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摘要: 在新时期社会发展环境中,随着经济水平的提高,现代科学技术不断研发与创新,对中频电阻点焊机电控系统运行提出越来越多需求,进一步加大了对这一系统的改造力度。全文重点分析了点焊机,结合实际运行情况与需求,引入各种新型技术,不断优化中频电阻点焊机电控系统改造方案,提出一些通用化问题解决方式,希望为有关工作人员带来有价值参考,提高这一系统的运行效率与质量,为企业的发展带来更多经济效益。
关键词:中频电阻;点焊机;电控系统;改造;方法
引言: 目前,在我国很多产业蒸蒸日上发展背景下,中频电阻点焊机电控系统得到广泛运用,系统的优化与改造效果,和使用稳定性、有效性有很大关系。在如今多元化市场发展环境中,点焊机型号品牌有很多种,像安达、鹏煜威等。然而,随着社会的进步与发展,很多陈旧点焊机电控系统无法满足实际生产要求,在运行过程中经常出现故障等问题,不注重对系统的升级与更新,降低生产质量与产量同时,也不利于后期的维护与保养,导致成本增加,无法获得最佳经济利润。所以,注重对中频电阻点焊机电控系统的改造与优化,是目前该行业重点关注内容,借助当前已有资源,对技术进行革新,升级与改造系统,提高运行稳定性、持续性、安全性与高效性。
一、案例分析
在某工厂中,主要任务就是生产空调零件,具体运行期间会运用很多型号品牌点焊机,比如亨龙、安达、应城骏腾发与东方亚克等品牌。其中,应城骏腾发这一品牌的点焊机,很早就已经使用了,属于中频电阻焊机。在很长时间运行情况下,设备中各个部件存在老化问题,维修起来难度比较大。如果遇到需要更换部件情况,不容易重新购买,引发各种各样后期维护与保养问题。同时,对于报废的旧机械设备而言,需要重新购买,此时增加了运行成本。基于此,为了解决这些问题,该厂将当前已有资源进行整合与重新规划,采用技术革新等措施,对各种设备加以升级与改造,特别是点焊机电控系统,有效控制后期维护与保养费用同时,也提高了这一厂生产速度,顺利完成生产任务。
在该厂实际生产与运营阶段中,有1台应城骏腾发中频逆变点凸焊机设备发生了焊接故障,通过对这一设备的检查,了解到该系统中很多零部件出现损坏,其中有2个整流复合模块(MFC-TD)110A-1600V出现损坏,并且内部逆变器中有2个IGBT模块存在故障问题,另外2个厂家自己研制的IGBT驱动板也有质量问题。针对驱动板,是非标自制的产品,在市场中购买不到。同时,整流复合模块与IGBT模块也没有相同类型型号的设备销售。此时,如果使用代替型号的备件,无法有效解决这一问题。在备件缺失情况下,点焊机修复效果不好,不能支撑后续作业。之后,该设备厂家建议对整套电控系统进行更换,但是这一举措不仅费用高昂,还要等待大概1~2个月的时间。如果停止作业,期间会产生更多费用,同时对齐套生产产生很多不利影响。当前,鹏煜威点焊机在拆除过程中,其旧件数量很多。因此,可以对该批旧部件加以重新改造,展开科学和合理的电控系统改造活动,规避上述问题,帮助工厂顺利度过难关。
二、中频电阻点焊机电控系统改造方法
在运用应城骏腾发与鹏煜威两个点焊机设备过程中,给出了2套电控系统改造方案,以下作为重要参考参数:
第一种方案,应用应城骏腾发设备,输入电源为三相四线制,其电压是380V正负10%、50HZ,且额定连续功率是50JVA。同时,电极力数值(F)在1500N~4700N之间。空外,压缩空气压力参数处于0.15MPa~0.6MPa范围内。
第二种方案,运用鹏煜威点焊机,输入电源、压缩空气压力,和应城骏腾发设备相同,额定连续功率都为50JVA。然而,电极力则是3000N。
在MD-25中频逆变式点凸焊机设备中,其中中频逆变器、中频变压器与焊接控制器属于非常重要的部件。在运用模组化设计方式以后,把逆变器代替可控硅使用,进而对中频能量进行生成与控制,同时与控制器全部设置在相同控制箱中,此时体积比较大。同时,基于SUN087B系列电阻焊机控制器良好适应在不同固定点焊机运行情况下,属于老品牌机械设备,借助通用化优势,进行重新改造。从点焊机整体内部结构分析,含有气孔控制、焊接控制电源、机身以及变压器等部件。另外,针对点焊机运行原理,主要是把工件进行压紧,使其处于两电极范围内,将变压器转向焊接位置,借助强焊接电流,产生塑性环,通过加压和断电,构成结晶状态焊点。由此可见,在通电以后,变压器会产生很多大电流,这一方式属于点焊操作的最早模式。在对功能进行优化与完善期间,引入不同整流滤波,优化反馈调节系统,对电路与传感器进行改进,简化运行过程,提高功能使用高效性与高质性。这一改造方案的实施,对中频电阻点焊机电控系统优化起到很大帮助,该方案具有可行性与科学性特点。
在具体改造环节中,控制器的本身型号是JTF-MF110,同时焊接控制器和普通交流电阻焊机操作界面一样。从根本上来看,不同接线端子可以与之匹配上。在把原本控制箱中接控制器线拆除掉以后,需要对各个连接位置进行明显标识。另外,针对整套MD-25中频逆变式点凸焊机,将焊接控制器进行更换,使用电阻焊机控制器,其系列是SUN08B微机电阻,以此达到电控系统有效改造的目的。在这一控制器主板CN1中,一共包含了20个接线端子,像CT1与CT2接电源,都是其中重要组成部分,同时利用K1、K2等对硅信号进行控制,确保连接符合标准要求与运行原理。
针对原有的变压器,属于中频焊接变压器。从运行情况分析,处于二次回路状态,借助感测器,对电流进行测量,将线圈与整流原件进行设置,全部进行水冷处理。在提高新装控制器适应性上,把变压器进行更换,使用常规型号变压器,也就是鹏煜威这一品牌的点焊机,其型号要小于等于200KVA。除此之外,在吧主回路中和原来逆变器进行连接的线拆除掉以后,再次进行重新连接与标记。通过把整个逆变器模块进行更换以后,运用可控硅模块,规格型号为500A/1200V.机台冗余机构的拆除,使用模块组件定位安装方式,及时和合理改进各项参数,使其负荷电控系统高效、稳定、安全运行需求。
在进行首次电压补偿控制方式以后,对焊接过程加以规范,展开控制箱初始化运作,把主控板进行重新设置,采用电压补偿办法,对编程器进行重新设置,保持焊接状态。在对焊接规范进行启动以后,进行1次参数的尝试焊接,进而确定恒压初始化指标,在启动确认写入按键以后,达到重新改造与优化的目的。
从这一系统改造效果与带来经济效益方面来看,经过标准化与规范化调试,此时设备平稳运行,没有任何异常现象,具有调节便利的应用优势,受到了很多工作人员的青睐,良好适应在窗机外罩等环境中运用,即便焊点数量很多或者焊点零件小,都可以呈现出良好改造效果。通过相关计算与调研,减少了大概4万元备件购买、安装、调试成本。在对老旧以及闲置设备进行盘活以后,每台机械采购价格为10万元,节约重新购买费用是10万元。在每日生产量上,1台机械的最高点数为120点/min,并且实际加工点数大概是30点/min,平均每天为1.8万点。
三、结束语
综上,在多元化市场环境中,中频电阻点焊机品牌有很多,存在性能与机构等方面相同点。然而,每个工厂对这一机械设备生产有差异性需求,另外在维护与保养上也有一定区别。所以,秉持经济性等原则,对点焊机电控系统加以合理改造,保证焊接电压、加压时间以及电流等参数达标,对其进行合理有效调控,可以在多个场景中良好运用,将改造效果进一步增强。
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