钻具断裂故障原因分析与处置技术

(整期优先)网络出版时间:2024-05-07
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钻具断裂故障原因分析与处置技术

李亚军

中石化胜利石油工程有限公司管具技术服务中心,山东 东营 257000

摘要:结合某井钻井施工基本数据,对钻具断裂故障发生经过原因进行分析,并对断钻具故障进行处置并形成结论与建议。

关键词:断钻具故障;原因分析;处置技术

1基本数据

钻井施工参数:钻井参数:钻压60KN;转速:60;排量15L/S;泵压20MPa。

井身结构:一开:346.1mm×2003m+273.1mm×2002m;二开:250.88mm×6830m+193.7mm×6828.5m;三开:165.1mm×6854.53m

入井管串结构:61/2〞PDC钻头(U713M)+4 3/4〞扭冲工具+330*310双母+单流阀+43/4〞钻铤20根+接头(311*DS380)+4寸加重钻杆9根+4〞非标钻杆

泥浆性能:密度1.85g/cm3;粘度55s;塑粘26mPa.s;动切11Pa;坂含30Kg/m3;CL-21000;Ca2+400;API3.8ml;HTHP11.0ml;PH10;Vs28;Cs0.1

地层及岩性描述:地层岩性为6830(二开完钻井深)-6845m浅灰色蚀变凝灰岩,6845m为辉绿岩顶界,至井深6848.53m,进入辉绿岩9.53m。

2钻具故障发生经过与原因分析

2.1故障发生经过

该井于3月28日08:25 三开钻进至 6854.53m,08:36加完单根后下放至6848.5m遇阻,转动顶驱,扭矩由0KN•m↗16 KN•m,顶驱憋停,尝试三次未开后上提活动钻具,悬重由170t↗180t,未能提开,下放钻具,悬重由170t↘165t,未能放开,上下活动钻具5次后,转动顶驱,扭矩由0KN•m↗16 KN•m↘3 KN•m,08:52开始划眼,至16:00划眼至6850m,划眼过程中扭矩在4.5-6KN.M波动,变化较小,现场判断可能钻具出现问题,循环至17:00开始起钻,至3月29日08:00起钻完,发现扭冲工具根部断裂,现场确认井内断钻具。落鱼结构:165.1mmPDC(型号U713M)*0.21m+扭冲工具*0.58m。确定落鱼长度0.79m,鱼顶井深6848.5m。

2.2故障发生前后状况:

故障发生前的状况(主要指有无异常和违规、是否发现和及时预防等情况):

钻进完上提接立柱,无违规操作。

故障发生后的状况(主要指组织、协调、处理情况):立即启动故障处理预案,按要求向上级汇报,组织打捞工具。

2.3钻具断裂及本次钻具故障原因分析

钻具断裂原因:主要包括过载断裂,如钻杆卡死时钻杆在焊缝热影响区断裂;低应力脆化,在整个管柱失效中占相当大的比例。钻杆、钻铤和转移接头都发生过,如钻杆焊缝脆性断裂;钻铤和接头螺纹脆性断裂。这种断裂的原因是疲劳损伤。其显著特点是,突变前没有宏观前兆,一般措施手段检不出来,在不知不觉中造成灾害事故。因此,低应力脆性断裂是一种危险的断裂模式。应力腐蚀断裂,这是钻柱失效的一种常见形式。例如,当钻柱在含硫油气井中工作时,会发生硫化物应力腐蚀断裂。与腐蚀性介质(如盐酸、氯化物)接触的钻杆的应力腐蚀开裂。氢脆,当金属中含有过多的氢时,材料在拉应力的作用下会产生氢脆。实际上,硫化氢和盐酸引起的钻柱应力腐蚀断裂也是由氢的作用引起的。疲劳断裂:一般发生在钻杆接头、钻铤、传递接头螺纹的截面变化区域或表面损伤引起的应力集中区域。由于整个钻柱承受复杂的交变应力,应力集中可能出现在某些区域,如螺纹根部、焊缝和划痕。缺口根应力可以是平均应力的几倍或更多。这样,裂缝就会裂开,并迅速扩大,直至破裂。腐蚀疲劳断裂,占钻柱失效的40%,以钻杆为主。在钻杆失效中,腐蚀疲劳断裂约占80%。与普通疲劳断裂相似,裂纹一般出现在应力集中严重的部位,或以表面腐蚀坑为源头,引发和扩展裂纹。本次断裂的4 3/4〞扭冲工具首次尝试在6 1/2〞小井眼使用,其本体连接钻头端外径尺寸最大为140mm,长度24cm,工具和井眼的最小环空间隙仅为12.5mm,在接单根后上提下放遇阻,考虑为辉绿岩小掉块引起,在处理遇阻卡复杂时提拉旋转造成工具断裂。

本次钻具断裂主要原因:①从录井曲线分析,正常钻进扭矩保持在6KN.M,遇卡复杂处理期间最大扭矩为16KN.m,接近扭冲工具的推荐扭矩18KN.m,可能是造成扭冲工具公扣端根部的主要原因;②扭冲工具公扣为3 1/2REG(331扣型),端面水眼50mm,根端壁厚为18mm,根部外径为86mm,比常规的331扣偏薄2.9mm,应是工具因组装受限存在的薄弱环节;③从故障解除后,下钻划眼返出掉块情况,有部分辉绿岩岩性掉块。

3故障处理方案与经过

3.1故障处理经过:母锥打捞、震击器解卡

第一趟打捞。3月30日16:00下打捞工具至6825m,循环处理泥浆一周,19:30开泵探鱼顶(排量6.9L/s,泵压6.5MPa),鱼顶位置6848.5m不变,停泵下压2T,正转9圈,回4.5圈,上提钻具开泵(排量6.9L/s,泵压由6.5↗8.8MPa,造扣成功,高架槽返浆,建立循环),20:30上提钻具,悬重由170t↗200t,未能提开,正转40圈,扭矩由0KN.M↗22KN.M,释放扭矩,钻具回40圈,未能解卡,至3月31日02:00上下活动钻具,活动吨位200-140T。使用震击器震击,最大震击力35T,至03:00震击第68次时,钻具悬重由170t↗210t↘170t,解卡成功,开泵验证是否捞获落鱼(排量6.9L/s,泵压8.6MPa),现场判定捞获落鱼至19:00起钻完,发现无落鱼,第一次打捞失败。打捞钻具组合:母锥(MZ*NC35*95-140)+变扣接头+超级震击器(CS46)+43/4″钻铤3根+液力加速器(YJQ46)+43/4″钻铤3根+4″加重9根+4寸钻杆。

第二趟打捞。3月31日19:00组织第二次打捞工具,现场考虑第一趟打捞时上击以及强扭都未能解卡的情况下,本趟钻计划进行下击试图解卡,组织打捞工具为母锥配合随钻震击器进行打捞。4月1日02:00开始组合钻具下钻,16:30下钻到底-16:50循环-17:00开泵探鱼顶(排量6.9L/s,泵压7.2MPa),鱼顶位置6848.5m不变,停泵下压2T,正转37圈,回31圈,上提钻具开泵(排量6.9L/s,泵压由7.2↗9.5MPa,造扣成功)-4月2日5:10上下活动钻具,活动吨位210-120T。使用震击器震击,最大震击力上击42T,下击28T,累计震击210次。钻具悬重由170t↗210t↘170t,开泵验证是否捞获落鱼(排量6.9L/s,泵压9.5↘7.3MPa)-6:00循环泥浆-20:30起钻完,成功捞获全部落鱼(见图3),故障解除。打捞钻具组合:母锥(MZ*NC38*100-130)+柔性短节+超级震击器(CS46)+4 3/4″钻铤6根+4″加重9根+4寸钻杆。

4故障损失情况

故障损失时间(总损失时间):108.5小时,合4.52天。报废管材:扭力冲击器断裂一只(见图1、图2),母锥(MZ*NC35*95-140,MZ*NC38*100-130)两只。

1扭矩冲力器图 2扭力冲击器公扣断裂图

5结论与建议

鉴于扭冲工具与井眼环空间隙太小,且辉绿岩岩性硬度大,存在小掉块卡钻的风险,且打捞工具选择有限,发生故障后处理难度大,建议在钻井施工中6 1/2″井眼不再采用此工具。9 7/8″井眼使用扭冲工具应严格控制扭矩,使用顶驱的井设置合理的扭矩门限值。

参考文献:

[1]卜进晓. 几起钻井事故对钻具的损失及原因分析[J]. 商情,2020(48):188.

[2]张海宁. 浅析海上钻井施工钻具断落问题[J]. 工业A,2016,0(1):25.