中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司
摘要:随着页岩气井“大液量、大砂量”试气改造工艺方式的改变,为消除原测试分离器存在管线冲蚀爆管、阀体泄漏的隐患,结合现场生产作业情况,对其进行了缺陷分析,提出了改造方案;通过改造后的现场应用,表明改造能有效提升测试分离器的抗刺蚀能力,提高了设备本质安全性,对页岩气井测试设备改造具有一定的指导意义。
关键词:页岩气 测试分离器 抗刺蚀 改造
0引言
页岩气井试气改造主要为大液量、大砂量的工艺方式,排液期间单井出砂量可达80m³以上;同时,为满足增储上产的要求,从开井排液至后期采输全程使用分离器,延长了排液周期(单井60~90天),而原测试分离器设计主要用于测试期间井筒清洁程度较好、具备计量求产的工况,未考虑大液量、大砂量、长时间采输等因素。因此,在工艺条件发生变化的情况下,目前测试分离器存在管线冲蚀爆管、阀体泄漏的隐患,在人员操作、观察分离器时,存在造成员工人身伤害的安全风险。
1 缺陷分析
结合页岩气井试气现有工况,测试分离器主要存在以下不耐刺蚀缺陷:
(1)FISHER阀的缺陷
FISHER阀具有节流、控压的功能,是分离器控制气路、液路、油路操作的核心部件,分为阀体、阀笼、阀芯三部分。原厂阀体为铸件结构,阀笼、阀芯材质为不锈钢,硬度小于HB187,无法承受长时间含固相物高速流体的持续冲刷,存在阀体泄漏的风险。如图1-1所示。
图1-1 fisher阀本体腐蚀严重/阀笼冲蚀严重
(2)管线材质及尺寸的缺陷
分离器本体主要有4条管线:气液进口、气体出口、液体出口、油出口,材质为SA105普通碳钢,尺寸Φ89×8mm、Φ60×6mm,在材质抗刺蚀能力不足、管径尺寸较小的情况下,气(含H2S)、液(酸性)、固相颗粒(出砂)等流体的长期冲刷,存在管线刺蚀爆管的风险。检查分离器管线最大凹坑深度达到7mm,如图1-2所示。
图1-2 分离器进气管线冲刷造成凹坑
(3)管线连接处的缺陷
分离器连接管线转弯处壁薄(7mm左右)不耐刺,存在管线刺蚀爆管的风险;管线连接均采用焊接方式,存在损坏后现场不易更换的缺陷。
2 改造方案
为了有效解决上述问题,消除冲蚀爆管隐患,降低施工风险,需从阀件、管道材质和尺寸、连接方式等方面进行升级改造,消除测试分离器使用过程中的安全隐患,保证设备本质安全。
通过前期的技术交流和调研,在保留分离器筒体完好、管线走向不变的情况下,改造方案如下:
(1)FISHER阀改造
阀体由铸件结构改为35CrMo整体锻造(硬度HB197~235);阀笼、阀芯由不锈钢材质改为碳化钨硬质合金材质(硬度HBC46~56),达到耐冲蚀、防刺的效果,提高使用寿命。
(2)管线材质及尺寸改造
管线材质:由SA105普通碳钢(硬度为HB100~130),改为35CrMo材质(硬度在HB197~235),具有更高的耐腐蚀及抗冲蚀性。
管线尺寸:加大管线通径和壁厚。
①进口管线尺寸Φ89×8mm改为Φ114×16mm;
②油路、水路出口管线尺寸Φ89×8mm改为Φ114×16mm;Φ60×6mm改为Φ76×12mm;
③气路出口管线尺寸Φ168×10mm改为Φ168×12.5mm。
(3)管线连接改造
焊接弯管改为直角法兰弯头,连接方式改为法兰连接,原转弯处管线壁厚由7mm提升至40~50mm。
图1-3 分离器改造前示意图 图1-4分离器改造后示意图
说明:蓝色为进口管线,黄色为气路出口管线,绿色为水路出口管线,棕色为油路出口管线。
3 应用情况
目前改造后的测试分离器在四川威荣页岩气工区、重庆永川工区等多个平台井进行了应用,在日产天然气20万方、日产液80-220方、单井出砂量50-80方的工况下,改造后的测试分离器共作业了106天,各阀件开关灵活、管件未见刺蚀,运作正常,达到改造效果。
4 结论
1、通过改进FISHER阀材质、管线材质,加大管径和壁厚,改进焊接弯管为直角法兰弯头,有效提升了测试分离器FISHER阀、管线的抗刺蚀性,提升了设备本质安全,降低了测试分离器冲蚀爆管的安全风险。
2、通过提升测试分离器FISHER阀、管线的抗刺蚀性,满足了测试分离器在页岩气工区大液量、大砂量的工况下,从开井排液至后期采输全程使用分离器的生产要求。
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