广东红海湾发电有限公司 广东省汕尾市 516600
简介:随着全国燃煤市场煤价逐步上涨,火力发电厂为降低燃煤成本,有时会选择燃用高灰分煤,当燃煤灰分超过机组原设计值时,除灰系统容易发现堵管、电除尘跳闸等情况。为保证系统的安全稳定运行,有必要对燃烧高灰分煤除灰系统控制调整进行研究。
关键词:除灰系统、高灰分煤、堵管;
一、除灰系统概述
火电厂燃煤经过锅炉燃烧后,烟气携带粉尘经静电除尘器绝大部分被吸附去除,被吸附在阳极板和阴极线上的大部分粉尘经振打落入灰斗,再经气力输灰系统输送至灰库。XX厂气力输灰系统能满足在BMCR工况不低于19.87%(收到基灰分)的情况下稳定运行,不得因气力输灰系统原因导致电除尘积灰短路。本系统每台炉的设计出力为90t/h。当一电场故障时,二电场的气力输送系统可以短时间替代一电场输送系统工作。
二、对燃烧高灰分煤除灰系统控制调整研究
燃煤灰分高,且持续高负荷运行时,机组静电除尘器、输灰系统面临超负荷运行,为保证静电除尘器及输灰系统的正常运行和机组粉尘排放浓度达标,需进行以下控制调整:
1.当燃煤灰分高于设计灰分19.87%时,需保证输灰母管压力正常(1、2号机输灰母管压力不低于0.45MPa,3、4号机输灰母管压力不低于0.20 MPa,输灰母管压力低时须及时启动备用输灰空压机)。
2.需加强对电除尘各电场二次侧电流的监控,当电流明显偏小时,及时联系检修人员处理。
3.做好机组电除尘整流变运行情况监控,若某电场整流变出现火花率异常上升或二次侧电压、二次侧电流剧烈波动时,需分析排查灰斗积灰、灰斗保温箱加热运行情况。对火花率较高的整流变进行手动振打,要求振打高度在25~30cm,增加振打频率,直至缺陷处理完毕。
4.各班需在CRT上对灰斗加热器、保温箱加热器、灰斗气化风加热器和灰库气化风加热器运行情况进行检查,发现加热器温度异常及时处理。
5.每班对省煤器各仓泵进料阀上方10 cm落灰管处测温一次,如温度低于50℃(由于机组运行工况与环境温度变化,温度会相应变化)或当省煤器输灰管道压力持续4小时低于0.05MPa,存在灰斗无灰或灰斗不下灰的可能,对省煤器灰斗下灰情况进行检查。对各电场仓泵中下部测温一次(参考温度:一电场仓泵温度50-70℃,二电场40—50℃,三、四电场30—40℃,由于机组运行工况与环境温度变化,温度会相应变化)。测量此处温度,用来检查落灰情况和灰斗存灰情况。如果同一电场的仓泵温度差异较大,则可能存在灰斗落灰不均或某个灰斗落灰不畅,需要检查静电除尘器的负荷分配或灰斗落灰不畅的原因,及时通知检修人员处理。
6.当出现除尘器限负荷条件时,应在除尘器区域布置硬质围栏和醒目标识,对全厂生产人员、外委人员和外来人员做好安全风险交底,禁止无关人员进入。严控进入除尘器隔离区域协助输灰、事故放灰等的作业人数,同一作业面不超过9人。
7.当输灰系统正常运行的情况下,电场任意一个灰斗出现高料位报警,对应的电除尘整流变未短路时,高料位灰斗对应整流变的电流极限降低50%出力(原出力的一半),同室下一级对应整流变电流极限提高20%出力,加强对烟囱出口粉尘排放浓度的监控。当班应立即通知要求检修人员就地敲打对应灰斗,确保每次灰斗落灰至仓泵均正常且保持接近满仓泵输送,就地测量仓泵落满灰时间,调整落灰时间与之一致,采取“少量多送”方式加强输灰,输灰系统确认为“三灰管输灰”运行方式,并保证输送气母管压力正常。当灰斗高料位报警出现后当班需与检修人员每4小时对高料位灰斗观察孔检查一次。当出现因除尘器灰斗、烟道拉裂出现漏灰现象,存在大量冷空气进入烟道的可能时,应立即安排停机处理。
8.若出现1台整流变因高料位短路跳闸且同室下级灰斗有高料位报警,或同室电场其余灰斗出现2个或以上高料位报警时,汇报值长需调整掺烧并降负荷至80%。若同室出现2台整流变因灰斗高料位跳闸,经处理2小时后无改善,当班班长汇报值长降负荷至70%。当班人员立即通知设备人员检查对应机组一电场所有灰斗观察孔,根据灰斗实际料位按灰斗高料位报警处理措施执行。经调整机组出力仍无法保证烟囱出口粉尘浓度小于30mg/Nm3时,汇报值长申请停机。
三、对燃烧高灰分煤除灰系统控制调整研究的意义
在机组负荷高、燃煤灰分较高的情况下,产生的粉煤灰也相应增加。除灰系统能否安全稳定运行直接影响到机组负荷及安全。若电厂因除灰系统故障,导致烟囱排放出口粉尘超标,造成机组降负荷或被迫停机,其影响将非常大。因此对燃烧高灰分煤除灰系统控制调整研究意义重大,通过文中各项措施的执行,确保除灰系统安全稳定运行,保证机组烟囱粉尘排放浓度达标。