中国石油辽阳石化分公司 辽宁 辽阳 111003
摘要:文章以石化企业蒸汽问题的经典案例为基础,通过对每个案例问题处理解决蒸汽计量存在的问题,也提出了乏汽测量的思路和热量计算实际应用的参考。
关键词:蒸汽计量;乏汽;热量;
1背景
随着石化企业节能减排的实施,蒸汽计量越来越关乎每个企业的成本核算,装置优化。
本文重点讨论如何保证蒸汽计量的准确性以及日常问题的处理。
2问题描述及处理
2.1问题1
A运行部供B运行部低压蒸汽计量存在偏差,计量表为巴类差压式流量计,管径DN250,温度235℃,压力1.22Mpa,瞬时流量29t/h,工艺反馈流量偏大4t左右。
2.1.1问题处理过程
(1)核对差压流量计计算书与积算仪参数设置。
差压流量计计算书与积算仪完全一致无问题。
(2)核对差压流量计、差压变送器、热电偶、压力变送器检定证书。
各类器具均检定合格且在检定周期内。
(3)核对现场伴热温度和保温情况,直管段长度、引压管安装、积液罐集气罐安装位置。
伴热温度30℃-60℃之间、直管段长度满足前十后五要求、引压管、积液罐集气罐符合安装要求。
(4)核对工艺用汽量是否在低流量(正常不存在超设计量程使用)。工艺用汽量为正常流量。
(5)核对计量表前段是否有伴热接引线或者由于生产原因低点异常排放。计量表前伴无热接引线且低点无异常排放
(6)核对差压变送器零点是否为0,压力变送器零点是否为0。差压变送器和压力变送器对大气零点为0。
按正常的处理过程进行处理后未发现存在问题,经上下游比对,发现计量表的确存在4t左右的偏差,经确认发现:当关闭三阀组打开平衡阀时,差压变送器还有0.1kpa的压差,用手操器对差压变送器进行零点标定,瞬时量下降为25t/h。
2.1.2原因分析
变送器零点标定。①静态零点,三阀组关闭,丝堵打开对大气(变送器有可能不显示负值不要错误认为表头零点为零),用手操器或者机械调整零点。②动态零点,三阀组关闭,打开平衡阀,用手操器或机械调整零点。
下表1为巴类流量计计算书中的差压值对应流量的数据表。
序号 | 表压MPa | 温度℃ | 管内径 | 输入差压KPA | 流量t/h | 折线系数Ai |
1 | 1 | 265 | 308 | 0 | 0 | // |
2 | 1 | 265 | 308 | 2 | 24.255 | 799.23154 |
3 | 1 | 265 | 308 | 5 | 38.957 | 8125.657781 |
4 | 1 | 265 | 308 | 10 | 55.526 | 8189.376443 |
5 | 1 | 265 | 308 | 15 | 68.239 | 8217.604858 |
6 | 1 | 265 | 308 | 20 | 80.000 | 8343.206901 |
当在24.55t/h—38.957t/h的区间,差压值对应2kPa—5kPa。所以0.1kPa的差压值在24.55t/h—38.957t/h之间时对流量影响较大。差压流量计要定期对变送器标定零点,保证计量准确。
2.2问题2
A运行部供C运行部低压蒸汽计量存在偏差,计量表为一体化涡街流量计,管径DN80,信号引入计量间内的积算仪方便抄表,显示流量为5t/h,工艺反馈此流量偏小一倍左右。
2.2.1问题处理过程
(1)检查涡街流量计的检定证书为检定合格且在有效周期内。
(2)积算仪设置为线性流量计,流量计量程与涡街流量计量程一致。涡街流量计的瞬时流量与积算仪瞬时流量显示一致。
(3)检查现场温度和压力。现场双金属温度计显示为240℃,涡街流量计显示为238℃。现场双金属压力表显示为1.2Mpa,涡街流量计显示为0.55Mpa。发现为涡街流量计压力模块故障导致流量偏低,积算仪设置为涡街流量计的工况量程,采用积算仪温度压力定制补偿,积算仪瞬时流量增大到正常值。
2.2.2原因分析
一体化涡街流量计送检只对瞬时流量进行检定,不对压力和温度元件进行检定,在使用中很难发现压力和温度元件故障导致的流量失准,除非与本案例一样偏差过大才容易被发现。要定期对一体化流量计的温度、压力进行现场确认,保证计量准确。
2.3问题3
A公司供B公司中压蒸汽计量表存在偏差,计量表为孔板流量计,管径DN400,显示流量为50t/h,B公司反馈计量表温度存在异常,提出计量争议。
2.3.1问题处理过程
(1)温度热电偶检定合格且在有效周期内。
(2)积算仪显示温度为400℃,供汽单位分气缸出口温度为440℃,用汽单位计量表后温度也在400℃以上。发现热电偶存在故障,更换热电偶后温度指示434℃显示正常问题解决。
2.3.2原因分析
热电偶送检只对100℃以内检定合格即可,没要求对热电偶全量程检定,不过可以要求检定单位增加高温度测量点,对于重要的贸易交接流量计的温度点,应增加常用温度点的检定数据,保证计量准确无误。定期对计量表前后的温度偏差做统计,及时发现存在的计量问题。
2.4问题4
A运行部装置内用低压蒸汽存在计量偏差,计量表为皮托管流量计,管径DN300,显示流量19t/h且流量波动,装置反馈流量偏大1-2t/h左右,装置根据设计和装置内部表统计得出此结论。
2.4.1问题处理过程
(1)核对差压流量计计算书与DCS参数设置。
差压流量计计算书与DCS完全一致无问题。
(2)核对差压流量计、差压变送器、热电偶、压力变送器检定证书。
各类器具均检定合格但装置计量表的检定周期为一个大检修周期(大检修周期一般为3年或4年)。
(3)核对现场伴热温度和保温情况,直管段长度、引压管安装、积液罐集气罐安装位置。
伴热温度30℃-60℃之间、直管段长度满足前十后五要求、引压管安装无问题,但积液罐安装位置低于变送器高度。由于计量偏差无法确定,如果更改积液罐位置现场还需要动火作业,随即继续排查其它影响差压类流量计的影响因素,均未发现问题。最终对积液罐位置进行提高,积液罐位置提高后流量降低至17t/h。
2.4.2原因分析
积液罐安装位置不符合设计要求,导致引压管线内液体可自流回积液罐造成流量波动且流量偏高。流量计安装时要经过计量人员确认,保证计量表符合设计要求。
2.5问题5
A运行部进出厂低压蒸汽的双向计量表存在同时计量的现象,计量表为孔板流量计,管径DN300,出厂计量表显示4t/h,入厂计量表偶尔显示1-2t/h。
2.5.1问题处理过程
(1)现场核对双向孔板由两条引压管线引出,出厂的正压为入厂的负压,出厂的负压为入厂的正压。
(2)怀疑出厂量偏小,压力低,出现蒸汽供出受阻,导致蒸汽在管网出现出入厂反复的现象,要求A运行部提高出厂压力,增大出厂流量到10t/h,但依旧偶尔出现双向计量表同时计量的现象。
(3)检定入厂计量表的差压变送器检定合格,同时对差压变送器零点进行标定,但现象依然存在。
(4)更换入厂计量表差压变送器,正反向同时计量现象消除。
2.5.2原因分析
差压变送器长期使用,易出现膜核问题,要定期对差压变送器检定,对异常现象要更换变送器确认是否是变送器引起的问题。
2.6问题6
A运行部入厂低压蒸汽计量表冬季和夏季用量变化大,管径DN200,冬季用量40t/h,夏季用量5t/h。计量表最大刻度量程60t/h,最小流量5/h。在使用中夏季计量常年无法正常计量。
2.6.1问题处理过程
由于量程比偏大,孔板无法准确测量小流量的流量。在大检修期间对计量表增加了一个DN50的副线,副线上增加一个小流量的计量表,在冬季时正常使用原来流量计计量,夏季时关闭原来流量计的前后阀门,用新增流量计计量,彻底解决了入厂蒸汽计量问题。
2.6.2原因分析
计量表在量程比大的时候无法准确计量小流量流量,这时在设计时就要增加副线和小流量计量表来解决此类问题。
2.7问题7
A运行部供外部单位乏汽,计量表属于贸易交接计量表,管径DN200,计量表为孔板流量计,长期无法正常计量。
2.7.1问题处理过程
(1)汽液两相使用孔板流量计长期流量波动,且管道存在汽锤,决定更换涡街流量计,更换涡街流量计后,流量波动依然偏大,无法正常计量。
(2)了解用户是给换热器换热,换热后乏汽变成热水,经过研究,决定在用户换热器后端按水表,根据质量守恒定律,按水量结算乏汽用量,彻底解决了乏汽计量不准的问题。
2.7.2原因分析
乏汽这种汽液两相的介质,一直无法准确计量,可采用产生乏汽前计量或者乏汽换热后的计量方式计量。
2.8问题8
A运行部外供循环热水,计量表属于贸易交接计量表,计量表为热量表,需折换为蒸汽用量进行结算。采用吉焦除采暖水焓降折蒸汽计算。要求按0.126MPA,145℃蒸汽降低到常压80℃水的焓值计算。
公式:Q1=C*M*△t,Q2=Q1/2411 Q1—热量,单位千焦耳KJ C—水的比热容,单位KJ/(kg*℃)M—水量,单位kg △t—温度差,单位℃ Q2—折合蒸汽量,单位kg 2411为0.126MPA,145℃蒸汽降低到常压80℃水的焓值,单位KJ/kg。
公司外供采暖水和盛源热力循环热水计量单位是千瓦时Kwh,和兆瓦时Mwh,按热电部的结算方式需要转换为千焦耳Kj。转换公式: 1Mwh=1000Kwh=3600KJ 外供采暖水结算应按:计量表累积量*3600/2411进行结算。
3结束语
蒸汽计量在日常使用中出现的问题是多种多样的,在工作中统计故障现象和解决方法能提高解决问题的时间。
参考文献:
[1] 王利民.差压式流量计在蒸汽计量中的若干问题及解决方法探讨[J].中国计量.2008(02):16-19.