受电弓碳滑条偏磨问题分析与探索

(整期优先)网络出版时间:2023-01-28
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受电弓碳滑条偏磨问题分析与探索

樊国立

合肥轨道交通集团有限公司运营分公司 安徽合肥 230000

摘要:文章分析了受电弓碳滑板偏磨的现状,总结了碳滑板异常磨耗的几种主要表现,重点对碳滑板异常磨耗原因进行分析,并有针对性地提出一些解决碳滑板异常磨耗的措施。

关键词:偏磨受电弓拉出值静态压力

引言

合肥地铁2号线受电弓碳滑条普遍出现偏磨异常情况,跟踪检查发现所有车辆的受电弓碳滑板离中心点左侧250mm处均有不同程度的偏磨现象,部分受电弓碳滑板异常磨耗已形成较深凹槽,磨耗异常还在持续加剧。为预防碳滑条进一步偏磨,将碳滑条静态压力由110-130N修改为110-120N。接触网拉出值由250mm修改为220mm来降低碳滑条的偏磨量。

1、偏磨情况

2019年初,发现合肥地铁2号线受电弓碳滑条普遍出现偏磨异常情况,对偏磨异常的碳滑条同车两个弓对调,进行跟踪3个月运营后仍出现偏磨现象,经跟踪检查所有车辆的受电弓碳滑板离中心点左侧250mm处均有不同程度的偏磨现象,部分已形成较深凹槽,受电弓碳滑板磨耗异常还在持续加剧。主要偏磨位置主要在离碳滑条中心点左侧250mm附近处,右侧250mm附近也存在偏磨,如下图所示:

  

图1:受电弓偏磨

2号线鉴于碳滑条短期内出现偏磨异常情况,于2020年9月份调整碳滑条更换标准:用游标卡尺测量滑板条磨耗面至滑板托架底部的厚度最低点低于28.5mm且最高点与最低点偏磨超过5mm时更换碳滑条;后续根据碳滑条使用情况及碳滑条剖视图将碳滑条更换标准定为26.5mm,高度差不得超过5mm。在2021年底前完成供电中心完成全部2号线弓网拉出值的调整(由250调整到220mm)。

2、碳滑条异常磨耗的分析

2.1接触压力与碳滑条异常磨耗的关系

选取0217车MP1车受电弓碳滑条分析更换后的磨耗率,在2020年11月16日当时新弓第一根碳滑条最低点厚度为39.98mm,运行到2021年9月8日运行公里数为102920公里,第一根碳滑条最低点厚度为36.62mm,磨耗量为3.36mm,磨耗率为0.326mm/万公里,该弓于2020年12月3日晚将该弓的接触压力由120N降至110N,进行跟踪观察,自2020年12月3日截至2021年11月份由400888公里运行至524464公里共运行123576公里,每根碳滑条每万公里磨耗率如下表2所示:四根碳滑条各测量位置每万公里磨耗率为0.127mm/万公里,最低点磨耗率为0.183mm/万公里。相较于未调整静态压力之前的0.326mm/万公里磨耗率分别降低61%与44%。静态压力调整后磨耗率明显降低。

0217车碳滑条每万公里磨耗率

2020年12月021702车碳滑条厚度

2021年11月021702车碳滑条厚度

38.99

39.24

39.06

39.44

36.25

36.25

37.73

38.74

39.02

39.16

39.55

39.39

35.89

35.89

38.16

37.65

39.26

39.29

39.36

39.31

37.72

37.92

38.84

39.07

39.41

39.56

39.47

39.85

37.78

38.05

38.92

39.32

2020.12到2021.11磨耗量

2020.12到2021.11每万公里磨耗量

2.74

1.51

0.32

0.7

0.22

0.24

0.10

0.05

3.13

1.0

1.9

1.74

0.25

0.26

0.11

0.14

1.34

0.45

0.29

0.24

0.12

0.11

0.04

0.01

1.36

0.64

0.15

0.53

0.13

0.12

0.04

0.04

表1:碳滑条每万公里磨耗率      

2.2接触网拉出值与碳滑条异常磨耗的关系

接触网正弦波刚性接触网,如图所示。能够使得受电弓在工作时工作面能够比较平均的磨耗。架空接触网最大拉出值为超出中心位置250mm,与碳滑条偏磨位置重合。分析与以下两个因素有关。

图2:接触网与受电弓相对位置

(1)机械磨耗:截至目前为止合肥地铁2号线全长27.76公里,共设置24个车站,全程于隧道内运行,正线接触网采用刚性正弦波接触网,段区采用之字形柔性接触网。受电弓碳滑条偏磨凹坑为“U”型,选取240mm到250mm为一分段,按照接触网两个锚结间距约为8米,横向间距250mm,取mm为单位得到接触网的大致正线函数如:

(2.1)

计算出240mm到250mm区段内接触网长度约为1080mm,占一个接触网周期长度的13.5%,而240mm到250mm之间的长度占整个碳滑条正常工作长度的4%,此处碳滑条以4%的工作长度完成13.5%线网接触距离,由此可以得出240mm到250mm区间内碳滑条使用量远大于其余位置。导致此处接触网表面粗糙度大于其余位置,到达此处位置的碳滑条磨耗再次加剧,造成恶性循环,从而导致受电弓磨耗增加。

根据实际的情况碳滑条异常偏磨的位置在距离中心250mm处,与接触网拉出值距离吻合并且与上述理论吻合。

(2)温度因素:QG-120(B-HFL2)型受电弓为浸金属材料,是一种向碳板内侵入金属铜的材料。而铜碳的热膨胀系数相差很大,铜的热膨胀系数远大于碳的热膨胀系数。铜的热膨胀系数为1.67*mm/℃,碳的热膨胀系数为2*mm/℃。当受电弓工作在低温时,摩擦表面有大量的犁沟和磨粒,主要以磨粒磨损为主,膨胀因素影响小,对应的磨损量较小;而受电弓在运行一段时间后会产生大量的热,其中正常产生的热为焦耳热、摩擦热,这些是受电弓运行无法避免的产热,随着列车的运行,碳滑板不断吸收热量,由于铜的比热容小,相对碳而言升温会更快更高;同时碳的导热率较小,铜的热量则不容易散出;高温会导致膨胀,而铜的膨胀系数较碳大很多,铜会软化从碳的孔隙中析出,改变局部微观结构,摩擦表面有氧化、熔融的特征,主要以粘着磨损为主,对应的磨损量较大。由上述提到的机械磨损可知,碳滑条距中心240mm到250mm位置使用率较高,所以温度因素对此处影响也较大。因此凹坑与电弧之间存在恶性循环,凹坑不解决的情况下偏磨会越来越严重。

自2021年12月供电调整接触网拉出值后,统计发现在距离碳滑条中心220mm处出现新的凹坑,凹坑处厚度已经与最低点厚度接近,接触网拉出值未调整前此处碳滑条无凹坑且厚度大于最低点。再次证明碳滑条偏磨与接触网拉出值有直接关系。

结论语

由统计分析可知碳滑条偏磨主要因素有两点:一是受电弓与接触网间压力过大。二是接触网拉出值最大值。为预防碳滑条进一步偏磨,将碳滑条静态压力由110-130N修改为110-120N,接触网拉出值由250mm修改为220mm,修改后碳滑条在距中心220mm处出现新的凹坑,接触网拉出值调整困难,建议将接触网拉出值调整为非统一值,范围在220-250mm之间。

参考文献

[1]探究地铁接触网中弓网磨耗的原因[J]. 张星阳,赵文广,陈子豪.  科技风. 2018(32)

[2]地铁受电弓滑板磨耗分析[J]. 方岩,吴积钦,唐浩,王秀红,刘兰.  电力机车与城轨车辆. 2018(04)