太阳能电池片工厂有机排风风管变形的原因分析和修复方案

(整期优先)网络出版时间:2024-04-28
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太阳能电池片工厂有机排风风管变形的原因分析和修复方案

吴畅

身份证号码:511023198401090871


摘要:在太阳能电池片工厂中,由于有机排风风量大,负压高,在调试和生产过程中,由于操作的失误、异常的冲击、风量风压的骤变都极易造成风管吸扁变形,严重影响生产。如何保证风管不发生变形和发生后快速对风管进行修复,尤为重要。

关键词:太阳能电池片;有机排风;风压、负压;变形修复

0 引言

在某单晶太阳能电池片工厂建设中,在首线调试时,有机排风风管发生了吸扁变形。由于风管尺寸大,夹层管线复杂,整体更换所需要的时间久。且产线已经处于调试状态,无法停风机。我们通过采用修复手段,在短时间内完成了修复,未对投产造成影响。

1 情况介绍

该工厂设计产线16条,设计4条有机排风主支管,尺寸为直径1200mm,风压1600Pa,风管材质为304不锈钢。在首线投产调试过程中,其中一条主支管发生吸扁变形,变形长度约35米。

2 原因分析

因是首线调试,风机运行频率低,风压小。在施工过程中,风管连接为翻边焊接,翻边高度5mm,有足够的加固强度。风管按理论不应出现吸扁,因此应与风压骤变有关。

风压骤变一般有两种情况,一是风阀的突然关闭,一种是风机频率突变。因是首线调试,4条主支管只有一条与生产线连通,但该主支管未发生变形,因此排除风管突然关闭的可能,其余3条未与生产线对接,处于全密封状态,中间风阀关闭不会造成影响。因此造成事件的可能与风机频率有关。

在调取风机变频器的运行曲线发现,风机进行了短时的满频运行。经询问自控包商得知,其为进行控制调试,对风机进行了一次0-50Hz的全过程运行。由此,事件原因得以确认。

由于风管仅有首线与大气连通,其余三根主支管为真空状态,风压的骤升使风管内压远超过了系统正常运行时的压力。而风管尺寸越大,环刚度越小,因此在最短管路的此根主支管发生了吸扁变形。

3 修复方案

在事件发生后,我们第一时间在处于真空状态的3根主支管的末端各切割了400mm×400mm的孔,解除真空。再对变形风管进行了检查,得益于不锈钢的弹性性能,风管未发生结构性损坏。主要为弹性变形,塑性变形量小,变形由水平方的两端向中间平滑渐变,中间最严重部分未发生上下贴合。

由于产线已经处于调试状态,风机无法停机,不能采取整根风管更换的方案。基于安全的考虑,也无法采用进入内部修复的方案。因此只能采取外部修复。

在综合分析考虑侯,我们决定利用不锈钢弹性性能好的特点,采用夹具在外部逐步施加外力箍紧的方案进行修复。具体实施步骤如下:

⑴自制两副夹具:取一根1.5m长的槽钢,用1220mm直径的螺旋钢管制作一个1/4圆弧片,宽度300mm。将圆弧片焊接在槽钢中部,槽钢上下两端设挂耳。

⑵从最远端变形最小处开始修复,夹具分别夹住风管长轴的两边,夹具上下用手动倒链连接。

⑶上下同时收紧倒链,使夹具夹紧风管,对风管箍圆,同时使用手锤对夹紧处风管进行敲击,便于风管形变。

⑷在一节风管复圆后,采用角钢圆法兰对风管进行二次加固。拆除夹具,进行下一节的修复。

⑸修复由两端向中间同时进行。

在实际修复过程中,每一段的风管复圆,都会带动后面风管的逐步自动复圆,因此该修复方案实施非常容易,效果明显。最终复圆后跟初始状态基本保持一致。未对生产造成任何影响。

4 规避措施

在追求建设速度的今天,工厂的建设流程已经不是按部就班进行。本事件如果是在所有产线安装完成,再进行系统调试,就不会发生。为面对当前的形势,我们施工必然要做出必要的应对。通过本事件,我们可以得出一些规避该问题出现的措施;

⑴在有机排风风管安装施工过程中,我们应将末端盲板留至最后调试时再安装,防止出现真空。

⑵大直径风管应考虑有效的加固措施,优先考虑角钢圆法兰加固。

⑶调试时的各方协作应统一管理,统一指挥。

5 结语

在工厂项目中,快速的投产是重中之重,作为施工方,不仅需要再施工过程中采取措施,减少问题和隐患的发生。而意料之外的问题往往不可避免出现,为了保证投产,我们更需要采取行之有效的方案,快速的解决问题。

参考文献

李河宗 李金亮《304不锈钢薄板微成形行为试验研究》 科技创新与应用 2016(25) P89

黄 杰 《新时期供热通风与空调安装技术的相关探讨》  建材与装饰 2016(46) P174