高产气井采气参数优化与调控策略研究

(整期优先)网络出版时间:2024-11-04
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高产气井采气参数优化与调控策略研究

李万仓1关海峰1吕彦清2

1长庆油田分公司第五采气厂作业一区  内蒙古 017000

2长庆油田分公司第五采气厂作业四区内蒙古 017000

摘要:提高油田机械化开采作业的效能,是当前油田节能降耗,降低生产成本,提高经济效益所面临的重大课题。近年来,各大石油公司在提升机采系统效能方面进行了许多研究,并收到了良好的成效。但是,与国际上的一些先进油田比较,还有很大的差距。  若井下长时间处于低压度条件下,油品除气后,粘性增加,极易形成蜡块,使管柱变形加重,甚至出现偏磨现象,对油管的损伤十分严重。若沉没度过高,则井内流体压力升高,超出一定范围后,便受其影响,达到一定深度后,便无法继续提高,导致系统效能降低。

关键词:气井;积液模型;采气方式;参数优化

天然气开采模式的选择与开采工艺的优化,是天然气井的合理开采的保障,而天然气产量的研究又是决定天然气开采模式、优选天然气开采工艺的依据。通过对国内外天然气开采模式及工艺参数的研究,结合实际生产数据,建立了天然气产量预测模型。

一、沉没度对抽油机井管杆的影响

1.抽油机载荷的冲击。当井深比较浅的时候,井下泵的抽汲会发生供给不够的现象,在下行程中,由于泵的表面和活塞受到很大的冲击,极易使杆管发生扭曲,运转速率降低,而由于与杆杆的摩擦而发生偏磨。

2.抽油机载荷摩擦。在潜水率不高的情况下,长期使用很易造成油井上的结蜡现象。通常,在上、中段更易产生凝蜡,而在下行行程,由于下部泵液与上管柱的凝蜡部位的联合阻力,导致抽油柱塞的扭转变形加剧。

3.抽油机沉没度对生产压力差值的影响。当抽油井水位下降时,开采压差会增加,而且井下岩层会有出砂,如果在潜水深度较低时,如果抽水泵在水下较低的位置进行抽汲,那么砂石就会伴随着流体一起流入到泵底部的抽吸口,再由活塞将其抽入泵管,从而导致卡泵。

4.抽油机沉没度过大对抽油机井工作状况的影响。潜水深度越大,水淹深度越大,潜水深度越大,导致渗透率降低,井底压力降低,导致油层供应不充分,形成各井层间的层间矛盾。在某一口井的水位低于一定限度后,其生产将不再增大,从而降低了泵的工作效能。

二、抽油机沉没度治理措施

1.抽油机沉没度较低井。1)降低参量是控制低陷量的重要途径。抽油泵淹没深度越小,底部流量越小,流量饱和压差越大,然而,因为燃气流速比液相更快,因此会造成井下油层的脱气,并在靠近油井的地方产生脱气圈,脱气圈中的原油粘性显著上升,产出液指数下降,对最终的采油效果产生不利影响。若要增加井下生产,井下必须维持某一压强,也就是流动压力应高于它的临界压强。2)强化现场的组织,对套管压力进行合理的控制。在高套压条件下,会对潜没度造成一定的影响。对于套压较高的单井,要结合生产现场的具体分析,寻找造成套压的主要因素,并提出相应的措施,减少套压。在实际操作中,对套气进行了有效的管理,降低了天然气对油井的干扰,从而增加了泵效率。目前油田企业普遍采用常规下套管气体的开采方式,虽然在短时间内能够取得较好的增产作用,但是无法实现对地层压力的实时监控,也无法有效地提高油井的下沉值。所以,对低沉没度油井不应采用该方法。3)减少了泵直径,减少了抽汲量。在生产井中,如果油井的泵直径很大,冲速和冲速已经很低,而且长时间处于低位,则可以采用更换小泵的方法,减小抽吸容量,以达到合理的水平。4)增加了连接井的注入容量;有些深度低的井,可考虑从连接井入手。如果地层连通良好,则可采用分层取水;对于物理性质较弱的地层,可以进行修井、酸化或压裂等措施。增加单井注水可以明显地改善连接井的受力状态,提高沉陷率。

2.沉没度较高井。1)增大各参量以减小潜深;在抽汲油井中,由于潜水率高,底部流体压力升高,开采压差减小,极易造成井下地层不出油,因此,对其进行有效控制显得尤为必要。抽油泵在调整参数时,不能调整冲次,当满足生产需要时,要加大行程。使用大行程具有如下优势:抽油泵行程大,能使井下泵的排量相应增大,在流体丰富的情况下,能使井下压力下降,从而达到增产目的;当行程增大时,抗冲距离与行程比率减小,从而降低了燃气的不利作用,从而使泵送的效果得到改善;在油井中,由于柱塞的高速运转,使得已经损坏的水泵能够降低流体的泄漏量,从而提高了水泵的寿命。2)增大泵直径,提高抽汲量。当抽油机的冲程和冲速都达到了最大值,并且在井口泵效率较高的情况下,可以考虑更换较大的水泵以使其下降。3)泵检测操作。采油井在正常开采过程中,由于种种原因,经常出现泵漏失、杆断等现象,一旦出现,应立即进行检查,一旦泵效率提高,水位将显著降低。在开采过程中,必须严密监控油井水流的变化情况,如果发现有蜡沉积,负荷增大,应立即进行冲洗或加入药剂,否则将造成泵漏失。4) 连接井的控制。针对某些高淹没井,如果其水位偏高,可以采取分层控制的方法,减小水位下降;在部分地层出现“指进”的情况下,亦可采用调驱。通过对联井进行处理,可以使联井的水位下降。

3.现场优化调整实施情况。例1:一口油井,取水量为95.4%,施工工艺为Φ70x4.2x4,动水位256米,抽油深度为949.87米,抽油深度为693.87米。在2 0 2月份,将上抽抽到749.87米,淹水深度降低到345米。应用后,油井的产液基本没有变化。随着淹没深度的增加,抽油效率逐渐升高,淹没深度为345米时,抽油效率最高;为此,应依据“长冲程、慢冲次、先地表后地下”的思路,对其进行逐口钻井的精细化处理。

三、采气方式优选数学模型

1.优选的必要性。随着科技的持续发展和社会的持续发展,人民对油气经济的要求也越来越高,努力用最小的人力和资源投入,实现经济油气产量、经济储量和经济开采。所以,在进行排采气技术时,既要注意技术上的先进,又要注意经济上的合理性。对于同一口井,采用不同的技术措施,其作用会有差异,同样的技术措施在不同的井中应用,其作用也不尽一样。而且,在同样的情况下,各个指数所反映出来的效应是不同的。很明显,根据各项指标的状况,很难根据各项指标的状况来确定最佳的对策。为制定天然气井、甚至是天然气开采的最佳工艺方案,需要对其进行全面的技术和经济评价。

2.人工举升采气工艺的影响因素分析。对于某一特定的产水-气井抽放开采技术,必须对各种抽采气技术进行对比分析。泄油开采方式对油井的开采环境有严格的规定,若不重视地质、开采及环境等方面的影响,将严重影响其使用效果及使用年限。所以,除油井动力参数外,其它生产状况,例如出砂和结垢等也应加以考量。另外,在进行排污采气设备的设计时,还要考虑到供电电源、高压气源和井场环境等方面的问题,而经济性则是其根本的考虑,因此,在进行综合对比分析之后,才能决定采取什么样的排污和采气技术来进行开采。

3.人工举升采气工艺优选的数学模型。在含水油气井排液开采过程中,存在着多个优选(优选管柱、泡排、气举、机抽、电泵、喷射泵等),对于多个不同经济和技术指标的备选方案,往往不能仅凭一个指标来确定其优劣,需要对其进行技术和经济的全面评估,筛选出最优的方案,为优选方案的优选奠定基础。

总之,在保证水泵下沉压力的前提下,尽可能地增加水泵的有效水头,也就是要将水位降下来,同时也要将其它的一些要素都结合起来,巡视井人员要定时地解除套管气体,强化对生产井的监管与检查,维持水泵的工作效能,监测电流等,这是为了进一步改进抽油机井的设计与管理。油田注采井网的合理淹没是一个长期的动态过程,必须把这个工作贯穿于实际的注采工作之中,并引起全体职工的高度重视。

参考文献:

[1]李涛邦.抽油机井合理沉没度确定与治理实践.2020.

[2]张玉梅,高产气井采气参数优化与调控策略探讨.2022.