BOGMA M60烟末压棒机阻塞故障分析及处理措施

(整期优先)网络出版时间:2023-08-22
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BOGMA M60烟末压棒机阻塞故障分析及处理措施

李柯璇,王韬雄

红塔集团玉溪卷烟厂  云南玉溪 653100

【摘要】:原有的BOGMA M60型烟末压棒机处理能力无法处理正常生产时的废物料,超负荷运行导致设备故障率和维修工时增加,针对此问题,分析并制定实施措施。

【关键词】:烟末、堵塞、分析、实施


引   言

制丝车间烟末、粉尘量大,对车间整体环境的影响较大,会对员工的身体健康造成不良影响。车间通过除尘系统,将生产过程中产生的烟末、灰尘经除尘器集中收集后,输送到终端处理设备BOGMA M60烟末压棒机加工成棒料,经回收作为燃料再利用,同时减少二次污染,达到保护环境、废物利用的目的。

车间使用的是瑞典BOGMA公司生产的M60型烟末压棒机(如图1所示)。该设备是把烟灰、烟末通过冲击挤压,使烟灰、烟末形成棒状的物体,回收利用。

按照环境(ISO14000)要求,车间生产过程中产生的烟灰、粉尘需及时清除,否则会对职工的健康和车间现场环境造成影响。


一、设备现状:

由于设备技术改造,制丝线生产设备数量明显增加,按照新制丝工艺生产要求,多个位置增加了筛分振槽,将小于一定尺寸的物料筛除。由此需处理的废物料(烟灰、烟末)也随之增多,正常生产时产生的废物料(烟灰、烟末)量为:500~900kg/h。原BOGMA M60型烟末压棒机设计处理能力为600kg/h。当生产设备满负荷运行时,超出烟末压棒机处理能力的废物料(烟灰、烟末)需要人工放出进行打包处理,加大了操作人员的工作强度。同时影响现场环境卫生,对操作人员的健康造成危害。烟末压棒机全负荷运行时容易发生停机故障,对机器及配件的损坏加剧,增加了维修成本,严重影响制丝车间除尘系统设备的正常运行。

二、问题提出:

根据6个月的使用情况,BOGMA M60型烟末压棒机因为料斗阻塞停机58次,跳闸停机14次,温度报警停机4次,压力报警停机3次,其他未确定因素停机5次。

由此可见料斗阻塞是造成停机的主要因素。同时,料斗阻塞也会造成烟末压棒机系统载荷升高,导致跳闸、报警等相关问题的出现。料斗阻塞是导致烟末压棒机停机的主要问题,解决料斗阻塞问题后,可以大幅度地降低烟末压棒机停机导致的故障频次。

二、故障原因分析:

2.1、压棒机冲头密封组件部分使用了1个O型密封圈和1个骨架密封圈,分别安装在密封组件内部和端盖处。作用是防止灰尘进入,同时保证润滑油不溢出。若出现阻塞情况,密封会损伤,导致漏油。

2.2、原来的BOGMA M60型烟末压棒机冲头直径60mm,设计处理能力为:600kg/h。设备技术改造后,需处理的废物料量为:500~900kg/h。

在超过原设计载荷的情况下,物料无法及时冲出,后面的物料又源源不断的进入压块机,造成阻塞。若未及时发现,压块机内部物料温度增加,形成火灾安全隐患。同时冲头还会卡死,在更换时维修难度大。

2.3、原设备采用单飞轮结构,经现场确认,飞轮运行不平稳,振动偏大,发现飞轮轴瓦存在一定的磨损情况。对冲头部分工作的动平衡性有一定影响。再由于料斗部分经常阻塞,导致冲头卡死,会导致飞轮轴瓦磨损加剧,造成飞轮运行不平稳。

通过对以上原因分析确认,冲头组件尺寸偏小是导致烟末压棒机料斗阻塞频繁的主要原因。

三、处理措施:

3.1、冲头尺寸改进:

3.1.1、将冲头直径加大,提高处理能力。


由现状调查知道,原烟末压棒机设计处理能力为:=600kg/h,要求改进后处理能力达到=900kg/h,在保持原冲头工作频率下,冲头直径与处理能力的关系如下:

其中S为冲头端面面积:


改进前:


改进后:

改进前冲头直径:   



带入公式得:

改进后直径经计算: 

在综合考虑设备结构后,可以将原烟末压棒机冲头直径由原来的60mm改为75mm。改进后,可使处理能力从600kg/h提高到900kg/h多,从而满足使用需求,略有盈余。

3.1.2、对其余组件进行尺寸改进:

冲头直径由原来的60mm改为75mm后,由于尺寸的变化,对接灰漏斗、压缩套、成型套、衬套、隔环等组件也必须进行相应配套尺寸的改进。

3.2、冲头密封件改进

原冲头密封总成件由密封座、金属密封圈、隔环、隔套孔环、防尘套等组成。其作用是:防止灰尘进入到曲轴箱内和油从冲头密封处泄漏。在密封端盖处加装一道无骨架密封圈,能明显改善防尘防油效果。因此,对密封组件进行相应改进(如图1所示)。

图1    改进后的密封端盖

3.3、飞轮系统改进:

冲头直径增大以后,曲柄轴的载荷增大。为了曲柄轴运行更加平稳,在曲柄轴的另一端加装了一个飞轮,使曲柄轴受力平衡,运行更加平稳、可靠,降低因主轴轴承故障造成的大修次数(如图2所示)。

图2    另一侧也加装飞轮

3.4、安装及调试

将各部件进行组装,并将其依次安装至设备上(如图3、4、5所示)。

图3    组装前的准备

图4    冲头组件装配示意图

图5   组装好改进后的密封总成

经调试运行,设备基本运转正常,可以满足除尘的需求。

四、改进后的效果:

设备改进完成后,烟末粉尘处理能力大幅度提高,满足生产实际需求。六个月内烟末压棒机故障停机每月最多2次,累计6次,月平均1次。更换冲头累计1次;更换轴瓦累计1次;更换密封件累计3次;更换衬套累计1次。

图6   改进前后半年的对比表

改进后的设备工作性能稳定,由上图(图6)可以看出,故障率明显降低,同时意味着维修成本降低。在设备巡检中,只要及时检查、更换密封件就能保证BOGMA M60型烟末压棒机正常工作。

通过本次BOGMA M60型烟末压棒机的综合改进,提高了设备的使用能力,降低了维修成本,减轻了操作人员的工作强度,创造了有利于职工身体健康的优良工作环境。同时达到保护环境、废物利用的目的。
参考文献:

[1]瑞典BOGMA公司.BOGMA M60烟末压棒机使用说明书》红塔集团翻译出版,2000

[2]杨可,程光,李仲生.《机械设计基础》第5版.北京:高等教育出版社,2006