四川启明星铝业有限责任公司 620041
摘要:
随着环保要求的日益提高及烟气净化技术的不断发展,四川启明星铝业氧化铝干法净化系统采用的“大循环”净化技术已经落后。净化效率不足,导致排放的污染物浓度偏大;工艺技术落后,导致物料品质降低,影响下游电解铝安全生产,不利于企业节能生产。经过充分市场调研和考察后,我公司实施了净化系统升级改造,采用“小循环”代替“大循环”投料技术,提高了净化效率,降低了净化过程对物料的破坏。
关键词:
大循环 小循环 烟气净化 电解生产
引言:
四川启明星铝业公司12.5万吨电解铝投产于2003年,两栋厂房内共设置300kA预焙阳极电解槽168台,每栋厂房内安装84台电解槽。设两套氧化铝干法净化系统,每套系统包含A、B两列除尘器、12套过滤室12套,每套烟气处理量100万m3/小时。随着新技术的进步,“大循环”加料技术及相关配套设备已经无法满足严苛的节能降耗技术要求,为进一步精细控制生产环节,提高生产效益,技术改造工作已势在必行。
一、 “大循环”系统介绍
1.1什么是“大循环”加料技术
电解生产产生的烟气经电解槽集气罩集气后,在收尘系统负压作用下进入干法净化系统,经由主烟管处投入的含氟氧化铝进行预吸附反应后,烟气在立式烟道处与新鲜氧化铝混合反应,经除尘器气固分离后,净化后的气体进入后一工序(脱硫工艺),分离的载氟氧化铝经提料机进入含氟氧化铝料仓,经超浓相系统输送到后一工序向电解槽供料,同时含氟仓内的氧化铝经二次投料系统向烟管投料。其流程示意图如图1所示,其“大”主要是指含氟氧化铝投入主烟管,自然分配至除尘器每个室,出来后再被提升进入料仓,从料仓中再投入烟管,重复往返,流程长,重复次数多。
图1 “大循环”加料流程示意图
1.2“大循环”加料技术的弊端:
①含氟氧化铝在水平烟管中投入,在重力作用下,烟气和含氟氧化铝分层严重,含氟氧化铝与烟气混合效果差,净化系统净化效率不高,对周边环境影响大;氟化物未充分回收利用,白白浪费资源。
②含氟氧化铝经空气提升机反复提升,能耗高;含氟氧化铝破损严重,流动性差,除尘器灰斗积料,导致氧化铝“粉料”问题,影响电解生产,效应增加,增加人工和能耗成本。
③烟气和含氟氧化铝经主烟道进入除尘器每个室,分布不均,引起除尘器袋滤室压差不平衡,除尘器阻力变大,系统集气效率下降,排烟风机能耗增大。
综上,“大循环”技术已无法进一步减小对净化和电解产生的不利影响,增加了电解和净化系统能耗,已无法满足高标准的生产需要。从氟化物的回收利用来说,提高对铝电解烟气中的含氟有害物质的净化回收效率,一方面可降低企业生产过程中对周边环境的危害,另一方面也可以促进对污染物的回收利用,降低生产经营成本[1], “大循环”已无潜力可挖。
二、“小循环”系统介绍
2.1什么是“小循环”加料技术
从灰斗出来的含氟氧化铝从本室的立式烟道下部投入,与烟气混合完成吸氟反应,在负压作用下进入蜗壳反应器,在其内部经过多级旋转分离后,进入返回溜槽进入含氟仓供电解使用。新鲜氧化铝从经小气提提升进入除尘器上部立式烟道,与从蜗壳过来的烟气混合进一步吸附烟气中的氟化物,形成含氟氧化铝,烟尘在除尘器内部进行气固分离,含氟氧化铝再向立式烟道下部投入,形成循环。“小循环”的“小”主要是指除尘器每个室的含氟氧化铝相互独立,和从主烟道投入有本质的区别,其氧化铝路径短,重复次数少。其流程如图2所示。
图2“小循环”加料流程示意图
2.2“小循环”加料技术优势
①提高了含氟氧化铝和烟气的混合效果,同时增加反应时间,提高了吸附效率提高了氟化物的回收利用率。
②减少了含氟氧化铝在反复循环、提升过程中的摩擦和碰撞等效应,保证了含氟氧化铝颗粒的完整度、流动速率,减少了“粉料”和电解槽效应的频率。
③克服了大循环各室二次料不均的现象,能减少各室压差,自平衡烟气和物料,提升系统集气效率,同时净化系统能耗下降。
三、主要改造措施
1、拆除原主烟道上用于投循环料的投料装置,在除尘器每室立式烟道下部制作安装二次分料投料装置,将灰斗与投料装置通过溜槽连接,并在溜槽制作分支,连接于返回溜槽,用于应急时灰斗放料使用,平时此处阀门处于关闭状态。
2、在立式烟道下部和上部之间安装蜗壳反应器,蜗壳反应器下部安装沸腾床,沸腾床出料口与返回溜槽连接。烟气经立式烟道下部进入,流经蜗壳反应器后进入立式烟道上部。含氟氧化铝经蜗壳分离后进入沸腾床,再进入返回溜槽进入料仓。
3、制作安装小气提装置,小气提将新鲜氧化铝提升至立式烟道上部,与从蜗壳过来的烟气混合反应,完成一次吸附后进入除尘器内部气固分离。
4、安装两套斗提系统,分别用于新鲜氧化铝和含氟氧化铝提升,制作安装斗提系统进出料溜槽及控制系统,原来空气提升机作备用,用于斗提机检修时使用。
四、改造后效果
1、系统排放的氟化物指标优于改造前,我们通过改造前的数据和改造后的数据进行测量和对比,系统所排放的氟化物由原来的1.2mg/m
3下降至0.8 mg/m3,每年可减少氟化物排放3500千克,对保护周边大气和环境具有一定的贡献。
2、氟的回收利用率增加,减少电解氟盐消耗,产生可观经济效益。氟化盐消耗从20kg/t.Al降低到18kg/t.Al以下,年可节约160万元。
3、减少电解效应发生,保障电解平稳生产。阳极效应系数是一个环保指标,也是能耗、物耗指标[2]。通过两个月的跟踪,电解效率系数下降了30%,减少了效应烟气排放量及人员劳动强度,增加了电解生产安全性,同时年可节约效应用电36万度。
4、实现除尘器压差、加料的自动平稳,除尘器各室压差显著下降。由图3和图4对比可知,除尘器压差由原来平均1500Pa下降到900Pa左右。除尘器阻力减小,系统集气效率增加,进一步促进氟化物的回收;风机能效比提升,在同样负压下负荷可降低,改造后系统排烟风机年可节约用电54万度。
图3改造前除尘器压差图4改造后除尘器压差
5、解决“大循环”氧化铝磨损严重、物料稳定性差的问题,为电解稳定高品质氧化铝供应。物们持续跟踪一月,随机抽取样本进行检测,从改造前后的对比表(表1)可看出,含氟氧化铝料度明显向好,粒度波动变小。物料流动性和品质变好,减少了净化系统堵塞,同时电解工艺更易于控制,生产指标更好。
表1 载氟氧化铝粒度对比
载氟氧化铝粒度(改造前) | 载氟氧化铝粒度(改造后) | |||
时间 | <45μm(%) | 时间 | <45μm(%) | |
3月2日 | 15.4 | 10月3日 | 9.6 | |
3月5日 | 13.7 | 10月7日 | 14.8 | |
3月10日 | 17.7 | 10月12日 | 14.4 | |
3月15日 | 34.3 | 10月16日 | 14.1 | |
3月20日 | 15.9 | 10月21日 | 10.9 | |
3月26日 | 17.1 | 10月25日 | 13.2 | |
平均 | 19.0 | 平均 | 12.8 |
五、结束语
本次改造以“大循环”改“小循环”为中心,加以引入新技术新设备对物料加料控制,从而保证到含氟氧化铝物料均衡和稳定,净化系统运行效率增加。供料品质提升,电解生产安全高效生产,降低了能耗和运行成本支出。节能减排是主要目标,这不仅仅利于保护环境,还能使企业获得理显著的经济效益[3]。
参考文献:
[1]卿孝元,安华,谢成军,铝电解烟气净化系统的改造,甘肃冶金,1672-4461(2007)02-0063-03
[2]杨刚,铝电解生产降低氟化铝消耗的实践探索,有色矿冶,1007-967X(2014)02-009-03
[3]赵双狮,董晓芒,铝电解烟气净化系统节能技术的研究与实践,轻金属,2014,(7):51-54