一种自动修边码垛技术设计

(整期优先)网络出版时间:2023-07-28
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一种自动修边码垛技术设计

朱军

南京思来机器人有限公司

摘要:传统注塑车间口框修边技术存在较多缺陷,人员劳动强度较大,效率低下。鉴于此,本文提出了一种自动修边码垛技术设计,并进行了理论分析与研究。

关键词:自动修边码垛技术,主体结构,工作原理

1.引言

在最近几年中,随着我国工业化程度的不断提高,工业自动控制技术的运用变得越来越为广泛。目前,传统注塑车间口框修边技术存在较多缺陷,人员劳动强度较大,效率低下。鉴于此,本文提出了一种自动修边码垛技术设计,具有重要意义。

2.主体结构方案设计与工作原理

基于工厂布局,现拟定自动修边码垛自动化方案。根据工厂提供的产品,包括:口框Q0108-208A、Q0108-208、501124950007、501129550001;冰箱抽屉A0620-102、A0809-130、A1189-103A 、A1188-103等,该机台自动化方案要同时兼容以上产品的自动化,口框4种产品能实现自动切换去胶口、自动翻转、自动修边、自动码垛;抽屉的4款产品能同时兼容自动翻转、自动码垛。

修边码垛项目要求自动化ct=29s,根据口框对应的长边和短边的长度,最长长边1m,最长宽边0.8m,x轴移栽采用伺服电机加同步带传动装置,同步轮选用梯形齿H型,齿距12.7,此类型同步轮承载扭矩大,强度大,运行平稳,齿轮啮合紧密,不脱齿;同步带中心层带有钢丝,同步带韧性好,强度大,传动平稳,维修更换方便,寿命长,性价比高。y轴移栽以圆形气缸为动力源,两侧直线导轨为导向机构,气缸伸出和缩回状态都有柔性和刚性限位机构,前后移栽。z轴冲胶口动作以气缸为动力源外加一单根直线导轨导向机构,上下运动。x轴采用750w伺服电机,外加一减速机,减速机速比为5,负载绕z轴的转动惯量Jz=1.1xkg.cm2,负载转动惯量经同步带轮和减速机,转换到伺服电机转动轴,转动惯量增大25倍即电机轴转动惯量Jz=4.4x10 kg.mm2,该机构的负载惯量比小于10,负载比在伺服电机对应型号规定范围之内,所以伺服电机在启动、停止时,伺服电机不会抖动,平稳地启停。

z轴冲浇口组件选用双冲头,节省时间,提高效率,ct时间控制在29s以内。其中,冲浇口组件,如图1所示。它由x轴同步带模组、y轴滚珠丝杆模组、z轴气缸下压组件、冲腔组件组成。

根据产品图纸特性,自动翻转方案以口框4种产品的长度和宽度中心为设计中心,翻转吸盘组件布局根据口框的长边,每种产品的两条长边左边分别布置两个矩形吸盘,矩形吸盘尺寸为45mm×15mm×20mm,如图2所示;矩形吸盘吸附面积大,吸盘总吸力224N>吸盘总重力9.8N,真空发生器产生的负压力足以能吸住产品,产品在翻转机构上可以平稳的翻转。抽屉根据图纸特性,4种产品宽度对中,长度方向以底边为共面,方形分布4个圆形50吸盘,吸盘总吸力549.5N>吸盘总重力19.6N,设计数据合理。

产品翻转机构,它由翻转气缸、转轴组成、气缸升降机构组成。气缸升降机构由以紧凑型气缸为动力源,两侧各加一组20直线导轨组件,上下升降平稳、顺畅,导轨组件间隙小,耐磨磨损,减小上下升降摩擦力,机构坚固耐用。导轨方便工厂日常润滑维护,气缸上下不停歇往返运动平稳可靠,导轨侧向力矩大,耐磨耐用。

产品吸取布局方案,在码垛吸盘组件中,吸盘布局根据3种口框产品特征,295与208以下底面与左侧面为共用基准,249与295以底面与右面为基准,左右两侧各2个矩形吸盘,吸盘组件主体框架选用3030铝型材拼接而成。码垛吸盘组件主体左右两侧各2个50圆形吸盘,圆形吸盘装在左右两个导杆气缸上,该2组吸盘用来吸取产品码垛之间的隔板,气缸伸出状态为工作状态,气缸缩回为避让其它机械组件,中间一组4个吸盘也是用来吸取隔板,起到加强作用,防止隔板掉落,同样气缸两种状态也是同上气缸所释,该吸盘布局跨距大,吸力大,在实际运行中可以很有效平稳的吸取隔板,从而放置到位。产品对中组件一边是硬定位,另一边采用弹性装置,两边都是气缸为主动力源,产品在皮带机上传输,皮带机末端两边有一对射光电,产品到位,对射光电检测产品到位,两侧气缸伸出,产品对中定位,码垛机器人移动,到取料位吸取口框,然后码垛机器人带动产品移动到修边工位,待修边状态,然后该机器人复位到待取料位。

修边工位,图1为浮动刀头,它由修边主体、刀头浮动气缸,刀柄支座、刀片安装支座、陶瓷刀片组成,浮动刀头是修边工位的核心部件。浮动刀头可以左右浮动,左右两边各有缓冲浮动拇指气缸,外部连接一个精密减压阀,来控制进气量,从而控制左右两边的缓冲力度,修边刀片采用陶瓷刀片,耐磨,经久耐用,修边时利用陶瓷刀片的R内凹圆弧刀刃。目前该浮动机构在美的车间现场得到了认可,降低了厂家的成本,提高了修边效率。

图1浮动刀头

修边工位采用双工位,机器人末端安装浮动刀头,吸尘口在刀片旁边,根据现场实际修边毛刺的形状和状态,做了一系列实验,应配备工业吸尘器AM550,5.5kw,吸力33kpa,吸尘管内径50mm,风量306此工位节拍ct29s,295产品长边1114,短边645,修边机器人速度120mm/s,,这中间还不包括机器人在产品四转角处慢速换向的时间,必须要采用修边双工位,才能满足节拍要求。

修边工位产品以长度对称面和宽度对称面为修边放置位对称中心,码垛机器人通过吸盘吸取口框产品、移栽、放置到修边工位,产品工装对角安装无油衬套,对角一个圆柱销、一个菱形销,来定位产品工装和快换工装,对角安装一组件镜面反射光电来检测物料有无,来给修边机器人启动信号。产品长边和短边各安装一组无杆缸对中组件,每一组无缸对中组件安装预留3组件限位组件,对应3中产品的位置,每一组位置安装一接近开关检测,当工人换型对应产品和对应工装时,限位开关组件人工手动换到相应位置,同时接近开关检测限位开关有无放置到位,如检测不到,则报警处理,提示工人更改位置。当机器人修边产品内圈时,工装斜边和产品内斜面组成楔形配合面,楔形结构来限制产品上下左右的晃动;当机器人修边产品外圈时,修长边时,短边的两个对中气缸组件,气缸处于伸出状态,贴近产品的外边缘,防止修边时产品外翘;同理当修产品短边时,长边的两个对中气缸组件,气缸处于伸出状态,贴近产品的外边缘,防止修边时产品外翘。修边压紧组件,由两组聚氨酯包胶滚轮来压紧产品,压紧产品的目的是保证修边质量,不出现刮花现象,如没有该机构,由于产品是注塑件,受热胀冷缩影响比较大,长边的距离比较长,容易温度影响,长边的中间位置容易出现凸起,当修边时容易出现中间修不到,两侧修的深,出现刮花的现象。

码垛工位,修边工位由于双工位,当修边机器人在修边工位1修边时,码垛机器人真空吸取修边工位2上口框产品,移栽、码垛;同理当修边机器人在修边工位2修边时,码垛机器人真空吸取修边工位1上口框产品,移栽、码垛。两个码垛工位的设计增加了成品的出产量。码垛的设计根据产品的外形特征,采取7层的码垛,每一层根据产品的大小,每层放1个、2个,单侧7层。当两侧的码垛工位满料时,都有一个满料检测,来提醒工人拉走成品,另外再放置2个托盘,托盘两侧都有一个托盘有无检测对射光电,用来检测托盘库位的有无。

综上所述,图2为整体结构布局图,它由冲料工位、皮带传送工位、皮带末端对中工位、机器人修边双工位、机器人码垛移栽组件、码垛双库位组成。

图2整体结构布局图

3.结束语

综上所述,通过使用本文提出的一种自动修边码垛技术,可自动下料、口框自动去胶口、自动修边、自动码垛,能够有效解决传统注塑车间口框人工修边效率低下、劳动强度大等缺陷问题。希望本文研究内容,可对类似技术的设计起到一定的参考作用。

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