中铁七局集团第三工程有限公司
摘要:在碎石夹黏土层、粉质黏土层推进过程中出现严重的滞排情况。通过破碎机、格栅在气垫仓排渣的方式滞排情况非常严重,已影响盾构机正常掘进,将排渣方式切换为直排时,滞排问题能够缓解,但不能彻底解决滞排问题。同时直排法在实际施工存在缺点。
关键词:泥水盾构机;泥水循环系统改造
引言
目前,大盾构施工技术已经广泛应用于各个隧道的施工建设中。这种施工方式优点众多,不但破坏性小,还不易对周围环境造成影响,应对其施工控制要点进行科学合理的分析,使大盾构隧道工程施工更加顺利。
1泥水循环系统原理及设计参数
根据本标段盾构区间地质情况、区间长度等参数,泥水循环系统配置1台进浆泵、2台排浆泵。泥浆泵采用重型渣浆泵,充分考虑泵的耐磨等性能。进浆泵和所有中继泥浆泵均可实现本地和主控室分别单独控制。
(1)大流量泥水循环系统
管径 | 流量 | 泥浆泵数量 | 泥浆泵型号 | 驱动功率 | |
进浆系统 | DN450 | 2100m3/h | 1 | Warman300SHG | 1100kW |
排浆系统 | DN450 | 2500m3/h | 2 | Warman300SHG | 1100kW |
①进浆泵和所有中继泥浆泵均可实现本地和主控室分别单独控制。
②主进/排浆泵电机采用水冷变频电机。
中继泵图
(2)刀盘底部搅拌棒可对泥水仓底部渣土进行搅拌,避免渣土沉积导致滞排问题。
(3)泥水仓和气垫仓底部设置多道冲刷喷口,可根据地层情况增压冲刷(降低底部滞排概率)。
①五道冲刷:泥浆门前冲刷、泥浆门后冲刷、破碎机冲刷、格栅前冲刷、格栅后冲刷。
②泥浆门前冲刷(P0.2泵增压冲刷)、泥浆门后冲刷(P0.1泵增压冲刷)。
名称 | 泥浆泵型号 | 功率 | 最大流量 | 最大扬程 | 冲刷部位 |
P0.1泵 | 10/8-AH | 315kW | 1000m³/h | 70m | 刀盘冲刷、泥浆门后冲刷 |
P0.2泵 | 10/8-AH | 250kW | 900m³/h | 70m | 泥浆门前冲刷、气垫仓底部冲刷 |
P0.2增压泵取浆可来自排浆管路,增加主机段循环冲刷流量900m³/h,增加后的进仓流量为3000m³/h、主机排浆流量为3400m³/h,对增加冲刷效果降低泥饼概率,减小渣土滞排都有较好效果。
2泥水循环系统改造原因
(1)在碎石夹黏土层、粉质黏土层推进过程中出现严重的滞排情况。通过破碎机、格栅在气垫仓排渣的方式滞排情况非常严重,已影响盾构机正常掘进。将排渣方式切换为直排模式时,滞排问题有所缓解,但不能彻底解决问题。同时直排法在实际施工存在两方面缺点:一是频繁堵泵,平均一环一次,拆装2-4小时不等;二是直排管吸口布置位置在刀盘右下角距离土仓底部1米以上,刀盘反转掘进时能够将土仓内渣料带至吸口位置排出,但刀盘正转时基本无排渣,且在底部形成较厚的积渣。
(2)出现滞排情况后,刀盘结泥饼情况严重。盾构机刀盘冲刷系统在刀盘结泥饼后起到的效果不明显,需要频繁开仓冲洗刀盘,更换因滞排导致异常磨损的滚刀。开仓清理刀盘泥饼后掘进较短距离盾构机推进速度仍会掉速,还是因滞排问题导致的。经过分析和咨询专家发现主要问题为冲刷系统流量过小,进浆流量分配给冲刷系统;刀盘开口率小(刀盘环梁密集)影响排渣情况。
3泥水循环系统改造方法
(1)新增盾体左侧直排管
①盾体左侧增加另外一路直排管,新增直排管在泥水仓的排浆口位置尽量降低,且在排浆口前部增加限径环板。同时在P2.1排浆泵吸口前增加一台采石箱,避免大体积石块、黏土快堵泵。气垫仓排浆功能保留,在管片拼装期间进行气垫仓洗仓,防止气垫仓淤积后堵塞气垫仓连通管
②施工方案:
根据设计方案,在确保常压安全的情况下,拆除与新增管路干涉的物件,降低泥水仓和气垫仓液位;然后根据隔板开孔图,隔板支座焊接图等要求,安排专业人员作业。根据组装图,完成新增直排管的组装;在组装过程中,需要配焊泥浆管路。组装完成后,再复原原有管线。完成液动刀型闸阀的油管连接和控制线的连接,在上位机上可以完成正常操作。
③注意事项:
a.在确保安全的情况下才可以进行相关操作。
b.新增直排管占用空间大,安装难度大,在安装过程中要保护好其他元器件。
c.在焊接过程中,要保护好其他元件。
d.穿仓管焊接注意顺序,先焊接后隔板支座、预紧管道螺栓、再焊接前隔板支座,注意顺序。
e.原格栅冲刷管路干涉,拆除后重新安装新的管路。
(2)泥水仓增加2路DN200进浆管路
①为实现进浆支管流通面积总和达到进浆主管通流面积的90%以上,在泥水仓增加2路DN200进浆管路,喷口一路朝中心扭腿区域、一路朝向刀盘背部,增加刀盘冲刷的覆盖面,有效减缓刀盘结泥饼的情况。泥水仓中部位置增加两路冲刷管路,要求喷口尽量贴近刀盘牛腿且朝向中心区域;同时要求在冲刷管路焊接过程中注意保护主驱动密封;P0.1泵和0.2泵取浆全部由排浆管提供。
②施工方案:
根据设计方案,在确保常压安全的情况下,拆除与新增管路干涉的管线,根据隔板开孔图和管路组装图,完成新增管路的焊接及组装任务。组装完成后,做保压测试,测试合格后恢复原有管线。对气动刀型闸阀连接气源和控制线,调试开关动作,实现上位机控制。
③注意事项:
a.新增管路与仓内备用的液位管干涉,将备用液位管拆除;装有拉绳传感器的液位管保持不变。
b.在焊接过程中,要保护好其他元件。
c.穿仓管焊接注意顺序,先焊接后隔板支座、预紧管道螺栓、再焊接前隔板支座,注意顺序。
(3)气垫仓现有连通管割短
①粘土团的量及大小超出预期,尤其在粘土团比较大的情况下,一旦在仓内堆积的比较高,存在堵管的可能,割除联通管后,可以降低堵管的概率。
②施工方案:
根据图纸,对连通管底部多余管道进行割除。割除作业前,实地查看现场情况,在确保安全的情况下,降低气垫仓液位至合适位置后割除管管路,要确保仓内无较大杂物,浆液流动顺畅。
③注意事项:割除的废料及多余的支架需拆除,废料及支架不能存放在仓内。
(4)割除刀盘环形限径格栅三道中的两道,提高渣土流通性。
在满足刀盘强度的前提下,将刀盘最外侧和最内侧肋板割除掉(常压状态割除),割除后刀盘小开口变大开口,渣土不容易堆积不易结泥饼,导渣顺畅。
4泥水循环系统改造后效果验证
(1)参数控制
推进过程中严格控制泥浆比重,保证在软土地层推进过程中刀盘不结泥饼,稳定推进。
刀盘转速(r/min):1-1.2
贯入度(mm)5-10
同步注浆量(m³):36(根据地面监测情况及时调整)
推进前进浆比重(T/m3):不大于1.20
推进前泥浆粘度(s):19以上
(2)改造前后推进参数对比
改造前
改造后
在高度相似地层中,同一台盾构机在改造前和改在后的推进参数有极大的差距,如刀盘总推力、刀盘扭矩、贯入度、推进速度等差异极大。改造后使用直排模式推进土仓内渣土直接抽排,未形成积渣,刀盘结泥饼等情况。
(3)推进效率等情况描述
改造后推进参数控制的情况下,推进速度、刀具磨损、刀盘结泥饼情况都有明显改观,前后推进参数变化特别明显,推进时间由改造前的7小时缩短到2-3小时完成一环的推进。从设备损耗、刀具消耗、能源消耗等多方面降低了施工成本,为项目创造经济效益、降低施工成本起到了关键作用。
结束语
大盾构隧道施工有效加强了我国对地下空间的利用,满足了新时代下城市化进程的发展需求。大盾构隧道施工中包含许多控制要点,相关人员应根据控制要点进行处理措施的分析与研究,使大盾构隧道施工顺利进行。
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