某铜矿山硫精产品提质试验研究

(整期优先)网络出版时间:2024-09-05
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某铜矿山硫精产品提质试验研究

刘文胜

安徽省铜陵有色集团股份有限公司铜山铜矿分公司

摘要:某矿山采用铜硫混浮-铜硫分离-中矿再磨再选-尾矿磁选铁工艺流程,生产出含铜品位为15.5%、含硫品位为41.27%的产品,通过活化剂种类及用量试验、捕收剂种类及用量试验,在保证铜产品指标不降的前提下,可获得硫精矿含S达到48%或S+Fe达到90%,提升了产品价值和满足市场需求。

关键词:混合浮选  中矿再磨  铜硫分离  提质  硫产品

某矿山高硫铜矿石的硫精矿为本次矿石样硫精矿提质的原料,根据前期提高硫精矿品位选矿试验筛选,BK534和BK404分别作为铜硫分离硫抑制剂和选铜捕收剂,BK546作为选硫活化剂。为查明该药剂对高硫铜矿石的适应性,是否有利于后续选硫作业的工艺条件优化,进行了上述药剂的选铜条件试验,在此基础上开展后续选硫活化剂、捕收剂试验。

1、选铜抑制剂试验

    为了考查抑制剂BK534的效果,试验流程如图1,试验结果如表1。

图1    抑制剂BK534验证试验流程图

表1    抑制剂BK534验证试验结果

试验条件

产品名称

作业产率/%

品位/%

作业回收率/%

Cu

S

Cu

S

石灰:200g/t

pH:11.8

BK534:100g/t

铜粗精矿

13.63

2.13

36.59

73.87

11.98

硫精矿

86.37

0.119

42.43

26.13

88.02

合计

100.00

0.393

41.63

100.00

100.00

石灰:200g/t

pH:11.8

BK534:200g/t

铜粗精矿

13.32

2.29

34.39

75.32

11.03

硫精矿

86.68

0.115

42.63

24.68

88.97

合计

100.00

0.405

41.53

100.00

100.00

石灰:200g/t

pH:11.8

BK534:300g/t

铜粗精矿

12.44

2.36

34.46

73.21

10.34

硫精矿

87.56

0.123

42.45

26.79

89.66

合计

100.00

0.401

41.46

100.00

100.00

    试验结果表明:在石灰用量为200g/t,pH为11.8的条件下,随着抑制剂BK534用量的增加,铜粗精矿含铜品位呈微弱上升趋势,铜作业回收率先上升后下降,且过量后铜作业回收率下降明显,BK534的适宜用量为200g/t。

2、选铜捕收剂试验

在抑制剂BK534用量为200g/t的条件下,进行捕收剂BK404用量试验,试验流程如图2,试验结果如表2。

图2    捕收剂BK404验证试验流程图

表2  捕收剂BK404验证试验结果

试验条件

产品名称

作业产率/%

品位/%

作业回收率/%

Cu

S

Cu

S

1

BK404:10g/t

铜粗精矿

12.60

2.31

35.74

71.72

10.89

硫精矿

87.40

0.131

42.16

28.28

89.11

合计

100.00

0.406

41.35

100.00

100.00

2

BK404:15g/t

铜粗精矿

14.00

2.15

36.61

75.09

12.34

硫精矿

86.00

0.116

42.34

24.91

87.66

合计

100.00

0.401

41.54

100.00

100.00

3

BK404:20g/t

铜粗精矿

14.95

2.01

37.09

75.52

13.34

硫精矿

85.05

0.115

42.36

24.48

86.66

合计

100.00

0.398

41.57

100.00

100.00

试验结果表明:随着捕收剂BK404用量的增加,铜粗精矿含铜品位逐渐下降,铜作业回收率逐渐提高,综合考虑铜粗精矿品位及作业回收率,用量为15g/t较为合适。

3、选硫活化剂BK546验证试验

试验采用硫酸、BK546两种活化剂分别进行了用量试验研究,试验流程如图3,试验结果如表3。

图3   硫精矿再选活化剂种类及用量试验流程图

表3   硫精矿再选活化剂种类及用量试验结果

试验条件

产品名称

作业产率/%

S品位/%

S作业回收率/%

BK546  300+100g/t

再选硫精

72.81

46.06

81.56

尾矿

29.19

25.98

18.44

合计

100.00

41.12

100.00

BK546  500+200g/t

再选硫精

78.79

46.41

88.93

尾矿

21.21

21.46

11.07

合计

100.00

41.12

100.00

BK546  700+300g/t

再选硫精

80.91

46.35

91.59

尾矿

19.09

18.03

8.41

合计

100.00

40.94

100.00

BK546  900+400g/t

再选硫精

80.80

46.57

91.81

尾矿

19.20

17.48

8.19

合计

100.00

40.99

100.00

硫酸

  2000g/t

pH  9.8

再选硫精

76.80

46.34

86.63

尾矿

23.20

23.67

13.37

合计

100.00

41.08

100.00

硫酸

3000g/t

pH  8.5

再选硫精

80.74

46.92

91.93

尾矿

19.26

17.27

8.07

合计

100.00

41.21

100.00

硫酸

4000g/t

pH  7.1

再选硫精

80.71

46.83

92.23

尾矿

19.29

16.51

7.77

合计

100.00

40.98

100.00

4、选硫捕收剂丁黄用量试验

为了考查选硫时的捕收剂丁黄药用量对选硫指标的影响,进行了选硫捕收剂用量试验,试验流程图如图4,试验结果如表4。

图4    选硫捕收剂用量试验流程图

表4    选硫捕收剂用量试验结果

编号

丁黄药用量

产品名称

作业产率/%

S品位/%

S作业回收率/%

1

100g/t

再选硫精矿

77.59

47.15

89.47

尾矿

22.41

19.21

10.53

合计

100.00

40.89

100.00

2

200g/t

再选硫精矿

80.91

46.35

91.59

尾矿

19.09

18.03

8.41

合计

100.00

40.94

100.00

3

300g/t

再选硫精矿

80.83

46.64

92.08

尾矿

19.17

16.92

7.92

合计

100.00

40.94

100.00

    试验结果表明:随着丁黄用量的增加,再选硫精矿硫作业回收率逐渐提高,丁黄最佳用量为200g/t+100g/t。

5、 闭路试验

试验采用BK546作为选硫活化剂,进行了硫精矿再选提质试验,闭路流程为两次粗选合并精选工艺流程。

试验结果表明:闭路试验获得的再选硫精矿含硫48.03%、含铁42.48%、S+Fe90.51%,硫回收率88.72%。

6、小结

选铜药剂闭路试验结果表明,采用抑制剂为石灰+BK534,捕收剂为BK404闭路试验获得的铜精矿含铜16.17%、铜回收率86.19%,在获得了选铜指标与现场生产略高的情况下,选硫作业采用BK546活化,可获得的再选硫精矿含硫48.03%、含铁42.48%、S+Fe90.51%,硫作业回收率88.72%,提升了硫产品产品价值,同时更能满足市场需求。