国家能源集团内蒙古呼伦贝尔发电有限公司 内蒙古呼伦贝尔市021025
[摘 要]通过对印尼明古鲁2×100MW燃煤电站给煤机落煤管安装结构的研究,分析落煤管堵煤的原因,提出针对此问题的解决方案并实施改造,并对改造前与改造后落煤管堵煤情况对比,认为在落煤管加装一套旋转防堵装置是必要可行的,切实解决了落煤管堵煤问题,满足了锅炉负荷燃料需求,保障了机组安全、稳定运行。
[关键词]落煤管;堵煤;旋转防堵装置;改造
1给煤系统概况
明古鲁电站锅炉采用SG-450/9.81-M2307型高温高压循环流化床锅炉,炉前采用四点一级给煤方式,4台全封闭耐压称重计量式皮带给煤机接受原煤仓落煤,每台给煤机配一套插板式气动出口门,原煤经落煤管送入燃烧室内与循环物料混合燃烧。
2落煤管优化改造原因
给煤机控制是火力发电机组重要的控制系统之一,燃料供给稳定是保障机组安全稳定运行的基础。但因为给煤机出口落煤管堵煤严重,给煤机堵煤开关频繁动作使给煤机频繁跳闸,燃料供给不足,导致机组负荷波动或停机事件时有发生。为了使落煤管下煤顺畅,满足锅炉负荷燃料供给需求,通过对给煤机落煤管安装结构的研究,决定在落煤管处加装一套旋转防堵装置,优化控制过程,从而使燃料系统稳定,保障机组的安全运行。
3旋转防堵装置改造实施方案
每台锅炉改造总计4根落煤管,改造涉及的内容包括出口气动插板门、方圆短节、落煤管清堵装置、落煤管、控制柜、电缆敷设、DCS控制柜I/O卡件加装、DCS逻辑及画面组态。
3.1 出口气动插板门、方圆短节、落煤管清堵装置、落煤管安装
3.1.1 施工前准备
(1)熟悉落煤管现场情况,了解工程改造和安装布置的技术要求和现场落煤管尺寸数据
并与负责人沟通,办理工作票及动火工作票并取得开工许可。
(2)学习有关检修的注意事项及安全要求,掌握主要检修项目、质量标准及修后目标,做好危险点分析,并了解和掌握应采取的安全措施及注意事项。
(3)与有关人员做安装前相关技术交底工作,人员、工器具、起重设备等已现场就绪,施工及照明设施等临时电源的准备工作已落实就绪。
(4)搭设脚手架,检查起吊设备,将货物吊至安全安装地点。
(5)清理落煤管,确保清理干净,管壁无粘煤,并做好防止异物掉落管道的安全措施。
(6)现场已具备开工条件。
现场主要机、器具配置
图1:改造前结构图 图2:改造后结构图
3.1.2 现场原设备拆除
按照图纸改造要求拆除原插板门,落煤管及周围的辅助设备,影响施工的平台及管路等,拆除落煤管及其附属设备时,应尽可能的保证拆除附属设备的完整性。
3.1.3 现场新设备安装
(1)插板门的安装:将膨胀节下部原有方法兰切除,调整新的配套法兰水平后焊接,焊接牢固后将插板门与法兰用螺栓固定拧紧。
技术措施:1、膨胀节下部切口需修整,测量达到水平。
2、采取点焊,调整水平,满焊焊接高度不得低于10mm,法兰焊接牢固,无漏焊,气孔,夹渣等焊接缺陷,符合焊接规程,外表美观。
3、吊装插板门,调整插板门气缸的方向,法兰之间需安放密封垫。
4、放置好之后将螺栓拧紧。
(2)落煤管清堵装置的安装:落煤管清堵装置与管道采用法兰连接,并注意与设备法兰与管道法兰连接的孔位方向,确保设备减速机的朝向正确。
技术措施:1、设备平稳吊装,调整下法兰孔方向,与电机方向。
2、落煤管清堵装置与管道法兰连接,两法兰中间必须安放密封垫,确保密封良好,螺栓均匀锁紧。
(3)播煤风管道的对接:待落煤管与设备安装完成后将播煤风管道按图纸要求对接。
(4)刮刀的安装:直管段设备刮刀安装,将刮刀从给煤机出口上方放入管道,施工人员从管道检修孔处将固定螺栓拧紧,斜管段设备刮刀安装,将刮刀从检修口放进去,施工人员从管道检修孔处将固定螺栓拧紧。
3.2 就地控制箱安装及电缆敷设
由于刮刀信号需要送至DCS控制柜,因此选择与落煤管和电子间均较近的位置-锅炉9米层放置就地控制柜。旋转防堵装置刮刀电机到就地控制柜电缆走电缆槽盒,距离为15米左右,就地控制柜到电子间DCS控制柜信号电缆走4.5米电缆夹层,距离为30米左右。
技术措施:1、控制柜放置平稳,用膨胀螺栓固定。
2、电缆孔洞用防火泥封堵。
3、电缆敷设严格按照 《DLT 5210.4-2009 电力建设施工质量验收及评价规程》 4.7.3要求进行。
4、电缆敷设后,应检查电缆绝缘良好,否则禁止接入。
5、电缆应固定绑扎牢固,防止松动。
3.3 DCS I/O卡件安装
由于4根落煤管加装的旋转刮刀信号较多,原有DCS控制柜无多余卡件,需再次增加DI卡件2块,AI卡件1块,根据DCS控制柜卡件空余底板布置情况,卡件分别布置安装在DCS15柜和DCS16柜。
技术措施:1、卡件安装过程中,做好后备监护工作,防止卡件物理地址设置错误。
2、接线前,再次核对刮刀就地控制柜到DCS控制柜信号电缆,并且套好线号,防止接线错误。
3.4 DCS逻辑及画面组态
根据运行要求,当刮刀就地控制柜“手动/远程”转换开关旋至“远程”位置,并且相应给煤机运行时,运行人员在集控室可以进行远程操作或逻辑自动定时(时间由运行人员设定)启停,三个刮刀设备同时启动,由于#2、#3刮刀装置设有定位功能,刮刀必须停在刮刀侧面,防止煤流冲刷,以致影响刮刀使用寿命,所以当发出刮刀停止指令时,这两个刮刀不能立即停止,只有刮刀旋转至预定位置,定位开关感应到才可停止刮刀。
图3:逻辑组态 图4:画面组态
技术措施:1、在逻辑及画面组态之前,做好组态备份,做好后备监护。
2、在DPU登录工程师级别后,逻辑组态修改之后必须写盘操作,保证副控
始终在跟踪状态。
3、逻辑组态过程中,保证测点名格式设置均正确,防止系统瘫痪。
结论
通过给煤机落煤管堵煤的原因分析,并结合原因进行相应的改造,改造后可解决大量湿煤进入时的堵塞情况,这样既提高了设备的安全稳定性,也很大程度上的减少了人工敲煤和堵煤后人工清理的工作量。
参考文献
[1]林江.直吹式制粉系统及中速磨运行特性分析[J].中国电力,1999(01).
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