中车贵阳车辆有限公司 贵州省贵阳市 550014
摘要:制动管系漏泄是铁路货车制动惯性故障,是引起铁路货车运行事故的重要因素之一,由于管系漏泄导致主管压力降低,产生制动抱闸故障,严重危及车辆运行安全。本文通过对检修车辆漏泄部位进行数据分析,确定车辆主要漏泄部位,针对主要漏泄部位进行逐一分析与验证,达到降低制动管系漏泄率的效果。
关键词:制动管系;漏泄;分析
1、现状分析
1.1环境现状
制动组装人员平均年龄32岁,其中26名员工为大专生,都本着对岗位质量至上的工作态度对待每一辆车的组装作业,坚决执行货车检修相关标准,从自身做起,不断提高自己的岗位技能。
为进一步提高货车检修质量,公司不断完善货车检修工艺流程,现已基本实现制动组装驾车作业。车间结合新制动组装线工艺优化,持续推进、改善制动组装工艺,提升制动管系组装质量。
持续推进检漏剂涂刷统计分析工作,针对车辆管系易漏部位进行原因分析,并制定有效措施,进一步降低车辆制动管系漏泄率。
1.2确定要因
我们对2020年10月、11月、12月份的2261辆车检漏剂涂刷一次通过率进行了统计,一次通过率为65.82%。统计数据如下:
月份 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
检漏剂涂刷统计数量 | 667 | 1093 | 879 | 2639 |
涂刷一次通过数量 | 457 | 782 | 627 | 1866 |
一次通过率 | 68.52 | 71.55 | 71.33 | 70.71 |
我们对检漏剂一次涂刷未通过的773辆车进行统计分析,共计20个漏泄部位问题。
序号 | 泄漏部位 | 故障(辆) | 367 |
1 | 副风缸支管法兰 | 80 | |
2 | 加速缓解风缸支管法兰 | 18 | |
3 | 降压缸支管法兰 | 15 | |
4 | 制动缸支管法兰 | 30 | |
5 | 中间体支管法兰 | 38 | |
6 | DN10支管法兰 | 28 | |
7 | DN25法兰 | 21 | |
8 | 主管法兰 | 130 | |
9 | DN15法兰 | 7 | |
10 | 制动缸螺纹连接 | 16 | 156 |
11 | 支管螺纹连接 | 12 | |
12 | 主管螺纹 | 128 | |
13 | DN25螺纹 | 7 | |
14 | 主管活接 | 40 | 109 |
15 | 主管三通弯头 | 28 | |
16 | 支管弯头、活接 | 69 | |
17 | 储风缸丝堵 | 61 | |
18 | 三通 | 37 | |
19 | 折角护套 | 34 | |
20 | 其他(裂纹、沙眼等) | 9 | |
773 |
将上述的20个漏泄位置综合为7个漏泄问题。
泄漏部位 | 频数(辆) | 频率(%) | 累计频数(辆) | 累计频率(%) |
主管/支管法兰 | 367 | 47.48 | 367 | 47.48 |
螺纹连接 | 156 | 20.18 | 523 | 67.96 |
弯头、活接 | 109 | 14.04 | 532 | 82.00 |
储风缸丝堵 | 61 | 4.40 | 666 | 86.40 |
主管/支管三通 | 37 | 7.89 | 727 | 94.29 |
折角护套 | 34 | 4.79 | 764 | 98.85 |
其他(裂纹、沙眼等) | 9 | 1.15 | 773 | 100.00 |
从统计表中可以看出,主管/支管法兰、螺纹连接位置漏泄数占总体的67.96%,为车辆漏泄的主要位置,是造成检漏剂涂刷一次通过率低的主要原因。
1.3要因分析与验证
我们将涂刷检漏剂一次未通过的主要原因主管/支管法兰、螺纹连接漏泄结合“人、机、料、法、环、测”等方面深入研究分析,最后我们得出9个末端因素,并对其进行一一实际验证,确定要因。
要因验证 | |||||
验证因素1 | 新制管系存在毛刺 | 负责人 | 杨晓东、陆航 | 验证时间 | 2020.09.29 |
现状 | 现场具备一台套丝机。 | ||||
标准 | 制动组装时须确认管内无异物。 | ||||
验证方法 | 现场抽查。 | ||||
考察验证 | 通过现场调研得出,现场套丝机使用年限久,存在诸多故障,套丝后管系内部均存在毛刺,且螺纹深度不一 | ||||
结论 | 要因 |
要因验证 | |||||
验证因素1 | 接续管螺纹锥度不符合要求 | 负责人 | 章寅寅、陆航 | 验证时间 | 2020.05.26 |
现状 | 未使用相关检测样板对接续管螺纹进行检测。 | ||||
标准 | 符合样板要求 | ||||
验证方法 | 使用螺纹环规对接续管螺纹锥度进行批量检测。 | ||||
考察验证 | 抽取30根接续管进行检测,经过统计分析,不符合要求的接续管占比70%。 | ||||
结论 | 要因 |
要因验证 | |||||
验证因素1 | 检测样板不齐全 | 负责人 | 杨晓东、陆航 | 验证时间 | 2020.07.29 |
现状 | 现有的检测样板,且不存在磨耗过大破损等不良状态。 | ||||
标准 | 《铁路货车厂修规程》7.3.11.2中规定橡胶密封圈、接头体、法兰体组装时,接头体端面须突出法兰体0.1-0.5mm;7.3.11.6中规定E型密封圈须落入法兰体与接头体间的环槽中,不得倾斜、扭曲、咬边,橡胶密封圈须高出接头体1-3mm。 | ||||
验证方法 | 对于厂修标准,是否根据其内容补制检测样板。 | ||||
考察验证 | 检测样板未更新制作,存在遗漏且未要求作业人员检测。 | ||||
结论 | 要因 |
2、制定对策与结果验证
2.1制定对策
对策措施表
序号 | 要因 | 对策 | 目标 | 措施 |
1 | 接续管螺纹锥度不符合要求 | 各部门协同合作,制定相关检测措施,持续加强管系检修质量。 | 保证组装质量,提高作业效率。 | 定期使用螺纹环规对管系螺纹进行抽样检测。 |
2 | 新制管系存在毛刺 | 加强管系检修设备故障排查,制定制动组装管系自检措施。 | 减少因设备原因造成的管系质量缺陷。 | 重新购买套丝机,并要求作业人员组装前对管系质量进行自检。 |
3 | 检测样板不齐全 | 根据《铁路货车厂修规程》内容,对现场样板进行梳理补制。 | 保证管系组装组装间隙。 | 将样板下发到现场,设定专人进行自检。 |
2.1.1 接续管螺纹锥度不符合要求
使用螺纹环规对接续管螺纹进行检测,当螺纹锥度不符合要求时,重新制作接续管
。
2.1.2新制管系存在毛刺
对制动组装人员进行培训,在使用新制管件时,须对各管系进行检查,若管箍螺纹表面存在毛刺,管箍表面存在沙眼时。同时,与配件车间沟通,新购一台套丝机,保证新制管件质量。
2.1.3检测样板不齐全
按相关标准所需,对现场检测样板进行梳理,并补充制作,下发至操作者手中,进行自检。
2.2效果验证
经过采取的一系列措施,我们对2021年四季度的2694辆车检漏剂涂刷情况进行了分析统计。
月份 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
检漏剂涂刷统计数量 | 1138 | 1113 | 717 | 2968 |
涂刷一次通过数量 | 869 | 838 | 551 | 2258 |
一次通过率 | 76.34% | 75.26% | 76.87% | 76.16% |
可以看到一次通过率从70.60%提高到76.16%,完成了检漏剂一次涂刷通过率的提高,有效降低了管系的漏泄率。
3、巩固措施
(1)加强检漏剂过程监督。建立检漏剂涂刷抽检表,细化到涂刷的每个位置,每月进行不定期抽查,将易漏泄位置进行分析,及时整改;加强管系自检互检,提高制动组装整体质量。
(2)优化制动支管检漏顺序。根据制动阀控制支管充风先后顺序,制定支管检漏程序并图示化,保证支管检漏在管内充风的情况下进行,有效查漏处置隐患。
4、结束语
影响制动管系漏泄的因素很多,其中还包括组装配件质量、异物打击等很多方面,因此,为确保车辆运行安全,必须消除各个环节的隐患,确保车辆运行安全。只有在实践中不断探索,才能推动货车检修质量得以稳步提高。