中国铁路哈尔滨局集团有限公司齐齐哈尔车辆段 黑龙江齐齐哈尔 161000
我国铁路货车广泛装用ST2-250型和ST1-600型两种型号。ST2-250型闸调器是当前我国新造铁路货车的主型闸调器,典型安装方式是安装在前后制动杠杆之间。
以ST2-250型闸调器为例,闸调器正常设定情况下,闸调器调整分为以下三个状态:
(1)轮瓦间隙等于设定值
缓解时,筒体与挡铁的间距为A,制动时,在筒体与挡铁接触的同时,闸瓦与车轮恰好接触,筒体和挡铁相对位移为A+S´,其中S´为杆系弹性变形和内部间隙变化引起的位移,可保证车轮与闸瓦间隙为设定值,保持恒定的制动缸活塞行程,闸调器长度不变。
(2)轮瓦间隙大于设定值
缓解时,筒体与挡铁的间距为A,制动时,在筒体与挡铁接触时,闸瓦与车轮并未接触,剩余间隙反馈到筒体与挡铁的相对位移须增加S。这种情况下,筒体和挡铁相对位移为A+S´+S,制动缸活塞行程相应增大,闸调器须进行缩短调整。
(3)轮瓦间隙小于设定值
缓解时,筒体与挡铁的间距为A,制动时,在闸瓦与车轮接触时,筒体与挡铁并未接触,剩余间隙反馈到筒体与挡铁的相对位移须减小S。这种情况下,筒体在拉力作用下旋转,与挡铁接触,这样,筒体与挡铁相对位移为A+S´-S,制动缸活塞行程相应减小,闸调器须进行伸长调整。
ST系列闸调器为拉伸式闸调器,为了解闸调器在制动缓解过程中受力情况,结合典型基础制动装置布置形式,对闸调器的受力情况进行了分析。
2.1制动时力的传递
车辆施行空气制动时,制动缸在压力空气的作用下伸出产生制动源动力,制动力从前制动杠杆开始传递。前制动杠杆带动闸调器并绕闸调器圆销旋转,拉动1位上拉杆,上拉杆再拉动1位转向架制动装置;闸调器在拉力作用下向前移动,拉力通过闸调器拉动后制动杠杆,后制动杠杆绕固定支点旋转拉动2位上拉杆,再拉动2位转向架制动置。
至此,制动缸产生的制动力经过基础制动装置、转向架制动装置的传递,作用闸瓦与车轮踏面上,最终产生制动力。
2.2缓解时力的传递
当车辆缓解时,制动缸或手制动机施加的作用力消除,制动缸和手制动机不能带动基础制动装置和转向架制动装置缓解,其缓解的动力来源于制动梁的重力,力的传递过程与制动时正好相反。
由于转向架滑槽存在一定角度,制动梁滑块可沿滑槽移动。缓解时,制动梁重力作用产生一个沿滑槽方向的分力,使制动梁向后、向下移动。固定杠杆侧制动梁移动使固定杠杆绕支点旋转,推动中拉杆移动,中拉杆再推动游动杠杆旋转,使上拉杆受拉力作用;游动杠杆侧制动梁移动同样推动游动杠杆旋转,使上拉杆也受拉力作用。1位上拉杆受拉后,拉动前制动杠杆绕闸调器圆销旋转,推动制动缸推杆向缓解位移动;2位上拉杆受拉后,拉动后制动杠杆绕固定支点旋转,后制动杠杆拉动闸调器,再带动前制动杠杆旋转,使制动缸推杆进一步向缓解位移动。可知,在制动、缓解过程中,闸调器始终受到拉力作用。
通过对闸调器故障的长期关注和多次现场调研,闸调器运用和检修过程中主要存在零件磨耗、磨损,变形、破损,锈蚀及内部油脂干涸等问题,影响闸调器的检修周期和使用可靠性。
3.1磨耗、磨损
检修中发现,闸调器前盖、引导螺母的伞齿磨耗,拉杆、螺杆的磨损等问题。
3.2变形、破损
运用中发现,闸调器控制杆弯曲、拉杆头裂断、拉杆挡圈断裂和固定螺栓丢失、筒体脱出等问题
3.3锈蚀
主要是引导螺母弹簧盒、筒体的锈蚀。
3.4闸调器未正确调整
调整闸调器主要是调整控制杆的伸出长度,控制制动缸活塞行程。如未正确调整,可造成制动缸行程不符合相关规定,严重时可造成制动缸无行程,此时闸瓦与车轮无间隙,产生抱闸。
由于调整时控制杆较原来伸长了约120mm,制动缸活塞标准行程为125mm,相应也要缩短120mm,制动缸基础无行程,此时挡铁已压在筒体上,A值为0。此时,闸瓦间隙为0,即使在缓解状态下,车轮与闸瓦也不会分开,产生抱闸。
3.5前盖和引导螺母伞齿磨耗严重超限
闸调器检修标准规定,前盖和引导螺母的伞齿磨耗限度为不大于齿高的1/3。为验证伞齿磨耗对闸调器性能影响,将引导螺母与前盖对磨,伞齿磨耗达到一半后组装,再进行试验台性能试验,结果表明,前盖和引导螺母伞齿磨耗严重超限对闸调器性能无明显影响,试验台性能试验合格。
3.6主弹簧折断
理论上,闸调器除去主弹簧后,无法进行伸长和缩短调整,变成一根死杆。试验将主弹簧从中间折断后再组装到闸调器里,进行制动、缓解试验,观察对闸调器调整动作的影响。
初期,闸调器作用正常,但随着试验次数增加,筒体不再产生旋转,闸调器失去作用。分解后发现两段主弹簧缠绕在一起,弹簧总高度变小。分析认为,初始阶段,虽然主弹簧折断,但两段弹簧总高度未明显减小,主弹簧存在一定的压力,随试验次数增多,当两段主弹簧缠绕到一定程度,两段弹簧的总高度降低到不能提供足够作用力后,闸调器失去作用。
闸调器只有持续缩短才会使闸瓦间隙变小,产生抱闸。
a)由闸调整器作用方式可知,正常调整时,闸调器要缩短,筒体必须与挡铁接触并使主弹簧产生超过弹性变形量的压缩量。
b)由试验结果可知,闸调器发生故障后,最大缩短量仅为基础制动杆系的弹性变形量,之后挡铁与筒体虽接触但不再压缩主弹簧,无法继续缩短。
c)受力分析可知,无论在制动和缓解过程中,闸调器始终受拉力作用,不会因基础制动的作用造成压缩。
综上,闸调器即使发生故障,最大缩短量为基础制动杆系的弹性变形量,约18mm,以C70E型敞车制动倍率7.8为例,闸瓦间隙将由约19.9mm减小至15.3mm,不会造成制动抱闸。
4.2闸调器故障判断
相关试验结果表明,闸调器作用正常时,制动或缓解过程中,筒体会产生旋转动作,而故障闸调器的筒体一般不旋转。因此,运用过程中,若发现闸调器在制动和缓解过程中筒体均不旋转,基本可判断闸调器故障,可进行更换处理。
4.3零部件变形、破损
a)控制杆弯曲
控制杆弯曲后,相当于挡铁到筒体的距离A增大,制动缸行程将伸长,制动缸系统平衡压力将略有降低。
相关试验已确定控制杆变形的原因是,当闸调器螺杆收缩到极限时,护管端头与后拉杆头的间距仅有12mm。再次施加制动时,挡铁将推动筒体向后移动,使护管端头与后拉杆头接触,闸调器的拉力通过护管、筒体传递到挡铁、控制杆上,控制杆受到压力的大小由到主弹簧压力变为闸调器受到的拉力,超过了控制杆材料的屈服极限,造成控制杆弯曲。
个别单位在架车检修时进行单车试验,未固定上拉条端头,闸调器可缩至最短,就会出现了控制杆弯曲情况。
因此,适当加长螺杆长度,增大护管端头与后拉杆头的间距,就可解决控制杆弯曲问题。架车进行单车试验时,固定上拉条端头,也可避免控制杆弯曲问题。
b)前拉杆头裂断
前拉杆头为组焊件,且受力较大,焊接热影响会造成材质变化及初始裂纹源,长期使用使裂纹扩大,以致断裂,造成闸调器脱落,严重影响列车行车安全。耐久试验时,曾出现拉杆头经27万次循环试验就发生断裂的情况。
c)零部件磨耗、锈蚀
拉杆、螺纹、前盖和引导螺母的伞齿等零部件的磨耗、锈蚀及润滑脂干涸仅影响闸调器的使用寿命和检修周期,对行车安全无直接影响。延长零件的使用寿命和检修周期,采用相应的防腐耐磨措施即可。要防止内部件锈蚀和油脂干涸,须提高闸调器的密封性能。
通过对闸调器故障现场调研、理论分析及试验台试验,可得以下结论:
5.1.1 闸调器自身故障不会造成抱闸,但错误调整可能会减小闸瓦间隙造成抱闸。
5.1.2 前拉杆头断裂会造成闸调器脱落,严重影响列车行车安全。
5.1.3 控制杆弯曲,各零件锈蚀、磨耗、润滑脂干涸等故障影响闸调器的作用性能及使用寿命、检修周期,对列车安全运行无明显影响。
5.2建议
5.2.1 尽快采用锻造一体的前拉杆头代替焊接结构,避免拉杆头裂断故障,防止闸调器脱落。
5.2.2 修改闸调器螺杆尺寸,增大后拉杆头与护管头间尺寸,解决控制杆弯曲故障。
5.2.3 进一步研究延长闸调器检修周期和使用寿命。