(红云红河烟草(集团)有限责任公司红河卷烟厂,云南红河 652300)
摘 要:FOCKE350包装机是我厂重要的硬盒包装机,承担着我厂硬盒包装机的重要生产任务,经调查发现小油包装工序中经常出现小油散包质量问题,缺陷烟包增加了消耗,多次组织修理队伍对其进行修理,但是并不能彻底杜绝小油散包质量问题。鉴于同是包装机的B1机、GD-X2机上均安装有小油散包检测装置,且GD-X2的效果更加良好;假设,如果我们能在FOCKE350包装机上研制小油散包检测装置,采用类比GD-X2设备的小油散包检测装置,在FOCKE350的401转塔出口盖板上开槽、钻孔并安装检测装置,修改上位、设备程序;以此降低小油散包质量问题,提高设备运行效率。
关键词:接近传感器;机械臂;西门子PLC
0 引言
小油散包缺陷具有偶发性,无法预期、无法控制。仅依靠操作人员看守,或进行高频次的产品自检来实现对小油散包缺陷烟的质量控制,不仅浪费了大量的人力、物料,同时也无法完全避免缺陷产品流入市场。
1 目标任务
我们将目标设定为:FOCKE包装机小油散包检测装置的准确性为100%。
设定目标后,我们进行了目标可行性分析:
1.1、由于小包包裹成型后,后续的生产工序没有针对小油散包的检测,给控制缺陷产品流入市场带来不便,无法保障产品质量。因此,FOCKE包装机小油散包检测装置的准确性必须达到为100%。
1.2、转塔出来的烟包通过检测的时间相同,能够保证每包烟的检测时间不低于“小油散包检测”的检测时间。
因此我们认为,目标可行。
2 主要研究方法
2.1 提出方案
为实现课题目标,我们召开会议,围绕“FOCKE包装机小油散包检测装置的研制”,提出了三种方案:
2.2 选择方案
我们对三种方案进行了综合对比分析,选择最佳方案。
方案一 采用金属接近开关检测装置, 利用油封纸散包触发平衡杆的特点,使用金属接近开关进行检测。以接近开关能否检测到金属平衡杆来判断小油是否存在。优点:检测反馈速度快,可满足设备中速运转时的检测要求; 检测稳定性好,不易损坏;缺点:设备振动容易造成误剔。对技术精度要求低,技术难度较低,无需再作替他调校,技术难度相对较低;操作简便高效,调牌生产不会影响检测效果。
方案二 采用光电传感器检测装置, 利用不同材料对光的反射率不同这一原理进行检测,控制系统依据接收信号的变化判断小油是否存在; 缺点:检测稳定性差,调牌生产、辅料的变化等都会对检测结果产生影响。方案二根据小油散包与正常烟包表面材料不同,对光的反射率也就不同这一原理进行检测,虽然可以满足检测要求,但一旦涉及调牌生产更换辅料时,必须重新依据新辅材特点调整检测参数,操作较为繁琐。
方案三色标传感器检测装置,稳定性较差,检测准确性低,操作繁杂;方案三检测准确性低,由于小油散包烟与正常烟包没有较大的色差,不能满足色标传感器工作原理,故综合考虑后选用方案三。
经过综合对比分析,我们最终决定采用方案一:金属接近开关检测装置。
2.3 最佳方案细化设计
3 项目创新与设计
3.1 安装接近传感器
我们于2016年4月14日在设备上安装完成接近传感器。
图1 传感器装置安装示意图
安装完成后,我们人为制造了部分缺陷产品对该检测进行测试,结果显示,该检测对小油散包缺陷的识别率达到100%,对策目标完成。
3.2 编写PLC控制程序并写入FOCKE控制系统
我们于2016年4月16日~23日,进行了PLC控制程序的编写,并进行模拟实验。确认程序可正常运行后,写入FOCKE控制系统。
4月23日,检测装置安装完成,并与控制程序连接完成后,我们人为制造了无小油缺陷烟包对检测装置的识别、剔除情况进行了测试。
测试结果显示,检测装置对小油散包的缺陷产品能准确识别,并进行剔除。缺陷产品剔除率为100%。
3.3 上机测试
4月25日~4月30日,我们进行了检测装置上机测试。上机测试分为两个部分。
第一部分:人为模拟小油散包测试
通过人为干预的方式,在设备正常运行中,按下停止按钮停止设备。随后在401转塔内处人为放入小油散包烟,之后启动设备,观察小油散包的烟包是否能被有效识别并于401出口处准确剔除。我们进行了10组(每组5次)共50次试验。测试结果如下表:
测试组数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
测试次数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
401转塔内放入小油散包废烟 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
401出口剔除情况 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 | 准确剔除 |
备注 | 人为模拟测试时车速以350包/分钟转速运行。 |
第二部分:设备自动运行过程测试
在设备自动运行过程中,小油散包烟包能被有效识别并在401出口处准确剔除,控制程序自动对剔除信息进行统计。测试结果显示,新增的FOCKE包装机小油散包检测装置能准确识别缺陷产品并进行剔除。缺陷品识别、剔除率100%,对策目标完成。
4 效果验证
4.1 目标完成情况
该检测系统安装完成后,我们对2016年5~9月,31#机小油散包缺陷产品剔除情况进行了调查,调查结果如下:
表4.1【2016年5~9月31#机小油散包缺陷产品剔除情况调查表】
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
检测准确率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
自检记录 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 |
质检记录 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 | 无小油散包 |
数据来源:《FOCKE包装机小油散包检测剔除数据》、《卷包部机组在线质量自检记录表》、《品质管理部质检记录表》。 |
从表中可以看出,在数据调查的半年内,31#机包装机小油散包检测装置的准确性为100%。活动目标圆满完成!
4.2 效益分析
项目涉及的方案设计、程序编写等工作都由我们自行完成,成本费用大幅降低;我厂共有7组FOCKE设备,该检测装置的推广有利于在线质量检测系统的完善、质控水平的提升。
5 结束语
FOCKE包装机小油散包检测装置的研制,较好地解决了实际生产中存在的缺陷产品问题,完善了产品质量在线控制,提升了质控水平。以最少的投入,最大程度降低了缺陷产品进入流通环节的可能性。同时,我们解决问题的能力得到了提升,学习了更多设备原理的知识。
参考文献
[1]张凤珊.电气控制及可编程序控制器.3版 [M].北京: 中国轻工业出版社,2004.
[2]张万忠.可编程控制器应用技术 [M].北京: 化学工业出版社,2002.
[3]史国生.电气控制与可编程控制器技术 [M].北京: 化学工业出版社,2002.
[4]孙琪真, 分布式光纤传感器与接近传感器信息处理技术的研究及应用[D]. 华中科技大学 2008