(厦门烟草工业有限责任公司,福建 厦门 361026)
【摘 要】
为进一步保障过程质量稳定性,将质量控制中心前移,以薄板烘丝入口水份的稳定性作为加工过程的重点。 在制丝过程中,加料回潮、热风润叶、切丝三道工序的调控方式,对薄板烘丝入口水份稳定性有至关重要的影响。采用保障来料水份、统一操作方法、转变控制模式、优化控制参数等方式,实施加料回潮固定打水、优化热风润叶操控方式、固化切丝供料流量等改进,从而达到提高薄板烘丝入口水份稳定性的目的。
【关键词】薄板烘丝 入口水份 影响 稳定性 控制方法
引言
在制丝工艺中,对成品烟丝的内在品质具有重要影响。烘丝工艺主要通过高温环境使回潮后的叶丝迅速蒸发水份, 促使叶丝松散,产生一定卷曲,增加叶丝的填充能力,去除部分杂气,以达到满足卷烟生产的技术标准要求。 本文以薄板烘丝入口水份作为关键参数,将质量控制中心前移,在分析前端工序对薄板烘入口水份影响的基础上,将加料回潮、热风润叶、切丝机等涉及工艺指标的三道工序作为重点, 通过对前端工序的控制持续稳定过程质量,提升烟丝品质。
一、现状分析
1.加料回潮
在加料回潮机前没有预混工序的情况下, 烟叶不能得到充分混合均匀,因此,生产中存在有批内、批间均匀性差的情况。 一是在实际加工中,加料回潮机根据出口水份仪显示调整打水量,但由于反馈有滞后性,会导致调整后加料回潮出口水份波动值较大,批内均匀性差。 二是在同牌号生产中,由于批次间瞬时打水量有差异,因此批间水份均匀性差,为后续烘丝加工带来一定困难。
2.热风润叶
在热风润叶工序的控制中,入口蒸汽、出口蒸汽和混喷蒸汽三种方式均可实现对水份的补偿,这导致了在实际操作中,各生产班的操作方式不尽相同。此外,在信息系统不能采集三种补偿方式生产运行数据的情况下, 则无法确定水份的实际补充量和运行趋势。如果热风润叶无法实现精准控制,会导致水份散失量 不均衡,批次间薄板烘丝入口水份差异性大,调控难度增高。
3.切丝机
在生产过程中,切丝机设备运行状态由岗位司机控制,其根据来料设定不同的频率,设置频率较低会影响运行效率,设置频率过高可能出现堵料现象。以切前喂料机提升带频率为例,实际生产中,由于操作工把控力度不同,各班组调控频率从 22HZ 到28HZ 不等,频率的差异使各生产班实际生产时间不统一,既不
能保障水份散失的一致性,也会影响生产效能。
二、优化理念
1.稳定来料水份
来料水份对后续加工稳定性的影响十分重要, 在保证烘丝过程稳定的同时,将质量控制重心向前延伸,改变加料工序水份控制模式,加大对热风润叶工序的控制力度,提高热风润叶出口水份控制精度,能够加强对烘丝入口水份稳定性需求的支撑。
2.统一操作方法
由于整批次卷烟生产时长特点, 各企业基本采用两运转或三运转的生产模式, 因此各班操作人员控制方法的统一性会影响烟丝质量。根据不同牌号控制要求的差异性,摸索补偿蒸汽开度、电机频率等参数的设置及调整规律,形成固定要求,由各岗位司机凭经验设置转变为标准化操作,保证操作过程一致。
3.转变控制模式
进一步明确中控司机与现场司机的职责分工, 将由本地司机控制的部分关键参数交由中控司机控制, 充分发挥中控的统筹控制作用,增强质量控制的时效性和协调性。
4.优化控制参数
将加料回潮机、 烘丝机及切丝机等重点设备的关键参数进行优化、固化,进一步统一设置标准,缩小调整范围,发挥设备最佳运行状态。
三、实施过程
1.叶片加料采取固定打水模式
通过理论计算与实际经验结合的方式,核定各牌号达到出口水份标准所需的总加水量,由随时调整瞬时打水量转变为控制累计打水量,进一步规范操作手法。同时,固化加料回潮工序排潮开度和补偿蒸汽开度,减少对出口水份的影响,提高水份稳定性。实施固定打水后,操作人员不再随时调整瞬时打水量,而是严格控制整批累计打水量,累计打水量批间差异减小,出口水份合格率及批内稳定性明显改善,为热风润叶的加工奠定基础。
2.热风润叶
一是调整水份控制模式,由本地司机控制转为中控统一协调、控制;二是结合设备元器件控制精度、物料水份吸收效果、数据采集功能等方面要求,将调控进料段补偿蒸汽薄膜阀开度作为出口水份控制的首选方式,固化后的相关参数调整顺序为:入口蒸汽 - 混喷蒸汽 - 出口蒸汽 - 回潮水(可打水牌号); 三是根据加料工序累计打水量及各点位水份情况,核定各牌号热风润叶补偿蒸汽开度开启范围,并进行动态维护,提高调控反应速度和准确性。
3.切丝工序
根据牌号流量要求及物料物理特性的不同,对切丝工序各点位的供料频率进行优化固化,其中:切前喂料机提升带频率 25Hz,切前喂料机底带频率 25Hz 切后喂料机提升带频率 16-18Hz,切后喂料机底带频率 28Hz。供料频率的固化能够有效提高各物料输送环节流量匹配度,保障物料流量稳定。
四、成果巩固
通过对现场应用效果的检查,参数和控制方式执行度良好,操作方法逐步趋于一致;就调整后的参数运行数据而言,各主要工序及成品烟丝主要质量指标 / 指数均得到不同程度的提升,改善基本达到预期目的,总体效果良好。为保证调整后指标和控制方式的执行到位,以工艺技术标准为基础,制定内部控制标准,形成内部标准化文件。 由各生产班工艺员牵头,对本班操作人员进行培训,保证标准的全面贯彻执行。为了实现对内部控制标准的有效监控,在信息系统中增设品牌内控要求执行跟踪平台,实时采集各工序运行数据,生成月度运行趋势图,对各牌号进行逐批跟踪,及时锁定异常点。
此外,为实现持续改进的目的,组建专项小组,建立运行分析例会机制,形成查找、分析、改进闭环管理,实现对内控要求的动态维护。
作者简介:张玮玮(1996-),男,福建福州人,厦门烟草工业有限责任公司,助理工程师,研究方向:生产制造,工艺质量。