宝武集团八钢公司股份炼铁厂
提要: 烧结混合就是为使烧结的物料物化性质充分均匀,使烧结料内微粒物料造成适宜的小球,而混料机就是用于烧结混合和造球的设备,随着混料机的大型化,其运行的稳定性对企业生产的连续性影响很大,本文针对混料机筒体振动进行分析,通过托轮调整、辊圈修复等方式,旨在控制筒体的振动,保证混料机稳定运行机故障率。
关键词:筒体振动、辊圈、热处理、在线处理。
1概述
在世界各国烧结厂的烧结原料作业中, 不论一次混合还是二次混合均选用圆筒混合机。经过长期实践和改进,随着烧结机向大型化方向发展,与之相配套圆筒混合机的规格也相应增大,结构也有了很大发展。新型圆筒混合机就是这一发展的产物,宝钢集团八钢公司共有3台烧结机,全部采用新型圆筒混料机。
2混料机介绍
圆筒混料机传动装置一般采用“电机--液力偶合器--硬齿面减速机--开式齿轮--慢速驱动装置”结构形式。圆筒混料机机结构是由筒体、滚圈、支承装置(包括托辊及轴承)、止推挡辊、传动装置、喂料与喷水装置、润滑装置、底座组成。工作时通过运输机械(一般为皮带运输机)将由各种原料组成的混合料导入混合机内。混合机筒体成倾斜安装。筒体回转时物料在摩擦力的作用下,随筒体回转方向向上运行,到一定高度,由于自重物料又落下来,并沿筒体轴向倾斜方向移动。物料的颗粒在上升抛落的每一个循环过程中,具有不同的运动轨迹。物料经过多次提升和抛落,在向排料端螺旋状前进的运动中,使物料中的各种成分及水分逐渐分布均匀,其结构简图如图1
1、进料皮带 2、进料护罩 3、给水装置 4、托辊
5、筒体 6、传动装置 7、出料护罩 8、出料平台
图1 开式齿轮传动的圆筒混合机
2.1 八钢公司混料机主要技术参数(见表1)
序号 | 名称 | 混料机 | |
1 | 规格 | Φ4000×20000 | |
2 | 形式 | 回转圆筒形 | |
3 | 处理能力 | 568—656t/h | |
4 | 物料堆比重 | 1.7±0.1t/m3 | |
5 | 物料安息角 | 35° | |
6 | 充填率 | 正常12.64% | |
7 | 筒体倾斜角 | 1.6° | |
8 | 筒体转速 | 7.5 r/min | |
9 | 物料停留时间 | 274s | |
10 | 主传动电动机 | 型号 | YJS560-6 |
功率 | 800Kw | ||
转速 | 993r/min | ||
电压 | 100000V | ||
11 | 减速机 | 中心距 | 1845mm |
传动比 | i=25.46 | ||
12 | 开式齿轮 | 速比 | 130/25=2.5 |
模数m | 40 |
表1混料机主要技术参数
3存在的主要问题
一般来说,混料机在使用8年以后会出现筒体的振动,因筒体重量加之筒内物料的重量,振动起来冲击载荷大,加剧速度快,造成此生伤害大,若不及时处理会造成托轮表面和轴承损害的故障,更严重的造成基础损伤,难以处理。2020年以来八钢公司B烧结一次混料机振动急剧增大,剧烈的振动造成基础的地脚螺栓断裂,托轮轴承多次损坏,下表为该混料机2020年6月至8月的振动值(见表2)
表2 B系列二次混料机调整前振动值
测振日期 | 13H速度(mm/s) | 14H速度(mm/s) | 备注 |
2020-6-7 | 18.10 | 20.80 | |
2020-6-14 | 17.50 | 20.30 | |
2020-6-20 | 15.50 | 20.50 | |
2020-6-28 | 16.30 | 19.80 | |
2020-7-4 | 18.10 | 21.30 | |
2020-7-10 | 16.50 | 20.50 | |
2020-7-18 | 18.20 | 21.10 | |
2020-7-25 | 13.90 | 20.30 | |
2020-8-3 | 14.50 | 20.10 | |
2020-8-10 | 18.20 | 21.50 |
4振动原因分析
通过分析,造成振动的原因有以下几种:
4.1 四个托轮安装误差太大,三个托轮支撑筒体,在筒体转动时单侧会出现塌头引起振动,该振动表现为筒体转一圈振动一周期。
4.2 单个或多个托轮表面有缺陷或者有高点,当托轮上的缺陷连成线,托轮在此处会出现重心下移,造成振动;或者托轮上有高点,将筒体顶起造成筒体重心抬高;以上两种方式都会引起筒体振动,该振动表现为托轮转一圈振动一周期,振动频率高。
4.3 筒体辊圈存在缺陷,一般表现为辊圈表面脱落造成振动,或者筒体出现变形(失圆)造成振动,以上两种振动表现为筒体转一圈振动一周期。
5 原因确定
综上,我们分析了可能造成筒体振动的原因,但针对实际设备,如何判断呢,下面我们就以我厂筒体振动最严重的一个混料机为例,进行振动原因确定。
我们选用的我厂265m2烧结机中的一次次混料机(以下简称一混),其使用情况如下:
2#制粒机从2020年开始,进料端筒体出现振动,因当时振动不大,对其它部位影响不大,就未进行关注;至2020年下半年以来,筒体振动有增大的趋势(五官判断);考虑到可能是托轮的问题,于2020年6月更换了进2托轮,更换后振动无明显改善,并有继续扩大的趋势。
5.1 首先通过对振动进行计时,发现筒体振动与筒体转动频率一致,筒体转动一圈(7r/min),振动一次(8s左右一次),通过以上数据判断,筒体振动与基础沉降关系不大,因为基础沉降造成的振动频率不应该与筒体转动频率相同。
5.2 我们利用检修对筒体的四个托轮位置进行调整,保证托轮与滚圈接触面大于70%,调整后振动无明细变化,故可排除托轮平行度的问题。
5.3 测量混料机各传动系统的振动值,都在正常范围内,故排除传动系统的问题。
5.4 以托轮为基准对筒体进行转动,发现滚圈正负跳动在0.6mm以上,峰值1.1mm,可以初步判断滚圈变形是造成振动的主要原因。
5.5 对筒体转动时单点的摆动量进行测量,发现筒体摆动峰值17mm以上。
5.6 判断结论
根据现场勘查及数据分析,筒体进料端滚圈出现变形;是振动的主要原因。
该问题,国内目前主要处理方式是将滚筒上与托轮配合的两个滚圈割除,离线使用车床车削3至5mm,再使用激光对准技术在线对两个滚圈焊接到筒体上,再进行热处理。
以上方式因该方式处理难度大,技术要求高,国内只有几个大型的制造企业可以进行,故价格昂贵,一般处理一台混料机需要100万元左右;另外该方式除了价格高之外,处理时间长,一般情况下处理需要21天以上,对企业来说损失巨大。
6 处理实践
2020年底,B烧结机一次混料机筒体振动劣化严重,但B烧结产线无长时间停机处理该隐患;在以上前提下,我们的技术团队发明了这个在线处理筒体振动的装置;该装置通过草图、讨论、修改,制作成型,于2020年9月24日安装到B烧结混料机,运行一周后,B混料机筒体振动完全消除,整个处理过程烧结机停产4小时(安装时停机),各类资材花费约一万元。
工作原理:如图1,混料机筒体是由四个托轮托起,通过齿轮驱动使其在托轮上旋转,从而混匀并输送筒体内的物料。而我们的处理装置安装在筒体的正下方,装置上方安装专用磨石,在筒体运行过程中,磨石对筒体滚圈处的高点进行消除,经过一段时间的运行,达到筒体和托轮逐步运行稳定的目的(见图2)。
图2 处理装置工作原理图
7 后记
以上振动处理方案只是笔者在日常工作中所总结的经验,后续辊圈研磨后的热处理方案还在实践中,以上经验愿与大家进行分享。因笔者水平有限,其中难免存在疏漏,还请见谅。
参考文献:
[1]《机械设计手册》成大先 机械工业出版社 2002
[2]《工程机械构造图册》 刘希平 机械工业出版社,2001年9月
作者简介:李小治 研究生 2016年毕业于东北大学机械工程专业,现在宝武集团八钢公司股份炼铁厂从事设备管理工作,830022,Tel:13579282304。