梁山城发水务集团有限公司 山东梁山 272600
摘要:废水情况说明:山东省枣庄市某淀粉公司是以玉米为原料生产食用淀粉的企业,淀粉加工能力40万吨/年。废水产生量4000m³/d,废水水质见表1。
表1 废水水质情况表
CODcr (mg/l) | BOD5 ( mg/l) | NH3-N (mg/l) | TN (mg/l) | TP (mg/l) | pH |
8000-15000 | 6000-12000 | 90-200 | 300-700 | 70-200 | 3-4 |
关键词:某公司;淀粉废水;生化处理;技术实践
1.工艺流程介绍
原有污水线为一期工程,采用“水解+UASB+CASS+生物接触氧化”的处理工艺。具体为:污水经投加石灰调节pH至中性后进入水解反应器,经水解后进入UASB进行厌氧工艺处理,厌氧出水经CASS和生物接触氧化进行二级好氧工艺处理,好氧出水经混凝沉淀进入二沉池达标排放,二沉池出水经人工湿地进入自备电厂凉水塔回用。
扩建污水线为二期工程,采用“ECSB+射流曝气”工艺,污水经凉水塔进入ECSB(荷兰海卓森公司厌氧技术)进行厌氧工艺处理,厌氧出水投加液碱增加碱度后进入射流曝气池进行好氧工艺处理,射流曝气池后端设置泥水分离区,上清液进入一期生物接触氧化池进行二级好氧处理。
污水处理系统工艺流程见图1。
2.主要工艺设计参数
2.1一期工程
各处理单元水力停留时间见表2。
表2 各处理单元水力停留时间表 h
水解反应器 | UASB | CASS | 缓冲池 | 接触氧化池 | 辐流沉淀池 |
8.86 | 40 | 65 | 12 | 43 | 14 |
注1)CASS运行周期为:曝气10h(同时进水4h),沉淀2.5h,排水1.5h(同时排泥0.5h),两CASS池每池运行2个周期,每次排水500m³。2)UASB容积负荷为5kg/(m³·d)。
2.2二期工程
各处理单元水力停留时间见表3。
表3 各处理单元水力停留时间表 h
NT(中和罐) | ECSB | 射流曝气池 |
4 | 48 | 72 |
3.运行中发现的问题及解决办法
3.1好氧系统入水碳氮比严重失调,导致反硝化过程受阻。
由于好氧系统的入水(即厌氧出水)氨氮浓度过高,一般为700-1000mg/L,COD浓度较低,一般为400-900mg/L,碳氮比约为1左右,严重失调。故实际运行过程中发现存在以下问题:易导致好氧池内反硝化过程受抑制,系统碱度充足的情况下表现为亚硝酸盐氮大量积累,最高达到1100 mg/L;系统碱度不足的情况下同时伴随着出水pH降低。造成的后果是好氧出水COD大幅升高,同时总氮居高不下。
经摸索,最终解决办法为:在好氧系统的入水中补加水解反应器出水,其COD在9000 mg/L左右。利用污水系统自身的碳源补充好氧系统入水BOD,一般按照BOD5/TKN大于3的比例投加。此法省去了外加碳源,节约了成本,同时解决了好氧池内反硝化过程受抑制的问题,好氧系统出水COD和氨氮大幅降低,最佳时COD≤100 mg/L,氨氮≤100 mg/L。
3.2ECSB出水进入好氧系统后导致好氧系统pH大幅降低。
ECSB入水pH为3-4,运行过程中仅需投加少量液碱即可达到厌氧处理的碱度要求,但其出水对于好氧系统来说碱度严重不足,进入好氧系统后造成好氧出水pH急剧降低,脱氮过程受到抑制。
解决办法为在ECSB出水中投加液碱,以补充好氧系统缺失的碱度,一般按照碱度(以碳酸钙计)/氨氮大于7的比例投加,实际运行经验为每立方ECSB出水约投加液碱(30%浓度)0.6L。
3.3二期扩建后接触氧化池处理效果差
二期扩建后,射流曝气池出水和CASS池出水同时进入接触氧化池,造成接触氧化池水力停留时间不足,供氧亦不足,影响了处理效果。
解决办法为近期增加接触氧化池内填料数量,同时增加风机运行台数以加大曝气量,运行过程中溶解氧实际控制在3-4.5 mg/L。远期需扩建接触氧化池一座。
结论
由于该玉米淀粉废水的氨氮、总氮双高的特征,处理难度较大,前期经常性出现出水达不达标的情况。经采取上述措施,即在废水处理运行过程中着重关注碳氮营养比例并及时补充碱度,处理后的最终出水水质满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》(DB37/599-2006)及其修改单一般保护区标准要求,即COD≤60 mg/L,氨氮≤10 mg/L。
参考文献
[1]戴建强,郑敏厌氧一好氧生物法处理玉米淀粉生产废水 中国资源综合利用,2004年2月