的厌氧出水中 COD保持在1582.4 mg/L左右,而不经过预处理的废水,其出水 COD迅速上升,并在3天内不断上升,最后已超过3100 mg/L,远远高于预处理后的 COD。这表明,与原有的预处理方法相比,未进行前处理的水中有机物含量更高,且厌氧工艺的效率下降。
(3)活性炭强化
加碳量为18%时,去除COD的效果最好,5d后出水中COD可降至1513.6毫克/升;在2%和10%C添加条件下,由于范德华力的存在,COD浓度随添加量的增加而迅速减小,然后逐渐减小,直至达到某一临界点后趋于平稳。利用其超大的表面积、孔道等优势,在提高体系的缓冲容量、提高载体的种类、
提高菌群间的电子传递效率等方面具有重要意义。
3.4组合工艺
厌氧池出水COD值为1500mg/L,好氧池出水COD值为500mg/L,厌氧池出水COD值为200mg/L,厌氧池出水COD基本稳定。系统在整个系统中,虽然出水COD出现了一定的起伏,但最后出水的COD基本不变,说明此工艺对含水性涂料废水的治理是有效的。出水中悬浮物68mg/L、NH4+-N0.03、40.15mg/L和TP00mg/L,出水中可达到排放标准。
结束语:
综上所述,在厌氧生物处理系统中,加入活性炭可以提高系统的运行效率。在该工艺条件下,处理后的废水在较短时间内可达到1500 mg/L。涂料废水在“预处理-厌氧-好氧-低氧”条件下,出水COD、悬浮颗粒、NH4+-N分别为0.03、40.15和0.00mg/L,均满足《GB/T31962-2015废水排入下水道水质标准》规定的出水排出量。工艺过程简便、COD去除率高、不增加费用等优点。
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