甘肃省特种设备检验检测研究院,甘肃省兰州市730000
摘要:锅炉运行过程中,需要工作人员对其运行状态加以调整。这也是锅炉运行时最基础的流程之一。燃烧调整的目的在于保证锅炉运行质量,能够根据外界工况为参考,保证各项机组运行稳定。锅炉结焦影响锅炉自身使用寿命,还会降低企业生产效益。锅炉结焦现象严重时,会影响炉内正常燃烧,甚至导致锅炉停运。基于锅炉结焦影响因素加以探究,科学总结结焦现象。在当前的处理技术上进行调整,提高处理质量,保证锅炉结焦现象减少,实现稳定运行的目的。
关键词:锅炉运行;调整;锅炉结焦;优化措施
1结焦形成
在锅炉炉膛的中心,其火焰的温度最高,循环流化床锅炉虽然比其它形式的锅炉温度要低,但一般也会在1000℃以上。这时,燃料中存在一定量的灰分,这些灰分在炉膛高温的作用下,加上供氧量严重不足,灰分就可能改变其状态,变成软化或呈现液态。由于锅炉四周的水冷壁在连续地进行热交换,不断从炉膛中吸取热量,呈现出炉膛中央温度高,四周温度低,邻近水冷壁管壁时的温度就越低。随着温度的降低,灰分必将从液态变为软化状态、硬化变成固态。此时,灰分处于软化状态,到达受热面后,由于受到骤然冷却而直接硬化,分别粘结在不同的受热面上。
通常情况下,燃料在燃烧过程中,灰分温度变化顺序是这样进行的,先是出现变形,然后进入软化,结果是达到熔化。当燃料煤的灰渣熔化温度达到1000℃以上时,运行温度继续超过灰熔点温度,并且流化状态出现异常,那就很容易形成结焦。这就是锅炉结焦的形成机理。
运行表明,循环流化床锅炉无论是在正常运行中,还是在锅炉的点火启动阶段,也不论是在流化床的布风板风帽受热面,还是在旋风分离器和返料装置,均有可能出现结焦现象。
2锅炉结焦影响因素
为了保证锅炉正常运行,结合部分煤炭企业的生产情况对锅炉结焦影响因素进行分析,可以发现存在多项因素,导致锅炉结焦现象发生。
1)挥发分因素的存在,使得锅炉燃烧过程中,内部热量难以快速点燃煤粉,造成煤粉燃烧不够充分,被烟气带入到炉膛出口处,造成烟道温度升高,致使过热器出现结焦现象。煤粉的成分中硫含量较高,也是造成锅炉内结焦的部分原因。
2)煤粉细度会影响燃烧效果,细度较高更易燃,细度较粗难以点燃,还会影响烟气温度,造成炉膛内温度过高,形成结焦现象。
3)燃烧器一二次风门配比情况不同,调整风门大小也会影响炉内燃烧的稳定性。风量较大,造成炉内中心切圆不稳定,导致炉内燃烧混乱;人员操作不合理,导致锅炉断水、少水等现象发生,也会影响锅炉燃烧质量;入炉煤灰中含有吸热的物质,与灰分融合对锅炉燃烧工况造成影响,影响锅炉正常燃烧,导致锅炉结焦降低了生产质量。
3锅炉结焦调整优化分析
3.1确保煤质稳定
要保证锅炉运行的稳定性,首先必须把好燃煤的质量关。严格按照煤的质量控制指标进行采购、检验与加工。要确保煤的含碳量、水分、灰分等主要内在参数符合指标要求,特别是控制好矸石含量。其次是确保燃煤的加工质量,要保证加工出符合技术要求粒径的煤颗粒,不至于出现过大或过细燃煤颗粒送进炉内等。
3.2炉膛中心切圆
知晓风门是影响锅炉结焦的因素后,还需要对炉膛中心切圆进行研究,判定锅炉停运时,冷态状况下的动力场速度特性。具体方法是选择锅炉炉膛对应一次风水平横截面,对位置进行测量,采用网格化原理分析各点的流速与流速值,对冷态状态加以判断。炉内断面根据炉膛横截面选择,选用的测量值越多,结果更加准确。炉膛内部速度分布稳定,代表运行状态良好,能够保障各机组正常运行。确定好炉膛中心点后,对风管进行调整处理,找出中心线位置后,根据左右中心线焦点作为中心点,并下放垂直线。通过测量中心点与对角直线的距离,判定误差是否在调整要求范围内,调整准确后使用点焊固定。经过调整后的风门,处于调平状态,能够保证炉内负压始终在-200~-50Pa的范围内,找到最大风速的实际切圆,对其截面距离进行检测,检查是否存在刷边现象。
根据前后左右的风速参数,炉内中心切圆基本完成。一次风速处于稳定状态,根据实验数据能够发现,燃烧器喷口处风速过大,影响炉内空气场状态。其中一侧的水冷壁风速高度不均匀,存在较大的风速差异,无法满足锅炉稳定运行的要求。在安装角度误差较小,风门经过调整无法解决冲涮偏斜问题时,需要对喷燃器进行优化,才能从本质上解决问题。
3.3点火投煤控制
点火初期,要特别注意适时适量投煤。要注重总结在什么温度情况下进行投煤,而当达到这个温度时,必须及时投煤,而投煤量也是必须严格掌控的。当燃煤燃烧稳定后,必须根据实际情况来缩短煤与油的混合燃烧时间,适时考虑是否需要停止加油,以应对各种突发的故障,避免出现结焦问题。另外,一旦投煤过快过多,将可能出现把炉子突然压死,火焰熄灭,造成死炉;也有可能会造成循环流化床的温度上升太快,容易引起爆燃现象。
为有效防止投煤过快过猛,可以适当考虑进行间隔性投煤,在温度还处于700℃以下时,要尽量采用点动方式来间隔或慢速投煤;与此同时,要测量炉内的氧含量,并关注其变化数值,以此作为参考来合理地调节和控制投煤量和最佳的投煤时间。
再则,点火结束后,应择机尽快清除锅炉里面的废渣,这样,可以消除煤渣影响锅炉正常运行的因素。
此外,锅炉运行中,炉内温度的控制非常重要。保证流化床不出现持续高温,可以防止燃煤中的灰分产生软化和液化。
与此同时,还要确保流化床始终保持良好的流化状态,使燃煤的颗粒混合均匀,从而有效地防止锅炉的低温结焦。
3.4优化改造措施
一次风与水冷壁之间形成富氧区域,二次风与一次风的夹角无法基于这一条件得到满足,造成过热器与水冷壁出现结焦现象,影响锅炉正常运行。一二次风角度配合不佳,是导致结焦的主要原因。设计方向应明确结焦主要影响因素,对燃烧器进行改造,解决结焦问题。原本布置的一次风速存在风速偏差过高的现象,造成中心切圆明显的扰动,对炉内空气造成较大影响。对此,在喷口设计上进行优化处理,抵消偏置二次风对一次风的干扰,增加一次风角度与气流,降低二次风风量,使炉内的燃烧情况适应调整需求。
由于原本的风门无重大偏差,但是二次风使用偏置配置,造成一二次风夹角强度出现问题,影响炉膛内的中心切圆。为了进一步提升数据的准确性,新增贴壁风一次风压设计,加强对水冷壁的保护。能够在一次风作用下降低其作用,使焦块难以形成。锅炉采用的四角燃烧器,在燃烧器上下层风喷口处增加额外的斜度喷口,使进口部分尺寸大于贴壁风喷口的出口尺寸,增强喷口部分的风压,在水冷壁表面形成气膜作用。保护炉内受热面,防止结焦现象发生。对风管、喷口界面等流量比进行记录和对比,推算下一次的风喷口流量,获得具体的风量范围,确保贴壁风尺寸符合要求。燃烧器的布置则采取从上至下的方式(高→低→上二→中二→上一→中心偏置→下一下二)。利用一次风携带输送燃料,与部分氧量组合成烟气流向,形成欠氧燃烧的工况。利用二次风提供大量氧量,降低燃烧中氮氧化物的生成。低位燃尽风口主要增加燃烧,确保燃料充分燃烧。高位燃尽风口增加氧量,确保未燃尽的燃料流过过热器,保证处于富氧燃烧的状态。这样结焦现象难以形成,可以从本质上解决结焦带来的影响。只有从燃烧器装置本身改进,才能有效解决问题,保证炉内燃烧工况的要求。
结论
经过分析对比,可以发现锅炉运行过程中,结焦现象普遍存在。为了消除这一现象对锅炉运行带来的影响,需要对燃烧器结构进行优化。通过查找结焦原因,对锅炉结焦现象进行分析,并采取改进实验,明确改进方向。通过合理设计与测试,保证改进效果。尽管当前针对于锅炉结构进行了优化整改,但是改造过程存在一定局限性,具体的效果还需经历长时间的检验,才能进一步提高优化效果,保障锅炉运行质量。
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