陕西有色榆林煤业有限公司 719099
摘要:随着工业自动化的发展,PLC技术得到了越来越广泛的应用。本文利用PLC的特点,结合生产过程中运煤梭车常出现的电缆收放放异常故障,成功地创新设计了新装置,为企业节约经济,降低成本,提高效益,给企业注入了新的活力。
关键词:梭车电缆保护、PLC、自动控制。
前言
随着工业技术的发展,工业自动化的程度越来越高,而PLC因其可靠性高、运用灵活,在自动控制领域获得了广泛的应用。目前,在自动控制等领域,都已成功地应用了可编程序控制器,相信随着市场的发展和技术的进步,PLC技术在工业上会具有更加广阔的前景。
一、PLC的基本特点
可编程序控制器(PLC)是以中央处理器为核心,综合了计算机和自动控制等先进技术发展起来的一种工业控制器。PLC的工作原理框图如图1所示:
PLC是采用“顺序扫描、不断循环”的方式进行工作的。即PLC运行时,CPU根据用户按控制要求编制好并存于用户存储器中的程序,按指令步序号(或地址号)作周期性循环扫描。如果无跳转指令,第一条指令开始逐条顺序执行用户程序,直到程序结束,然后重新返回第一条指令,开始下一轮扫描,周而复始。每次扫描过程中,还要完成对输入信号的采样和对输出状态的刷新等工作。PLC采用软件编制程序来实现控制要求。编程时使用的各种编程元件,它们可提供相当多个常开触点和常闭触点。这使得整个控制系统大为简单,只须外部端子上接上相应的输人输出信号线即可,并能在生产工艺流程改变或生产设备更新时,不必改变PLC的硬件设备,只要改变程序即可。PLC能在线修改程序,也能方便地扩展I/O点数。PLC结构紧密,体积小巧,易于装入机械设备内部,是实现机电一体化的理想控制设备。
二、程序设计:
1、分配输入点和输出点(如表-1所示)。
输入信号 | 输出信号 | ||||
名称 | 代号 | 输入点编号 | 名称 | 代号 | 输出点编号 |
梭车行走检测 | XZ | I1.3 | 梭车停车信号 | TJ | Q0.7 |
电缆收放检测 | SF | I1.4 | 故障灯闪烁信号 | GZ | Q0.6 |
表-1
2、根据所确定的输入输出设备可画出PLC的I/O连接图(如图-2所示)。
图-2
3、选择PLC
由图-1可见PLC共需2个输入点、2个输出点,按照能够满足控制系统的功能需要,保证系统可靠、安全、经济及使用维护方便的原则这里选用西门子S7-200CN CPU224型 PLC。该PLC有14点输入和10点输出,为我们以后改造程序留下了空间。
4、程序设计
根据现场分析可以看出梭车电缆收放异常检测程序可分为三个部分:
梭车运行检测装置:安装于梭车的传动轴凸起的传动轴,运行检测传感器XZ检测其运行时的脉冲信号,周期为500MS,当周期超过500MS,PLC通过程序分析梭车未行走,如果小于500MS,PLC通过程序分析梭车行走运行,此时梭车电缆收放检测传感器XZ检测到电缆收放脉冲信号,PLC通过程序梭车属于正常运行状态;梭车电缆收放检测传感器SF安装于梭车电缆卷筒传动链轮处,用于检测从动链轮是否旋转,若梭车电缆收放检测传感器SF未检测到电缆收放脉冲信号,此时立即发出报警信号GZ,持续超过设定的时间发出停车信号,实现对梭车电缆的保护。
根据PLC扫描工作方式的特点,按照梭车自动控制系统的控制流程及各步动作的逻辑关系充分利用PLC内部继电器的无限多触点给编程带来的方便,设计编写出梯形图。
5、系统模拟试验
编制完成的软件程序在用到实际系统前,必须按实际控制要求,用开关和灯泡模拟控制对象,经过不断的模拟试验,不断地加以修正,直到完全达到系统工作的要求。
6、安装调试
(1)根据电路安装、布线施工。施工必须严格按照有关PLC安装要求及安装注意事项进行。
(2)安全检查,对系统的所有安全措施,如接地、保护、互锁等环节进行彻底检查。
7、总装调试
(1)、将已设计好的程序用编程器输入到PC用户存储器中,并对程序进行编辑。
(2)、现场调试。
三、结束语
通过对梭车电缆收放异常检测报警装置的技术改造,采用PLC控制技术取代传统的继电器逻辑控制,在实际应用中具有许多传统控制无法比拟的优点。从创新案例可以看出,它取消了硬件逻辑时间继电器而用软件代替,使故障率大大减少;接线简单明了,控制逻辑指示清楚,易于排查故障;而且在控制功能作少许改动时,只需改变软件编程,无需变换实际接线;编程图形化,易于掌握使用。采用PLC控制技术改造梭车电缆收放异常检测报警装置具有很大的现实意义。相信随着科学技术的发展,PLC技术在旧设备改造创新中的应用会越来越广泛。
参考文献:
(1)维修电工技师培训教材 机械工业出版社
(2)可编程控制器技术及应用 电子工业出版社
(3)西门了S-200系列PLC使用手册