浅析化工装置自动化控制系统维护的重点内容

(整期优先)网络出版时间:2023-04-18
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浅析化工装置自动化控制系统维护的重点内容

孔令江

中石化股份天津分公司电仪部  天津  300270

摘要:自动控制系统满足了大型现代化生产的需要,从而得到广泛使用。系统存在缺陷可能会导致故障发生。

关键词:自动化控制系统  联锁  假信号  元件

前言:自动控制系统对比人工控制,在观察、运算和执行方面有明显优势,可减轻人的劳动强度,提高了操作的准确度,在控制速度和准确度上更加满足大型现代化生产的需要。对投用了自动化控制系统的生产单位而言,确保系统的可靠性尤为重要。下面以某化工装置两次联锁停车事故为例,分析一下自动化控制系统维护的重点。

一、停车案例

1、某日22:56:10,某化工装置氧气进料联锁(IP101)停车。通过对安全仪表系统(SIS)的事件顺序记录(SOE)信息调取分析,确认是由于氧气管线与氧气混合站(M101)之间差压低(PDALL107A低低报)而引发的IP101动作。(以下简称案例1)

2、若干年后,某日20:13:25.906,该装置V201液位高高报LAHH201B联锁,引发脱碳单元停车。通过对SIS的SOE记录信息进行调取分析,在20:13;25.906时LAHH201B联锁触发,至20:13:26.266时LAHH201B自动恢复,时间间隔仅仅为360毫秒。LAHH201B联锁动作时,位于LAHH201B位置下的LAH201C没有动作,同时DCS系统中的LC201A液位趋势平稳,固初步判断V201液位高高报为假值。是仪表假信号引起的脱碳单元停车。(以下简称案例2)

二、自动控制基本知识

自动化控制系统由被控对象、检测单元和变送器、控制器以及控制阀组成。对于一套完整的控制系统,除自动控制回路外,应备有一套手动控制回路,以便在自动系统故障或失效时进行手动控制。另外还应有一套必要的信号显示、通信、联络、连锁以及自动保护等设施,才能充分保证生产过程的顺利进行和保障人身安全。

2.1导致自动化系统故障的常见原因

2.1.1设备设施故障:检测元件、变送器、控制器、控制阀本体缺陷,通讯系统故障,都会导致控制失效。

2.1.2被控对象参数变化:被控量范围发生变化造成的控制失灵。

三、故障分析

案例1、SIS记录到的PDALL107A信号是由现场变送器发送模拟量信号(压力差)作为SIS系统的AI(模拟量输入)点,SIS系统将采集到的该点数据在内部与设定值(此处为0.5Ka,即PDALL107A的联锁值)做比较,将比较结果以内部逻辑点的形式(即FPDALL107A)进行记录。

当时检查变送器PDT107A(测量氧气管线与氧气混合站之间压差的差压变送器),发现输出电流值处于最小状态(<4mA),检查控制柜及仪表接线箱的接线,确认连接紧固。拆下PDT107A差压变送器进行打压校验,发现此差压变送器输出电流在25%差压信号输入时维持4mA以下,50%差压信号输入时输出电流4.03mA,75%差压信号输入时输出电流4.19mA,100%差压信号输入时输出电流4.31mA,而且该智能变送器始终无法与配套的275通讯器建立通讯联系,可以判断,PDT107A差压变送器损坏。

查阅原始设计资料,PDT107A为智能差压变送器,投用于1995年,测量范围为0~37.5Kpa,设定对应4~20mA电流输出的量程范围为0-10Kpa。该点的联锁设定值为0.5Kpa,因此当SIS系统接收到<4.8mA的输入电流信号时,即判断为FPDALL107A处于联锁状态,并触发IP101。而实际情况下,PDT107A测量的压力范围,即氧气管线与氧气混合站之间的压力差,正常工况下在90~100 Kpa之间,超过PDT107A最大值的9~10倍,超过该变送器测量范围2~3倍,PDT107A长年处于超限状态工作,容易造成PDT107A感压模盒损坏,基于上述分析判断,可以认定此次故障是由于变送器长期处于超限状态工作,造成PDT107A突然故障,测量值低于联锁值,引发IP101(氧气进料联锁)联锁停车。

V201罐有三台浮筒液位计, LT201B、LT201C做液位高高、高报联锁使用,另有一台液位计LC201A做液位控制,还有一台玻璃板液位计做现场显示,安装位置图如下:

LAHH201B

          LC201A

LAH201C

通过对SIS的SOE记录信息进行调取分析,初步可判断是由于LAHH201B达到联锁设定值,引起脱碳单元停车。在20:13:25.906时LAHH201B联锁触发,至20:13:26.266时LAHH201B自动恢复,时间间隔仅仅为360毫秒。LAHH201B联锁动作时,位于LAHH201B位置下的LAH201C没有动作,同时DCS系统中的LC201A液位趋势平稳,固初步判断V201液位高高报为假值。

脱碳系统停车后,工艺在开车阶段认为SDV203阀门未开,对IP201进行反复复位,经仪表人员确认后得出结论,由于复位后现场速关阀再次打开需要气缸充气,现场阀门气缸大充气时间需要8秒左右才能完全充气打开。经过对SIS的SOE记录调取分析,判定是LAHH201B值突然跳动引起脱碳系统联锁,仪表人员于6月12日在现场对LT201A、LT201B两个浮筒液位计进行校验,浮筒校验时显示正常。但LT201B变送部分不稳定,有瞬间波动的迹象,判断为变送器主板存在故障。

装置浮筒液位计LT201B为2001年改造时投用。在现场环境下连续工作13年以上,已超过其平均使用年限的范围(十年),其可靠性已经下降,容易造成信号不准、不稳定,引发误动作。

四、故障处理

对于案例1,将一台备用的EJA110A-DLS4A型的差压变送器打压校验后,更换到PDT107A,报警状态消除,且信号稳定,装置于23:45正常开车。

对于案例2、对存在问题的变送器进行更换。

五、预防措施:

1、建立健全设备设施台账,定期核查核定适用限期,实施滚动管理。

2、及时为即将到期的设备购买备件。

3、超期使用的设备及元件要加强巡查和警示其风险,加强维护,择机尽早更换。

4、对工艺参数有改变的单元,注意核查相关控制系统的调整和变化,若现有控制系统的某个部件不能满足要求,可进行更换。专业人员要对更换后的系统和元件进行跟踪,确保系统性能稳定。

5、定期对操作人员进行仪表控制系统培训,使其了解每个控制系统的工艺联锁的复位程序,避免误操作,延误正常处理和系统恢复。

6、注意搜集经常产生假信号的控制元件,采用不同取值方式避免单一假信号的影响。同时按影响大小分轻重缓急分批次更换为结构形式更合理的元件,提高控制系统的可靠性。

六、结论

自动化控制系统是大型化工企业减低人工成本、提高生产效率、确保安全生产的一条捷径,为确保其正常发挥作用,在使用和管理过程中要本着科学严谨的态度,对存在的隐患要及时处置,科学地使用设备设施,确保自动化控制系统发挥作用。