厦门烟草工业有限责任公司物流部,福建 厦门
摘要:本文通过烟草成品出库现场全环节进行分析,找到影响出库效率的因素,并进行对策分析。
关键词:成品;能力提升;对策
习总书记来闽考察时对福建企业提出了“展现新担当,实现新作为”的要求,为响应总书记的要求,厦烟物流部开展全价值流分析,确认了成品出库能力存在短板,厦烟物流部召集成品班组与调拨组管理人员进行多次研讨,对成品出库管理的现状进行检视和管理流程进行梳理,从人机料法环等方面进行分析,找出目前制约成品出库能力提升的因素,并制定相应的对策。
1制约成品出库能力提升的原因分析
1.1调拨流程方面
1.1.1调拨订单下达时间的影响
(1)在营销中心和物流中心的努力下,目前已实现省内福州、厦门和泉州三个地市的订单提前一天部分下达,但省外暂时未能实现订单提前下达,下午四点左右才能够基本截单。每天上午的下单量较少,导致成品仓库早班无法以最大能力出库,夜班出库任务积压太多,影响整体出库能力。
(2)省内现在全部以纸滑托的形式出库,现提前下达三个地市的订单,只能确保每个库区纸滑托道口有车可以出库,散件烟出库道口只能空闲,早班出库能力浪费约50%,整天出库的出库能力浪费了约25%。
(3)如遇到月初第一天或周一,省内订单通常在上午10点左右下达,省外订单经常在下午下达,经常导致成品库上午基本没有发货,中午过后纸滑托单线出库,理论上早班出库能力浪费约75%,整天出库的出库能力浪费了约37.5%,导致出库压力最大的月初第一天或周一,日出库能力只有20000件左右,经常要通过将早班的搬运工留到夜班加班和凌晨加班发货到2点的方式进行出库作业。
1.1.2跨区移库出入库的影响
现阶段物流中心安排跨区移库计划时,没有接收到营销中心的具体需求,也没有信息系统的支持,安排跨区移库计划是根据经办人员的经验制定,移库计划的精准性有待提高,对成品出库能力造成一定的影响。
(1)月初成品调拨出库量大时,往往跨区移库出入库量也较多,由于月底成品有码的库存少,基本是在制品,物流中心无法在月末空闲期提前下达跨区移库计划,只能在月初下达移库计划,因此挤占了月初出库高峰期的出库时间和人力,影响出库效率。
(2)移库计划安排的合理性有待提升,移库量不够精准,常出现一车从厦门发货的烟中60%以上是龙烟在厦暂存库的烟,浪费了人力物力。
1.1.3运输车辆缝衔接不到位造成的影响
(1)运输车队现场管理人员较少,省内车辆经常不是由随车司机来倒入和开离站台,而是由常驻的几名司机的来操作,如果遇上要兼顾内部移库工作,经常出现车辆倒入和开离站台不及时的现象,造成仓库等待的浪费。
(2)由于疫情管控的要求,驾驶员不能进入仓库,高温时段无法一直呆在驾驶室,且库区附近无休息场所,因此未能及时了解货物装运进度及下一个装运的装运次序,经常造成车辆衔接不及时,造成仓库等待的浪费。
1.2设施设备方面
1.2.1H库设施设备造成的影响
(1)目前北H库只配置两个出库道口,一道件烟出库,一道纸滑托出库,站台空间较小,周转空间不足,如两条线同时作业,会互相影响,出库效率只有高架库的50%。
(2)北H库二楼及以上的成品烟全部需要通过两台电梯运输,每台电梯一次只能运载4板成品烟,且因考虑安全因素,货梯的设计运行速度远低于客梯,造成等待的浪费,影响出库效率。
(3)北H库的站台是临时改造,倒车区域过于狭窄,拖头车倒车效率较低,不熟悉环境的司机倒车花费半小时左右,造成等待的浪费。
(4)北H库只有一台地埋式组垛设备,并且由于站台狭小,无法安装自动裹膜机,需要手动裹膜,人工组垛效率低,裹膜质量差,影响纸滑托作业效率。
(5)北H库使用3台手动液压车来辅助完成大量的成品出入库作业,液压叉车需要同时在楼上楼下作业。手动液压车的工作速率是电动液压车的10%,影响H库入库效率。
(6)南H库作为年底高峰期的成品备用仓库,但没有出库设备,只具备成品存储能力,暂不具备成品的出库能力,需将成品烟移至一区高架库或北H库出库,出库效率低下。
1.2.2成品高架库设施设备造成的影响
(1)高架库出库的能力不足
成品高架库以现有的搬运人员配置和出库设备配置,每班10人,只能同时支撑两道装车出库,出库效率较低。
(2)一区高架库自走台车下架效率低
一区成品高架库原配置有8台自走台车,自走台车上只有1个工位用于成品烟的出入库运输,在输送过程中每个任务之间存在50S左右的等待时间,每天成品库出库任务平均400条左右,每天每台自走台车存在43分钟的等待时间。2020年一区成品库4台自走台车已改成输送机,改造后出入库站台前方多了1个缓存位,每个任务间隔等待时间降为32S左右,但仍有4台自走台车未改造,影响成品出库效率。
(3)成品自动入库的RFID组跺成功率低
一二区成品高架库机械手码垛入库区域安装有RFID组跺设备,将在线生产的成品件烟条码自动组跺写入纸滑托RFID芯片中。经统计,一区出现系统无法连接设备903次、设备写入失败272次;二区出现系统无法连接设备1356次、设备写入失败167次,组垛成功率由原来97.5%下降至87%,组跺失败的跺烟在出库环节需要人工进行件烟扫码组跺,出库效率只有组跺成功跺烟的50%。
1.2.3电瓶叉车数量不足造成的影响
成品出库作业必备的搬运设备是电瓶叉车,由于每天成品出库作业时间达14个小时以上。成品仓库配置的电瓶叉车有几台电瓶叉车的使用年限已达10年之久,电池充电10小时,只能持续使用4-5小时,且故障率较高,经常需要进行维修,无法满足大批量,长时间的作业需求。
1.3仓储现状方面
1.3.1内部移库不均衡造成的影响
近年来由于厦烟成品库的库存较高和一二区产能分布的不均衡,成品班组经常组织内部移库,腾出高架库库容以满足车间生产入库的需要。成品内部移库作业没有信息系统支持,班组长依据经验和基本移库原则制定移库计划。月初高峰期,可能因前期内部移库牌号不均衡,导致成品大量集中在一个库区出库,其它库区出库量少,出库站台闲置,造成发货不均衡,影响发货效率。
1.3.2多库点装车造成的影响
厦烟成品出库多库点装车的频次较高,如2020年省内外汽运4376车,两库装车就超过6000个来回,厦烟的一二区距离较远,一区到二区装货,停车倒车耗时需要20分钟,对出库效率有一定的影响。
2厦烟提升成品出库能力的对策
2.1调拨流程方面
2.1.1运输车辆缝衔接不到位的对策
(1)厦烟与鑫叶物流公司共同对运输管理职责进行优化,明确具体管理要求,要求鑫叶物流做好相关方交底培训,加强运输公司现场管理,鑫叶物流下属的3家运输公司在新合同中已明确各自负责的运输区域,每家公司分别配备3名现场管理人员,负责现场车辆调度管理,并优化车辆调配流程,提高车辆调度的效率。
(2)在微信群上建立出库站台情况反馈的沟通机制,仓库和车队密切配合,共同提高车辆调度的效率。
(3)将来可依托中烟新开发的智能物流管控平台的月台调度系统,实现车辆的精准调度,提高装车效率。
2.2设施设备方面
2.2.1H库设施设备改善的对策
(1)研究H库电梯更新改造或增加自动升降设备的可行性,提高成品烟上下楼的运送效率。
(2)研究北H库出库站台改造的可行性,增加出库道口,扩宽出库站台面积。
(3)对倒车区域进行改造,移除绿化带,扩宽倒车区域。
(4)采购1台移动裹膜机,实现H库裹膜自动化作业,提高北H库裹膜效率,降低工作强度,提高裹膜质量。
(5)优化人工贴标组跺的流程,应用RFID组垛小车,配合移动式裹膜机,实现3台以上的组跺设备能同时作业,提高人工组垛效率。
(6)采购4台电动托盘搬运叉车(型号MT15),替代手动液压车作业,提升成品H库的出入库作业保障能力,降低劳动强度,提高作业效率。
(7)与信息技术部共同应用RFID组跺小车和手持PDA,搭建南H库临时扫码出库的设备,满足件烟和纸滑托临时出库的要求。
(8)研究南H库自动化仓储设备改造的可行性,运用AGV小车、货架、自动升降设备构建自动化和智能化的成品仓库,提高出入库效率。
2.3电瓶叉车数量不足的对策
(1)2020年已立项采购一辆电瓶叉车,配置快充型锂电池,预计2021年10月投入使用。
(2)对成品库现有叉车的使用情况进行辨识,将部分老旧叉车的铅酸电池更换为快充式锂电池。
2.4仓储现状方面
内部移库不均衡和多库点装车的对策
(1)优化内部移库策略,与生产管理加强沟通,根据月度生产计划,将部分牌号均衡移到三个库点,减少多库点装车。
(2)依托中烟新开发的智能物流管控平台的内部移库策略建议,实现移库最优模式,提升库存均衡性,减少多库点装车。
(3)调拨管理员按减少多库点装车和三个库点均衡调拨的原则开票,遇到异常情况,与仓库班长沟通,及时制定调整策略,减少多库点装车,提高调拨出库的均衡性,提高出库效率。
3结束语
我们将利用此次分析出来的结果,与相关部分加强沟通,落实相关措施,为实现提高成品出库能力30%的目标而努力。
参考文献:
[1]国家安全生产监督管理总局.GB/T 29639-2013生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则[S].北京:中国标准出版社,2013.