GE 9FA燃气轮机全负荷段降NOX排放、消除黄烟的路径选择

(整期优先)网络出版时间:2023-06-01
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GE 9FA燃气轮机全负荷段降NOX排放、消除黄烟的路径选择

杨旭涛

(江苏华电戚墅堰发电有限公司,江苏 常州 213011)

摘  要:通过某公司9FA燃气轮机在热态启动阶段两种降NOX排放、消黄烟方案的试验,实践证明在机组并网后至燃烧切换前的高排放阶段,采用提高燃机在温度匹配期间的负荷及排烟温度,仅仅缩短了高排放的时间,而采用带补燃器的低温脱硝方案,实现了机组全负荷段降NOX排放、消除黄烟现象。

关键词:NOX;燃烧切换;脱硝;排烟温度;黄烟


0引言

某公司9FA燃气轮机配置DLN2.0+燃烧器,联合循环机组在启动时燃机在50~60MW等待余热锅炉和汽机进行温度匹配。此时在这个燃机DLN2.0+燃烧器处于PPM(pilot premix)模式,存在扩散火焰,黄烟现象严重,NOX严重超标,达160mg/m3,持续时间约40分钟如图1所示。


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图1  9FA燃机并网后排放曲线


1降NOX排放、消黄烟方案一

燃机快速启动通过PPM燃烧模式,进入预混(PM)模式并停留,等待余热锅炉和汽机。在这个工况下进行温度匹配,此时燃机排放满足国家排放要求,将无黄烟出现。考虑到DLN2.0+燃烧室传统启动模式在刚刚进入预混模式时,燃机排烟温度过高,接近650ºC,超过余热锅炉热再材料耐热温度,必须将燃机排烟温度控制低于再热器壁温限值以下,综合考虑各影响因素,该排烟温度确定为593ºC。为了实现将排烟温度控制在593ºC,同时燃机运行在预混燃烧模式,燃机负荷必须高于185MW(燃烧模式切换由燃烧温度控制,PM模式燃烧温度需大于2280F),对应的联合循环出力在305MW左右。如图2所示,红色曲线是目前燃机启动对应的联合循环出力曲线,蓝色实线是新的燃机启动对应联合循环出力曲线。


图2 燃机排烟温度曲线


   方案一设想沿着原路径(红线)加载到110~120MW左右,燃机排烟温度TTXM =1100F ,燃烧基准温度TTRF大约2015F,在此之前不要进入温度匹配; 燃机继续带负荷,拐入蓝线(1100F)后,以MW为控制,步长20MW,每个点10分钟,进行燃烧测试和燃烧调整,观察过程中的燃烧脉动和频率,一直加载到测试最后找到的停留点(燃料11.3kg/s TTXM=593.3C,TTRF1=1248F);加载到停留点后,进入温度匹配;完成温度匹配后,保持燃料流量不变,提高排烟温度,回到1200F的红线,然后继续加载到满负荷。

    通过实践,9FA燃机在并网后投入593℃温控,NOX仍超标,在燃烧模式切换前达200mg/m3,持续时间约20分钟,黄烟时间较以前缩短10分钟。


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图3 采用提高燃机排烟温度的排放曲线


2 降NOX排放、消黄烟方案二

对余热锅炉进行脱硝改造,采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置。脱硝催化剂布置于余热锅炉换热模块2(高压蒸发器)和换热模块3(高压省煤器)换热管屏之间。喷氨格栅AIG置于余热锅炉入口扩散段。余热锅炉内每层催化剂布置4块,12层堆叠安装,每台炉共48个模块。

   尿素热解系统包含热解炉、补燃器、高温稀释风机;配置2台高温风机(单台机组),一用一备,设计流量7200Nm3/h,静压升6000Pa,采用变频控制。由余热锅炉换热模块1(高压过热器、热再)后引至高温风机入口。在高温风机出口母管设置一台补燃器,用于在机组启动阶段提高热解炉烟温。

    尿素溶液喷射制氨系统按单元制设置,每台热解炉配置一套计量分配模块、4支喷枪、1个仪用压缩空气罐。其中A/BC 3支喷枪为成组控制,D喷枪单独控制。根据机组实际运行工况,在机组燃烧切换前的NOx高排放工况下,4支喷枪同时运行,机组正常运行采用预混燃烧模式时,只运行一支喷枪就可以满足运行要求。

    余热锅炉NOx设计排放浓度在50mg/m3(标态、干基、15%O2)左右。采用选择性催化还原法(SCR)脱硝装置,在处理100%烟气量条件下,脱硝效率不小于50%,余热锅炉出口NOx排放浓度不大于25mg/m3(标态,干基,15%O2)。

在燃烧模式切换前消黄烟工况下NOx排放浓度不大于49mg/m3(标态,干基,15%O2)(脱硝系统供纯氨量不低于180kg/hr)。

与传统的余热锅炉脱硝模块相比较,为实现机组在并网后尽早的投运脱硝系统,脱硝催化剂选用低温贵金属催化剂,高温风机入口布置在高压过热器、再热器模块后,此处烟温为520℃,喷氨格栅布置在余热锅炉入口段,为了机组启动阶段尽快提高尿素热解炉温度,在高温风机出口母管增设了补燃器,额定功率80万大卡,能将经过补燃器出口的烟温提高约100℃,从而实现了机组热态启动时,机组并网后即可投用脱硝系统,将NOx排放控制在50mg/m3以下,基本消除了“黄烟”现象。


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图4 采用带补燃器的脱硝系统全负荷段排放曲线


3 结束语

   某公司2台9FA联合循环机组参与电网的调峰运行,启停频繁。9FA燃气轮机在启动初期的低负荷阶段为维持燃烧稳定,存在扩散燃烧,导致NOx排放超标,且黄烟现象严重,只有在机组50%负荷以上,燃烧模式切换至全预混模式,热生成NO和NO

2大幅度下降后,NOx排放才达标。该公司在9FA燃气轮机控制系统国产化改造的基础上首先尝试采用了方案一,策略是并网后提高温度匹配设定点,即燃机升负荷快速通过NOx排放超标阶段,直至燃烧模式切换至全预混模式后,NOx排放下降后等待汽轮机温度匹配。该方案在机组并网后的带负荷阶段仍存在约15分钟的超标排放,由于燃机快速带负荷,影响余热锅炉的升温升压速率过快,方案一仅仅缩短了启动阶段的超标排放时间,未完全消除黄烟现象。故该公司在条件具备后实施了方案二,由于改进了传统SCR脱硝系统,并且首次采用了烟气补燃方法,使得脱硝系统投入的时间点大大提前,实现了机组并网后的全负荷阶段降NOX排放、消除黄烟现象。

作者简介:

杨旭涛 (1971—),男,江苏常州人,工程师,从事燃气-蒸汽联合循环电站生产运行管理方面的工作。