合肥轨道交通集团有限公司运营分公司 安徽合肥 230000
摘要:文章分析了受电弓碳滑板偏磨的现状,总结了碳滑板异常磨耗的几种主要表现,重点对碳滑板异常磨耗原因进行分析,并有针对性地提出一些解决碳滑板异常磨耗的措施。
关键词:偏磨;受电弓;拉出值;静态压力
引言
合肥地铁2号线受电弓碳滑条普遍出现偏磨异常情况,跟踪检查发现所有车辆的受电弓碳滑板离中心点左侧250mm处均有不同程度的偏磨现象,部分受电弓碳滑板异常磨耗已形成较深凹槽,磨耗异常还在持续加剧。为预防碳滑条进一步偏磨,将碳滑条静态压力由110-130N修改为110-120N。接触网拉出值由250mm修改为220mm来降低碳滑条的偏磨量。
1、偏磨情况
2019年初,发现合肥地铁2号线受电弓碳滑条普遍出现偏磨异常情况,对偏磨异常的碳滑条同车两个弓对调,进行跟踪3个月运营后仍出现偏磨现象,经跟踪检查所有车辆的受电弓碳滑板离中心点左侧250mm处均有不同程度的偏磨现象,部分已形成较深凹槽,受电弓碳滑板磨耗异常还在持续加剧。主要偏磨位置主要在离碳滑条中心点左侧250mm附近处,右侧250mm附近也存在偏磨,如下图所示:
图1:受电弓偏磨
2号线鉴于碳滑条短期内出现偏磨异常情况,于2020年9月份调整碳滑条更换标准:用游标卡尺测量滑板条磨耗面至滑板托架底部的厚度最低点低于28.5mm且最高点与最低点偏磨超过5mm时更换碳滑条;后续根据碳滑条使用情况及碳滑条剖视图将碳滑条更换标准定为26.5mm,高度差不得超过5mm。在2021年底前完成供电中心完成全部2号线弓网拉出值的调整(由250调整到220mm)。
2、碳滑条异常磨耗的分析
2.1接触压力与碳滑条异常磨耗的关系
选取0217车MP1车受电弓碳滑条分析更换后的磨耗率,在2020年11月16日当时新弓第一根碳滑条最低点厚度为39.98mm,运行到2021年9月8日运行公里数为102920公里,第一根碳滑条最低点厚度为36.62mm,磨耗量为3.36mm,磨耗率为0.326mm/万公里,该弓于2020年12月3日晚将该弓的接触压力由120N降至110N,进行跟踪观察,自2020年12月3日截至2021年11月份由400888公里运行至524464公里共运行123576公里,每根碳滑条每万公里磨耗率如下表2所示:四根碳滑条各测量位置每万公里磨耗率为0.127mm/万公里,最低点磨耗率为0.183mm/万公里。相较于未调整静态压力之前的0.326mm/万公里磨耗率分别降低61%与44%。静态压力调整后磨耗率明显降低。
0217车碳滑条每万公里磨耗率 | |||||||
2020年12月021702车碳滑条厚度 | 2021年11月021702车碳滑条厚度 | ||||||
38.99 | 39.24 | 39.06 | 39.44 | 36.25 | 36.25 | 37.73 | 38.74 |
39.02 | 39.16 | 39.55 | 39.39 | 35.89 | 35.89 | 38.16 | 37.65 |
39.26 | 39.29 | 39.36 | 39.31 | 37.72 | 37.92 | 38.84 | 39.07 |
39.41 | 39.56 | 39.47 | 39.85 | 37.78 | 38.05 | 38.92 | 39.32 |
2020.12到2021.11磨耗量 | 2020.12到2021.11每万公里磨耗量 | ||||||
2.74 | 1.51 | 0.32 | 0.7 | 0.22 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
3.13 | 1.0 | 1.9 | 1.74 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.14 |
1.34 | 0.45 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
1.36 | 0.64 | 0.15 | 0.53 | 0.13 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
表1:碳滑条每万公里磨耗率
2.2接触网拉出值与碳滑条异常磨耗的关系
接触网正弦波刚性接触网,如图所示。能够使得受电弓在工作时工作面能够比较平均的磨耗。架空接触网最大拉出值为超出中心位置250mm,与碳滑条偏磨位置重合。分析与以下两个因素有关。
图2:接触网与受电弓相对位置
(1)机械磨耗:截至目前为止合肥地铁2号线全长27.76公里,共设置24个车站,全程于隧道内运行,正线接触网采用刚性正弦波接触网,段区采用之字形柔性接触网。受电弓碳滑条偏磨凹坑为“U”型,选取240mm到250mm为一分段,按照接触网两个锚结间距约为8米,横向间距250mm,取mm为单位得到接触网的大致正线函数如:
(2.1)
计算出240mm到250mm区段内接触网长度约为1080mm,占一个接触网周期长度的13.5%,而240mm到250mm之间的长度占整个碳滑条正常工作长度的4%,此处碳滑条以4%的工作长度完成13.5%线网接触距离,由此可以得出240mm到250mm区间内碳滑条使用量远大于其余位置。导致此处接触网表面粗糙度大于其余位置,到达此处位置的碳滑条磨耗再次加剧,造成恶性循环,从而导致受电弓磨耗增加。
根据实际的情况碳滑条异常偏磨的位置在距离中心250mm处,与接触网拉出值距离吻合并且与上述理论吻合。
(2)温度因素:QG-120(B-HFL2)型受电弓为浸金属材料,是一种向碳板内侵入金属铜的材料。而铜碳的热膨胀系数相差很大,铜的热膨胀系数远大于碳的热膨胀系数。铜的热膨胀系数为1.67*mm/℃,碳的热膨胀系数为2*mm/℃。当受电弓工作在低温时,摩擦表面有大量的犁沟和磨粒,主要以磨粒磨损为主,膨胀因素影响小,对应的磨损量较小;而受电弓在运行一段时间后会产生大量的热,其中正常产生的热为焦耳热、摩擦热,这些是受电弓运行无法避免的产热,随着列车的运行,碳滑板不断吸收热量,由于铜的比热容小,相对碳而言升温会更快更高;同时碳的导热率较小,铜的热量则不容易散出;高温会导致膨胀,而铜的膨胀系数较碳大很多,铜会软化从碳的孔隙中析出,改变局部微观结构,摩擦表面有氧化、熔融的特征,主要以粘着磨损为主,对应的磨损量较大。由上述提到的机械磨损可知,碳滑条距中心240mm到250mm位置使用率较高,所以温度因素对此处影响也较大。因此凹坑与电弧之间存在恶性循环,凹坑不解决的情况下偏磨会越来越严重。
自2021年12月供电调整接触网拉出值后,统计发现在距离碳滑条中心220mm处出现新的凹坑,凹坑处厚度已经与最低点厚度接近,接触网拉出值未调整前此处碳滑条无凹坑且厚度大于最低点。再次证明碳滑条偏磨与接触网拉出值有直接关系。
结论语
由统计分析可知碳滑条偏磨主要因素有两点:一是受电弓与接触网间压力过大。二是接触网拉出值最大值。为预防碳滑条进一步偏磨,将碳滑条静态压力由110-130N修改为110-120N,接触网拉出值由250mm修改为220mm,修改后碳滑条在距中心220mm处出现新的凹坑,接触网拉出值调整困难,建议将接触网拉出值调整为非统一值,范围在220-250mm之间。
参考文献
[1]探究地铁接触网中弓网磨耗的原因[J]. 张星阳,赵文广,陈子豪. 科技风. 2018(32)
[2]地铁受电弓滑板磨耗分析[J]. 方岩,吴积钦,唐浩,王秀红,刘兰. 电力机车与城轨车辆. 2018(04)