贵州航天控制技术有限公司
摘要:转轴组件是某型号电动舵机中连接丝杠与舵面的重要传动组件,其装配过程存在粘接固化效率低的问题。本文从舵机转轴组件结构特点及装配流程进行分析,提出转轴组件装配工艺优化措施,并在产品装配过程中得以验证,保障了产品的研制生产。
主题词:电动舵机 转轴组件 粘接固化 工装
1 引言
舵机是控制导弹飞行的执行机构,用于接收一体化测量控制装置舵偏控制指令,控制导弹的空气舵和燃气舵偏转,从而控制导弹的飞行姿态。电动舵机通过电机驱动,因其体积小、负载性能强、成本低、可靠性及维护性好等优点,在导弹制造中占有很大优势。
某型号电动舵机中,转轴组件通过丝杠转换电机扭矩传动舵面,并利用磁钢传递舵面旋转位置信息。转轴组件的装配质量直接影响到舵机的精度、可靠性、寿命等。转轴组件的装配效率也将制约电动舵机的产出效率。为满足批量生产需求,公司设计一种新的工装用于转轴组件的装配以优化装配工艺,提升产品生产效率及稳定性。
2 转轴组件结构及装配流程
某型号微型电动舵机转轴组件由转轴支架、轴承座、MR74轴承、拨叉、套筒、MR106轴承、磁钢组成,其结构如图1所示。转轴组件主要通过机械配合和高强度胶粘接的方式进行装配,主要装配流程为:零件清洗、配胶、拨叉与套筒粘接固化、MR74轴承及轴承座安装、转轴支架与套筒粘接固化、磁钢与套筒粘接固化、MR106轴承安装、产品检查。
3 存在问题及原因分析
通过对某型号电动舵机转轴组件装配过程进行调查统计及整理,发转轴组件装配过程中,零件清洗与配胶环节受人员及生产条件限制,已无法进一步降低工时、提升生产效率,若需提升转轴组件装配效率,必须从降低粘接固化用时入手。
经生产调查统计,粘接固化操作用时在转轴组件装配全流程用时中占59.9%,耗时长、效率低(如表1所示)。装配过程中,拨叉与套筒粘接、转轴支架与套筒粘接、磁钢与套筒粘接后都需要独立进行一次高温烘干使胶液固化,共计3次,而转轴组件零件粘接过程中均使用高强度胶,高强度胶的固化条件为80℃下高温烘干240min(4h),则3次高温固化总用时为720min(12h),固化总用时过长将直接影响转轴组件的装配效率。
表1 转轴组件装配耗时情况统计表
序号 | 装配工作类别 | 主要内容 | 耗时(以每20个一组进行平均耗时计算)(min) | 占比(%) |
1 | 零件清洗 | 清洗零件并自然晾干 | 450 | 35.0 |
2 | 配胶 | 配制高强度胶 | 30 | 2.3 |
3 | 拨叉、套筒粘接固化 | 粘接拨叉、套筒并进行高温固化 | 260 | 20.2 |
4 | MR74轴承、轴承座安装 | 将MR74轴承、轴承座安装至对应位置 | 5 | 0.4 |
5 | 转轴支架、套筒粘接固化 | 粘接转轴支架、套筒并进行高温固化 | 260 | 20.2 |
6 | 磁钢、套筒粘接固化 | 粘接磁钢、套筒并进行高温固化 | 250 | 19.5 |
7 | MR106轴承安装 | 将MR106安装至对应位置 | 5 | 0.4 |
8 | 检查 | 检查转轴组件装配情况 | 25 | 2 |
总计 | 1285 | 100 |
结合理论对当前装配情况进行分析,转轴组件之所以需要分3次进行粘接、固化操作,其主要原因是在进行粘接时,容易使前一个粘接过程的零件发生位移,影响粘接的精度,导致粘接出的转轴组件不满足使用要求。所以需要在每一次粘接完成后进行固化,使零件结构稳定后再进行下一次粘接操作,以保证转轴组件装配的准确性。
因此,要减少粘接及固化的次数,从而提高转轴组件的装配效率,其关键在于零件的固定,即粘接完成一个零件的粘接后,需要马上对其进行限位及固定,防止后续粘接过程零件发生位移。
4 解决措施
通过设计并使用新型工装对需粘接的所有零件同时进行固定及限位,可在按原有工艺顺序完成所有零件粘接及组装后,将转轴组件连同工装一起放入高温箱,一次性完成所有固化工作,固化完成后再将转轴组件从工装上拆下。这样可将3次高温固化合为1次进行,同时以工装机械结构对所有零件进行限位固定可保证装配准确性,降低手工操作带来的装配误差,规避零件装配时位置发生偏移的风险,减少固化工作的耗时进而提升转轴组件装配效率。工装结构及使用方法如图2所示。
图1辅助粘接工装结构及使用方式示意图
5 结论
通过新工装的使用,简化了转轴组件装配流程,减少了粘接用时,提升了组件装配效率。统计各批次转轴组件装配耗时情况,转轴组件的零件粘接固化时间从770min缩短至275min,装配效率提升一倍以上。每20个转轴组件整体的装配时间从1285min降至790min,约合13.2h,效率显著提高。
参考文献
[1] 导弹电动舵机控制系统设计,王世涛,2021,计算机测量与控制.
[2] 杨晋,黄婷,王志高,赵静,曹颖玺. 航空铝合金橡胶金属零件粘接表面处理工艺研究.现代涂料与涂装.2022。