红塔集团玉溪卷烟厂 云南玉溪 653100
【摘要】:原有的BOGMA M60型烟末压棒机处理能力无法处理正常生产时的废物料,超负荷运行导致设备故障率和维修工时增加,针对此问题,分析并制定实施措施。
【关键词】:烟末、堵塞、分析、实施
引 言
制丝车间烟末、粉尘量大,对车间整体环境的影响较大,会对员工的身体健康造成不良影响。车间通过除尘系统,将生产过程中产生的烟末、灰尘经除尘器集中收集后,输送到终端处理设备BOGMA M60烟末压棒机加工成棒料,经回收作为燃料再利用,同时减少二次污染,达到保护环境、废物利用的目的。
车间使用的是瑞典BOGMA公司生产的M60型烟末压棒机(如图1所示)。该设备是把烟灰、烟末通过冲击挤压,使烟灰、烟末形成棒状的物体,回收利用。
按照环境(ISO14000)要求,车间生产过程中产生的烟灰、粉尘需及时清除,否则会对职工的健康和车间现场环境造成影响。
一、设备现状:
由于设备技术改造,制丝线生产设备数量明显增加,按照新制丝工艺生产要求,多个位置增加了筛分振槽,将小于一定尺寸的物料筛除。由此需处理的废物料(烟灰、烟末)也随之增多,正常生产时产生的废物料(烟灰、烟末)量为:500~900kg/h。原BOGMA M60型烟末压棒机设计处理能力为600kg/h。当生产设备满负荷运行时,超出烟末压棒机处理能力的废物料(烟灰、烟末)需要人工放出进行打包处理,加大了操作人员的工作强度。同时影响现场环境卫生,对操作人员的健康造成危害。烟末压棒机全负荷运行时容易发生停机故障,对机器及配件的损坏加剧,增加了维修成本,严重影响制丝车间除尘系统设备的正常运行。
二、问题提出:
根据6个月的使用情况,BOGMA M60型烟末压棒机因为料斗阻塞停机58次,跳闸停机14次,温度报警停机4次,压力报警停机3次,其他未确定因素停机5次。
由此可见料斗阻塞是造成停机的主要因素。同时,料斗阻塞也会造成烟末压棒机系统载荷升高,导致跳闸、报警等相关问题的出现。料斗阻塞是导致烟末压棒机停机的主要问题,解决料斗阻塞问题后,可以大幅度地降低烟末压棒机停机导致的故障频次。
二、故障原因分析:
2.1、压棒机冲头密封组件部分使用了1个“O”型密封圈和1个骨架密封圈,分别安装在密封组件内部和端盖处。作用是防止灰尘进入,同时保证润滑油不溢出。若出现阻塞情况,密封会损伤,导致漏油。
2.2、原来的BOGMA M60型烟末压棒机冲头直径60mm,设计处理能力为:600kg/h。设备技术改造后,需处理的废物料量为:500~900kg/h。
在超过原设计载荷的情况下,物料无法及时冲出,后面的物料又源源不断的进入压块机,造成阻塞。若未及时发现,压块机内部物料温度增加,形成火灾安全隐患。同时冲头还会卡死,在更换时维修难度大。
2.3、原设备采用单飞轮结构,经现场确认,飞轮运行不平稳,振动偏大,发现飞轮轴瓦存在一定的磨损情况。对冲头部分工作的动平衡性有一定影响。再由于料斗部分经常阻塞,导致冲头卡死,会导致飞轮轴瓦磨损加剧,造成飞轮运行不平稳。
通过对以上原因分析确认,冲头组件尺寸偏小是导致烟末压棒机料斗阻塞频繁的主要原因。
三、处理措施:
3.1、冲头尺寸改进:
3.1.1、将冲头直径加大,提高处理能力。
由现状调查知道,原烟末压棒机设计处理能力为:=600kg/h,要求改进后处理能力达到=900kg/h,在保持原冲头工作频率下,冲头直径与处理能力的关系如下:
其中S为冲头端面面积:
改进前:
改进后:
改进前冲头直径:
带入公式得:
改进后直径经计算:
在综合考虑设备结构后,可以将原烟末压棒机冲头直径由原来的60mm改为75mm。改进后,可使处理能力从600kg/h提高到900kg/h多,从而满足使用需求,略有盈余。
3.1.2、对其余组件进行尺寸改进:
冲头直径由原来的60mm改为75mm后,由于尺寸的变化,对接灰漏斗、压缩套、成型套、衬套、隔环等组件也必须进行相应配套尺寸的改进。
3.2、冲头密封件改进
原冲头密封总成件由密封座、金属密封圈、隔环、隔套孔环、防尘套等组成。其作用是:防止灰尘进入到曲轴箱内和油从冲头密封处泄漏。在密封端盖处加装一道无骨架密封圈,能明显改善防尘防油效果。因此,对密封组件进行相应改进(如图1所示)。
图1 改进后的密封端盖
3.3、飞轮系统改进:
冲头直径增大以后,曲柄轴的载荷增大。为了曲柄轴运行更加平稳,在曲柄轴的另一端加装了一个飞轮,使曲柄轴受力平衡,运行更加平稳、可靠,降低因主轴轴承故障造成的大修次数(如图2所示)。
图2 另一侧也加装飞轮
3.4、安装及调试
将各部件进行组装,并将其依次安装至设备上(如图3、4、5所示)。
图3 组装前的准备
图4 冲头组件装配示意图
图5 组装好改进后的密封总成
经调试运行,设备基本运转正常,可以满足除尘的需求。
四、改进后的效果:
设备改进完成后,烟末粉尘处理能力大幅度提高,满足生产实际需求。六个月内烟末压棒机故障停机每月最多2次,累计6次,月平均1次。更换冲头累计1次;更换轴瓦累计1次;更换密封件累计3次;更换衬套累计1次。
图6 改进前后半年的对比表
改进后的设备工作性能稳定,由上图(图6)可以看出,故障率明显降低,同时意味着维修成本降低。在设备巡检中,只要及时检查、更换密封件就能保证BOGMA M60型烟末压棒机正常工作。
通过本次BOGMA M60型烟末压棒机的综合改进,提高了设备的使用能力,降低了维修成本,减轻了操作人员的工作强度,创造了有利于职工身体健康的优良工作环境。同时达到保护环境、废物利用的目的。
参考文献:
[1]瑞典BOGMA公司.《BOGMA M60烟末压棒机使用说明书》红塔集团翻译出版,2000
[2]杨可,程光,李仲生.《机械设计基础》第5版.北京:高等教育出版社,2006