山东泉兴矿业集团有限责任公司
摘要:12下煤层的回采与支护经过不断的改造与创新取得了良好的效果,公司充分发挥人机效能,摸索改进了高档普采生产工艺,降低了劳动强度,提高了采煤工作面生产能力和安全系数,取得了较好的经济效益和安全效益。
关键词:采煤机、支护、π型钢梁、顶板
一、前言
目前泉兴公司回采12下层煤,煤层普遍有0.05~0.1m的夹矸,煤层稳定,煤质属暗亮型,气煤,中硫、低磷、低瓦斯,有自然发火倾向,煤层倾角2°~16°,平均煤厚0.9m左右,为薄煤层。在12下煤层使用MG110/130-TPD型爬底式采煤机,装备高档普采工作面。
二、采煤工艺的选择
MG110/130-TPD型爬底式采煤机一直用于16煤层,采高0.6m,顶板为灰岩,采用单体液压支柱带帽支护,工艺简单,经公司研决定把高档普采工艺应用在12下煤层,在12下煤层中使用MG110/130-TPD型爬底式采煤机,需解决以下几个方面的问题。
1.12下煤层煤厚平均0.9m左右,MG110/130-TPD型爬底式采煤机滚筒直径0.6m,采煤机滚筒不能上下调节,滚筒与煤层厚度不匹配,公司及工区领导及时调研与采煤机厂家对接进行技术攻关,根据现场实际煤厚情况,重新设计加工了直径0.85m的煤机滚筒,滚筒安装截齿后,采高达到0.9m,达到了12下煤层煤厚平均0.9m的回采要求。
2.40T刮板输送机最长运输长度只能80多米,不能满足12下煤层工作面切眼长140m的使用要求,经过现场研究和与厂家对接,改造了40T刮板输送机,在工作面刮板输送机尾部安装二节和溜头。并对尾部二节、大框进行了改造,把大框舌板下压,二节改成反向二节,使刮板输送机达到双溜头双电机动力,溜槽、刮板链使用加强(C)型,满足了工作面切眼长140m的运输要求。
3.MG110/130-TPD型爬底式采煤机电缆、水管等没有拖移装置,在16煤层使用期间使用的双速绞车钢丝绳一端联接在采煤机上,电缆、水管固定在钢丝绳上,随采煤机运行随牵引,还需专人操作绞车、安装和拆卸电缆、水管,不但增加了劳动力和劳动强度,还存在安全隐患,在此基础上公司及工区领导多次召开会议进行研究,同时通过与厂家对接进行技术攻关,并经过现场勘察,加工制作了工作面电缆槽和电缆桥架,由于工作面采高原因,电缆不能使用专用电缆夹,改用电缆护套,经过技术改造解决了工作面采煤机在运行期间电缆、水管拖移问题。
4.12下煤层伪顶为泥岩厚度为0.2 ~0.6m深灰色泥岩,强度低。直接顶为粉砂岩厚度为5.1m,浅灰色细粒,性脆,回采12509工作面时使用单体支柱配合铰接顶梁支护方式,铰接顶梁来回支设、水平销有插不实现象,对顶板完整产生破坏支护顶板困难,既不利于安全管理,又增加职工劳动强度,工序繁琐,不能满足普采工作面支护需要。
5.现场试验采用单体液压支柱配合C型3.6mπ型钢梁成对使用支护顶板,交替迈步前移的支护方式,减少了割煤期间人员进入机道频繁支设临时支护的工序,实现了由原来割煤一刀回料一次改为现在割煤两刀回料一次,精简了职工回料的步骤,降低职工劳动强度,保证了工作面顶板的完整性,实现连续割煤,提高工作效率和原煤产量,同时增加了工作面的安全系数,为职工的安全提供了有利的保障。
工艺流程:
施工煤机窝→割煤前的准备工作→回撤临时支护(煤壁侧)→采煤机割煤→自动装煤→刮板输送机运煤→移刮板输送机→挪移a#π型钢梁(0.6m)支设临时支护(人行道和煤壁侧)→清理人行道侧浮煤→回撤临时支护(煤壁侧)→采煤机割煤→自动装煤→移刮板输送机→挪移b#π型钢梁(1.8m)回撤临时支护(人行道侧)支设正规支柱、支设临时支护(煤壁侧)→清理人行道侧浮煤→整改。
6.公司现有MG110/130-TPD型爬底式采煤机,只需新投入配套40T刮板输送机一部。采煤机采高达到0.9m,适合12下煤层厚度,发热量能达到4200多大卡,煤质符合要求,仓库现有部分闲置备品备件,投入少。使用MG110/130-TPD型爬底式采煤机所需投入费用约30万元,每月备品备件日常维修费用约2万元。
经过12509和12507两工作面回采实际情况分析采用MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机普采工艺在12下煤层的应用是成功的。
三、效益分析
(一)采用MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,省去了打眼、放炮等工序,消除了放炮带来的不安全隐患。给职工带来了安全感,省去了打眼、装药、放炮程序。每班减少人员9人,每月节约爆破材料费用约25万元。
(二)采用MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,由原来炮采每三个小班回采一硐,现在采煤机割煤每班割煤一刀。加快了工作面的推进速度,提高了工作面产量。
(三)采用MG160-390-WD采煤机每小时用电390KW,630刮板输送机每小时用电264KW,共用电654KW,采用
MG110/130-TPD型单滚筒爬底式采煤机每小时用电130KW,40T刮板输送机每小时用电110KW,共用电240KW。采用MG110/130-TPD型单滚筒爬底式采煤机,每小时比使用MG160-390-WD采煤机节约电量414KW,每天运行16小时,节约电量6624KW,每月节约电量19.8万KW,约12万元。
(四)采用MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,实现了采煤机遥控操作,采煤机自动装煤,大大降低了职工的劳动强度,提高了劳动生产效率,缓解了由于人员老龄化带来的压力。
(五)MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,在12下煤层的成功应用,实现了机械化采煤,提高了机械化水平,减少了工作面劳动力,能够符合国家工作面定员标准。
四、结束语
MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,在12下煤的应用过程中经过反复试验,不断改进完善,实现了MG110/130-TPD型单滚筒爬底式交流电牵引采煤机,在泉兴公司12下煤成功应用。
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