西北工业集团有限公司 陕西 西安 710043
摘要:某风电塔筒用钢板Q345D,通过探伤发现有硫化物夹杂,但依据GB/T1591-2008标准要求的理化检测项目全部符合指标要求。本文利用真空电子束焊使试样长度增加,做了厚度方向的拉伸、冲击、断口形貌。
关键词:真空电子焊;拉伸;冲击;断口形貌
1引言
某风电塔筒用钢板Q345D,厚度18mm,通过探伤发现沿板厚方向有硫化物夹杂,但依据GB/T1591-2008对低合金高强度结构钢板的要求,检测化学成分、力学性能拉伸、冲击、弯曲均符合指标要求。本文利用真空电子束焊,使试样长度增加,做了厚度方向的拉伸、冲击、断口形貌分析。
2试样和试验方案
2.1依据GB/T1591-2008标准要求:
2.1.1拉伸试样20mm×18mm全厚度板状,横向,编号L1、L2;
2.1.2冲击试样55mm×10mm×10mm,缺口深度2mm,V型,试验温度-20℃,编号C1—C6。C1—C6试样中心沿长度方向有缺陷,C1—C3冲击缺口与缺陷垂直,C4—C6冲击缺口与缺陷平行;
2.1.3弯曲试样25mm×18mm×200mm,弯芯直径为d=3a(54mm),弯曲180°,横向,编号W1、W2。
2.2厚度方向取样:
2.2.1拉伸取6mm×5mm板状试样,编号ZL1、ZL2、ZL3、ZL4;
2.2.2沿厚度方向加工成12×12×18样块,然后用真空电子焊从两端加长样块,如图一,再用线切割加工成φ12圆棒,如图二,最后车削加工成φ8圆棒试样,如图三,编号ZHL1、ZHL2。
图一 图二 图三
2.2.3将真空电子焊样块图一,分别从两端切除,加工成55mm×10mm×10mm冲击试样,缺陷处开缺口,深度2mm,V型,试验温度-20℃;编号C7、C8、C9;
3试验方法和结果
3.1化学成分分析
在CS-344红外碳硫仪、EMGA-620W氧氮测定仪、直读光谱仪分析该钢板的化学成分,结果见表一,均符合GB/T1591-2008标准的指标要求。
表1 化学成分(wt%)
C | S | N | Si | Mn | P | Cr |
0.18 | 0.0036 | 0.0037 | 0.27 | 1.48 | 0.020 | 0.041 |
Ni | Mo | Cu | V | Ti | Al | Nb |
0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.045 | 0.015 |
3.2拉伸、弯曲试验在微机控制电子万能试验机CMT5305上进行,拉伸试验屈服前速度为2mm/min,屈服后速度为10mm/min;冲击试验在摆锤冲击试验机PID452D-2上进行,拉伸、弯曲试验结果见表2,冲击试验结果见表3。
表2 拉伸、弯曲试验结果
编号 | ReLMPa) | Rm(MPa) | A(%) | Z(%) | 弯曲(180°) | 备注 |
L1 | 428 | 598 | 23.0 | - | - | 试样上有不连续缺陷 |
L2 | 461 | 619 | 21.0 | - | - | |
ZL1 | - | 586 | - | 57 | - | 断口正常 |
ZL2 | - | 586 | - | 60 | - | 断口正常 |
ZL3 | - | 109 | - | 2 | - | 断口有缺陷 |
ZL4 | - | 629 | - | 34 | - | 断口有缺陷 |
ZHL1 | - | 288 | - | 10 | - | 断口有缺陷 |
ZHL2 | - | 353 | - | 7 | - | 断口有缺陷 |
W1 | - | - | - | - | 无裂纹 | |
W2 | - | - | - | - | 无裂纹 |
全厚度板状试样L1、L2,ReL、、Rm、A均符合指标要求,试样侧面出现一条不连续缺陷;Z向断面收缩率ZL1、ZL2符合Z35;ZL3、ZL4、ZHL1、ZHL2不符合Z35,断口均有缺陷。
表3 冲击试验结果
编号 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
KV2 (J,-20℃) | 83.2 | 83.1 | 84.2 | 81.4 | 71.7 | 96.3 | 8.3 | 7.6 | 10.6 |
平均值(J) | 83.5 | 83.1 | 8.73 |
C1—C6符合指标要求,C7-C9不符合指标要求。
3.3在冲击试样C7—C9上,从缺口处开始,间隔1mm向试样两端测试维氏硬度,试验结果见曲线图四。
图四
3.4冲击试样断口形貌分析
3.4.1宏观断口形貌
图五C1冲击试样
冲击断口有垂直缺口的缺陷,大量的塑性变形,属韧性断口。
图六C4冲击试样
冲击断口有平行缺口的缺陷,大量的塑性变形,属韧性断口。
图七C7冲击试样
冲击断口平齐,有明显缺陷,属脆性断口。
3.4.2·扫描电镜断口分析
用超声波和丙酮清洗断口置于TESCAN扫描电子显微镜下观察分析,C7冲击试样断口平齐,有大量的硫化物夹杂。
图八 图九
4.结果分析
4.1依据GB/T1591-2008标准要求:化学成分、拉伸、冲击、弯曲均符合指标要求。拉伸试样侧面发现不连续缺陷;冲击试样取在最薄弱位置,冲击功远大于指标要求(KV2,-20℃≥34J),断口有大量的塑性变形,缺口垂直缺陷冲击功平均值83.5J,缺口平行缺陷冲击功平均值83.1J;
4.2厚度方向拉伸、冲击均断在缺陷处。Z向拉伸,抗拉强度、断面收缩率数值比较分散,远低于指标要求,这与硫化物夹杂的分布有关,夹杂越多对性能影响越大。冲击试验冲击功小,平均值8.73J,断口平齐,有明显缺陷,属脆性断口。
4.3真空电子束焊是一种利用高速电子束流作为能量源进行焊接的方法。它的特点是热影响区窄小,试样变形小,冷却速度快,熔池周围在真空状态下,不会有空气中的杂质参与反应,焊接质量良好。图四曲线可以看出,利用真空电子束焊使厚度方向长度增加,对冲击试样缺口位置性能没有影响,冲击试验结果有效。
5.结论
5.1风电塔筒起支撑作用构件所用钢板,材料验收做厚度方向的性能检测非常有必要。
5.2材料的力学性能测试,如果原材料长度不够加工成试样,可以利用真空电子焊在原材两端焊接,使试样长度增加,再用机械加工成所需试样形状。
参考文献
【1】GB/T1591-2008低合金高强度结构钢
【2】《特种焊接技术》张洪涛,陈玉华主编,哈尔滨工业大学出版社