连续重整装置再生器压降上升的原因及对策

(整期优先)网络出版时间:2024-04-16
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连续重整装置再生器压降上升的原因及对策

张玉森路军 王世滨

 大庆炼化公司炼油生产一部 重整作业区

摘要:连续重整装置的再生器压力降高,对该装置的正常运行有很大的影响。针对国内某炼化企业连续转化装置再生器内网堵塞,导致压降增高的现状,从操作流程、再生器结构特征和生产工艺等几个方面,对其压降的成因进行了探讨。分析认为,内网堵塞是由催化剂过度磨损及生产过程中操作不当所致,而内网使用的轴向滤网结构及生产工艺本身存在的问题是间接因素。通过内部网的清洗,并对干燥系统的运行进行了优化,淘析气系统的运行,消除了蓄热室内网堵塞的隐患。

关键词:内联网催化转化器再生装置

1再生器故障

1.1回热器构造

2#重整装置再生器烧焦区是一种上、下串联两级燃烧,内部部件是两套内、外两套同轴排列的约翰森筛。该催化剂循环再生系统能保证转化反应在高度苛刻的条件下进行。但我国多个连续转化装置在实际操作中出现了内部部件破损,造成了催化剂烧结、跑路等问题,致使设备紧急停机,造成重大经济损失。

1.2再生器不正常

(1)由于一段床层压降太大,导致回热器提升系统的压力较小,使氮气箱和提升气压差调节阀完全开启,逼近1 k Pa的联锁,如果压差继续下降,则会导致再生系统的压力不断下降,压差不能形成,回热器也就不能向上。

(2)将一部分的燃烧循环风量由9000立方米/小时减少到7000立方米/小时(通常是9000-100000立方米/小时),如图3所示。如果提高苛刻度,则会增加催化剂的含碳量,使再生气量偏小,使循环气体的载热能力降低,造成再生气温度过高。

(3)转化设备不能按照常规方法降低产量。为了增加再生器的提升系统压力,逐步升高到0.418 MPa,以确保再生剂提升系统的压差,如果继续减少处理负荷,则会使反应体系的压降下降,从而使回收漏斗的压力下降,而再生剂提升系统的压差往往会产生互锁,使催化剂不能再循环。

1.3再生器的内检

在再生器卸除催化剂后,应检查再生器内部部件。结果表明,在蓄热室的内部网络上,存在着相当严重的阻塞,阻塞的范围大约有40%,而且都是在500毫米以下。

由外向内回热器内部网屏的阻塞状况,阻塞点超过40%,主要发生在滤网与冲孔板 II之间的空隙处。从蓄热室内向内看去的滤网堵塞状况,因为有冲孔板 I,因此不能判定堵塞区域,但是从孔板的开孔来看,堵塞也比较严重,并且堵塞部位主要在二通孔板上在冲孔装置 II和筛网之间的小型催化剂球体。当从外面用钢刷清除催化剂时带来的大量的烧结催化剂,同样也有更多的类似物质。

1.4内网阻塞对烧焦区的作用

本项目提出了一种基于内网与外网之间的环状结构,通过内网与外网构成的环状通道,将烟从外网辐射到催化床层,并从内部网络排放到反应器内。在连续转化过程中,积碳是造成催化剂活性下降的主要原因,需要通过燃烧、氧氯化、焙烧、还原等再生工艺来实现。焦碳燃烧是利用含有氧气的惰性气体,在燃烧过程中,将积碳从催化剂表面移除,并将燃烧产生的热从燃烧气流中带走。

在某一操作条件下,随着再循环气体流速的减小,蓄热体的烧失量逐渐减小。再循环气体流速降低到85%以下,氧氯化区中的催化剂炭含量可达0.2%左右。在氧氯化区中,残留的半焦在氧氯化区会发生剧烈的燃烧,会引起催化剂的相变和烧结,严重时会烧毁内部部件。为减少催化剂的燃烧负荷,转化反应体系的苛刻度只有被迫下降。

2故障分析

2.1回热器的中央鼓

回热器中央鼓由外筛网、 II冲孔板和 I冲孔板构成。在外筛板和冲孔 II间有一空隙,而冲孔 II和冲孔一号则是紧贴在一起的。

2.2易发生阻塞的3个部位

由以上所述的再生循环气体及催化剂流量运行原理可知,在烧焦区外滤网外侧、烧焦区内滤网缝隙、及烧焦区出口集热管等3个部位阻塞了再生器烧焦区,并引起了压降的增加。经现场检测发现,这次堵塞的部位是内筛孔。

2.3蓄热室内部网络阻塞的成因

通过对拆卸过程的分析,认为是由于催化剂微粒及灰尘进入蓄热室约翰逊网所致,从而导致了反应器的堵塞。根据生产实践,分析了造成催化剂小球及烟尘产生的主要原因:

(1)二次烧焦区和氧氯化区的温度波动会引起过热,引起催化剂支撑氧化铝的相变,破坏晶相结构,甚至形成小球。由于结晶相结构的破坏,使得催化剂的比表面积减小,破碎强度降低,从而导致系统内的含尘量增大,造成蓄热室内网的堵塞。

(2)由于再循环气干燥器的不良操作,使再生系统的循环气露点长时间处于-65℃以下,而在事故发生之前的半年内,再循环气露点的露点为-20~-40℃,大大超过了原设计值。再循环气露点超过标准,引起了再生系统中氯离子的腐蚀,而锈蚀形成的水垢又会加快约翰逊网的堵塞速度。

(3)阻塞在内筒中的催化剂粒子大多是球状或微型球体,当运行温度超过设计值时,其在加热过程中会产生较大的变形。当间隙超过设计要求时,内网将被全部粒子所填满,导致内网严重阻塞。

3方法与结果

3.1改善催化剂提举速度的稳定性

该设备的提升速度与再生器提升管道压力差密切相关,然而,由于受到反应器自身压力波动和提升氢气纯度的影响,压差控制存在不稳定的问题。这一次的升程与原来的推重速度有较大的偏差,抬升速度太快,势必会引起催化剂的破碎。因此,为了降低蓄热室内网的阻塞,必须保证提升速度和稳定运行。

3.2加大除尘效率

相对于常规的连续转化反应器的交叠布局,逆流床转化因两个反应器并联布局而多了3个提升流程。在多次提升和降温的过程中,催化剂损耗较大,淘析后的催化剂有可能进入再生塔。要加大鼓风率,按粉尘中总粒淘析率的50%来淘析,以确保半粒团的有效淘析。

3.3减小回热器运行的波动

如果再生区的催化剂没有完全炭化,将严重影响反应器的内部网络和催化剂的性能。蓄热室中各部件处于高温环境中,在催化再生系统中,由于焦炭区域的温度变化很大,内外壁的膨胀和收缩程度也不一样。在轴向及周向温度应力的共同影响下,网缝增大的破坏更为严重。在实际生产过程中,应对烧焦区进给氧气的浓度进行适当的控制,并对还原燃烧峰温度进行严格控制。

3.4 定期对内部网络进行清洗

由于蓄热室的内部网络结构,催化剂很容易在滤网和冲孔之间堆积,而冲片上的通风孔也不能有效地将催化剂带走,如果长期不清除,内部网络就会堵塞,因此,在每一次维修中,都要对内部网络进行一次全面的清洗,以保证其高效使用。

3.5个效应果实

改造后,第一部分的烧成带压力从140 kPa降到8 kPa,操作平稳。燃烧循环气体的流速从6000立方米/小时提高到10000立方米/小时。在此基础上,对催化剂的洗选过程进行了优化,使其半粒子含量下降到6%。从20223月下旬开始,该装置的总体工作平稳,使整个再生系统不会发生阻塞。

4结论

(1)回热器内部网络的阻塞是导致烧蚀区压力下降的主要因素。造成内网上堵塞的主要因素有:催化剂尘淘洗不彻底、再生烧焦波动引起的小球等。

(2)要减少再生系统的腐蚀,必须加强对再生循环气体烘干装置的操作和监测;通过改进催化剂提升速度的稳定性,加强除尘系统的操作监测,减少了催化剂粉尘进入蓄热室的几率;减少了蓄热室运行的波动,减少了蓄热室内网的阻塞。

(3)采取上述措施后,第一部分燃烧区域的压力差得以恢复,并解决了蓄热室内的堵塞。

参考文献

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