兰州石化公司机电仪运维中心 甘肃兰州 730060
摘要:根据公司离心机使用情况,结合生产操作和日常检维修,分析影响离心机在运用中产生振动的主要原因,提高离心机的使用效率,总结离心机稳定运行的管理和维护经验。
关键词:离心机;运行故障;分析;维护管理;
前言
在现代科技快速发展背景下,离心机运用越来越广泛。文章主要分析设备在使用过程中存在的故障,同时对离心机的运行、维护管理提出了更严格要求。离心机分离作业在现阶段运用越发成熟,受到人们的重视,但是同样不能忽视离心机运行过程中产生的故障现象,只有有效解决故障问题,才可以保证离心机的平稳运行。
1、离心机
污水装置MVR单元离心机为双级活塞推料离心机,是一种连续操作的高效过滤式离心机,可用于晶体或纤维状悬浮液的连续脱水和洗涤。其结构主要有六部分组成,分别是基座部分、转鼓部件、轴和轴承、油缸部件、液压部分、罩壳部分。
2、常见故障分析及处理方法
MVR离心机在近一年的运行当中经常出现振动问题,设备振动会对设备的零部件造成很大的损坏,减少设备的使用寿命。对此问题,我们通过四个方面对离心机的振动原因进行分析。
2.1电机异常。
离心机电机功率为45KW,转速为2970r/min。脱开皮带,开启电机,电机空试2小时,电机轴承45℃(上限75℃),振动速度值2.3mm/s(IS02372满意级)。
2.2轴承、轴套的损坏。
传动部件由空心轴、推料轴、轴承座等组成。 空心轴装在两滚柱轴承内。 推料轴由前后两轴套导向,轴承和轴套均由液压系统提供的压力油润滑。在设备停机后,拆卸皮带,通过皮带轮对离心机进行盘车,无异响、无卡涩。
2.3下料不均。
离心机物料由稠厚器进入,稠厚器搅拌机电流能够直接反映出物料浓度情况。下图中绿线为稠厚器电机电流,电流波动大、不稳定,说明稠厚器中物料浓度不均匀,并出现盐块等大颗粒。针对此情况,岗位人员加强稠厚器搅拌、离心机进料的相关操作要求。
图1 稠厚器搅拌机电流变化图
2.3.1当出现以下现象时候,离心机开始进料。
(1)系统正常蒸发期间,结晶分离器下椎体底部视镜显示1/2挂盐时;
(2)凝胶出料泵物料密度为1.25g/cm、微球出料泵密度达到1.27g/cm;
(3)稠厚器搅拌器电流达到8.7A,微球稠厚器搅拌器电流为4A。
2.3.2稠厚器电流控制范围:
(1)凝胶稠厚器出料期间,搅拌电流为9—15A。
(2)微球稠厚器出料期间,搅拌电流为4—8A。
2.4转鼓、筛网、分布器结盐,破坏转子平衡会导致设备振动。
图2 排液孔结盐图
拆卸液体收集罩后发现排液孔结盐,第一部分严重堵塞。排液不畅会导致转鼓内滤饼湿度增高,滤饼增厚且分布不均,筛网堵塞,使离心效果下降。并且会加大电机的负载。
图3分布器内部结盐图
拆卸进料分布器,发现分布器内部结盐、一级转鼓底部成不规则结盐状态、间隔套腐蚀严重。
通过对液体收集罩、分布器的拆卸检查,发现内部严重结盐。由此可知,转鼓、分布器等旋转体结盐破坏了设备转子的平衡状态,从而造成离心机的震动。
为了避免这种现象,我们对离心机内部的冲洗工作做出了要求。
(1)清洗离心机转鼓时,设备必须处于运转状态。
(2)冲洗水为蒸汽和生产水,提高温度,便于盐的溶解。不能单独使用生产水冲洗。
(3)对于MVR物料特点,冲洗时间为3~5分钟。
(4)离心机每8小时(交接班)清洗一次。
在日常工作中,导致离心机的震动还有很多原因,如轴弯曲、旋转部件的损坏等。为保证离心机正常运行,相关人员需做好操作、保养、管理工作,提高工作效率的同时减少了劳动力的投入,降低故障的发生概率。
参考文献
[1]金绿松,林元喜。《离心分离(现代分离科学与技术丛书)》2008-08