330MW机组带不满负荷专题分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-02
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330MW机组带不满负荷专题分析

唐,毅

广东能源茂名热电厂有限公司,广东  茂名  525000

摘要:某电厂330MW亚临界机组在2020年连续发生两起引风机失速炉膛压力高保护动作非停事件。现机组在加负荷至 310MW 时,引风机全压升已经达到厂家说明书规定上限,无法加负荷。通过数据对机组带不满负荷的原因进行分析,提出了解决措施,在保证机组安全生产的前提下,有效保证了机组出力。

关键字:亚临界机组;引风机;带不满负荷;脱硫除尘;MGGH;解决措施

一、简介

某电厂330MW燃煤机组锅炉为东方锅炉厂生产的DG1025/18.2-Ⅱ4型亚临界锅炉,中间再热、自然循环、单炉膛、全悬吊露天布置、平衡通风、燃烧系统四角布置、切圆燃烧、固态排渣燃煤汽包炉,全钢构架,露天布置,以冷凝工况为主,同时满足抽汽工况参数。制粉系统为中速磨正压直吹式,6台ZGM95N型磨煤机对应6层燃烧器。

二、数据分析

1、某电厂330MW机组引风机设备情况

某电厂330MW机组引风机型号为SAF25-17-2,引风机性能曲线见图 1。

某电厂330MW机组引风机主要设计参数见表1。

表1 某电厂330MW机组引风机参数

工况

风量Q

风机总压升

介质密度

效率

转速

轴功率

电机功率

m³/s

Pa

Kg/m³

%

r/min

kW

kW

T.B

226.18

10020

0.81

88.84

990

2895

3150

BMCR

223.35

8350

0.85

87.90

990

2059

3150

2、运行参数对比与分析

 A\B 引风机运行性能参数对比见表2和3,运行煤质参数见表4:

表2 引风机运行参数对比表

负荷

引风机电流

引风机入口压力

引风机出口压力

引风机全压升

全压升折算曲线比功

表盘总流量

单位

MW

A

Pa

Pa

Pa

Nm/kg

km³/h

2022年2月21日~23日A引风机运行工况(A出力较大) 

318

266/78%

-4532

4388

8920

10494

1037

315

275/78%

-4748

4421

9169

10787

1061

303

256/76%

-4434

4186

8620

10141

1014

284

235/70%

-4135

3818

7953

9356

991

271

230/68%

-4056

3972

8028

9444

953

219

190/59%

-3426

3207

6634

7804

820

201

160/48%

-2803

2892

5696

6701

815

152

150/44%

-2515

2408

4924

5793

736

2020年10月3日B引风机运行工况(B出力较大)

150

151/48%

-3241

1775

5016

5901

610

180

166/52%

-3541

1924

5465

6429

659

200

182/58%

-4137

2032

6169

7257

706

230

222/67%

-4766

2522

7288

8574

812

260

288/85%

-5496

3014

8510

10011

850

290

339/96%

-5993

3517

9510

11188

943

2017年12月大修后

250

204/69%

-3624

2865

6489

7634

870

330

287/86%

-4792

3600

8392

9873

1019

表3  2022年引风机运行参数表

负荷

FGD入口氧量

计算总烟气量

折算风机出力

失速临界比功

引风机全压升

失速临界压升

1.1倍失速余量

1.3倍失速余量

单位

%

km³/h

m³/s

Nm/kg

Pa

Pa

Pa

Pa

2022年2月21日~23日

318

5.29

1282

178

11800

8920

10030

9118

7715

315

5.58

1345

187

13000

9169

11050

10045

8500

303

6.03

1284

178

10900

8620

9265

8423

7127

284

5.83

1236

172

10500

7953

8925

8114

6865

271

6.63

1238

172

10600

8028

9010

8191

6931

219

7.97

1063

148

9700

6634

8245

7495

6342

201

8.63

1098

153

9400

5696

7990

7264

6146

152

10.19

888

123

8800

4924

7480

6800

5754

由表2和表3数据分析可知:

(1)2022年2月份机组最大负荷315MW时,引风机电流约275A,动叶开度78%,理论上仍有较大的出力空间。

(2)目前机组315MW负荷下,引风机全压升在8900~9200Pa左右,距离失速临界压升大概还差1000Pa,大概仍有1.1倍失速压升余量,但已经超出1.3倍安全失速临界压升余量。

(3)2月22日300MW负荷因为锅炉燃烧过氧系统过大(脱硫吸收塔入口氧量6.03%),已不足1.1倍的失速压升余量。

(4)目前机组引风机在 200MW 才能达到1.3倍安全失速临界压升余量。

(5)2017年大修后330MW负荷下引风机全压升约为8400Pa,目前机组烟道阻力大幅增加。

表4 煤质分析表

时间

全水

内水

灰分

挥发份

固定碳

全硫

发热量

Mt

(%)

Mad

(%)

Aad

(%)

Vad

(%)

FCad

(%)

St,ad

(%)

Qb,ar

(MJ/kg)

Qgr,ar

(MJ/kg)

Qnet,ar

(MJ/kg)

2020.10.3

9.18

1.74

22.55

28.54

47.18

1.11

25.02

24.88

21.95

2022.2.21

8.28

1.6

26.62

28.19

43.59

1.08

23.51

23.38

20.794

2022.2.22

8.32

1.5

24.69

28.32

45.49

0.98

24.062

23.941

21.276

2022.2.23

8.18

1.69

24.87

28.23

45.21

1.08

23.93

23.8

21.221

表4煤质化验数据显示:灰分22.55%和全硫1.11%,煤质灰分和硫分较大,灰分较大会增加电袋系统运行阻力。硫份较大除了增加脱硫系统运行阻力外,还会影响烟气的酸露点,从而影响烟道下游设备的阻力,最终都会造成目前整个烟气系统阻力的增加。

三、引风机出力不足原因分析

引风机出力不足主要有两种原因:一是风机本身故障问题,包括动叶调节机构故障,导叶故障等;二就是烟道系统阻力过大,烟道阻力过大原因包括:脱硝系统、空预器系统、电袋系统、MGGH系统、脱硫系统阻力增大等。

表2参数显示机组最大负荷315MW时,引风机电流约275A,动叶开度78%,说明引风机仍有较大的出力裕度,因此引风机出力不足主要原因应该从机组烟道阻力一一排查。系统阻力数据见表5。

表5 烟道阻力参数表(单位Pa)

负荷

炉膛-空预期

空预期阻力

电袋阻力

脱硫阻力

(含MGGH)

总阻力

正常工况

250

1100

930

3400

2700

8130

10月3日失速

270

1097

1000

4700

2700

9497

10月4日失速

284

1100

1000

3900

2800

8800

17年12月大修后

250

1200

1500

1069

2850

6619

17年12月大修后

330

1700

1800

1341

3500

8441

2022.2.21 20:20

318

1293

1270

1936

4600

9132

2022.2.23 19:42

315

1363

1265

2120

4624

9372

2022.2.22 10:20

303

1216

1221

1997

4417

8851

2022.2.23 18:47

284

1121

1110

1903

4043

8177

2022.2.23 14:09

271

1133

1075

1848

4183

8239

2022.2.23 13:00

219

928

931

1568

3454

6881

2022.2.22 0:53

201

750

750

1304

3176

5980

2022.2.23 1:01

152

662

665

1088

2608

5023

表5各工况下烟道阻力分布可以知道:2020年风机发生失速是因为当时电袋阻力过大,但目前空预器和电袋阻力都已经大幅下降。目前烟道系统阻力有大幅增加的是引风机出口后的脱硫系统(含MGGH)比2017年大修后上涨了1000多Pa。脱硫系统各阻力组成见表6。

表6  2022年脱硫除尘系统压力结果(Pa)

负荷

MGGH

冷却段

MGGH

再热段

吸收塔阻力

脱硫阻力

(含MGGH)

总阻力

正常工况

250

250

295

2155

2700

8130

17年12月大修后

330

500

500

2500

3500

8441

2022.2.21 20:20

318

1314

843

2443

4600

9132

2022.2.23 19:42

315

1291

860

2473

4624

9372

2022.2.22 10:20

303

1203

812

2402

4417

8851

2022.2.23 18:47

284

1060

755

2228

4043

8177

2022.2.23 14:09

271

1213

719

2251

4183

8239

2022.2.23 13:00

219

941

590

1923

3454

6881

2022.2.22 0:53

201

1013

500

1663

3176

5980

2022.2.23 1:01

152

643

432

1533

2608

5023

表6可知目前脱硫系统中吸收塔阻力变化不大,烟道阻力增加主要是因为MGGH系统阻力比2017年大修后增加了超过1000Pa,其中MGGH冷却段阻力增加超过800Pa,再热段阻力增加450Pa。315MW负荷下MGGH总阻力达到2150Pa,而MGGH换热器设计本体总阻力小于1000Pa,因此怀疑MGGH堵、漏较为严重,尤其是冷却段,从而导致阻力大幅增加。

因此,目前6号机组MGGH堵、漏严重,系统阻力较大,是造成引风机不能带满负荷的主要原因。

四、整改措施

(1) 对MGGH系统进行全面清洗,对漏管进行隔离,且运行过程中加强对烟气系统设备的吹灰清理工作,以降低MGGH阻力。此外,停机检修时需对MGGH系统进行全面检查,并对管壁垢样进行取样分析,进一步查找出MGGH腐蚀堵塞严重的原因,以对MGGH进行针对性的运行指导。

(2) 机组运行在300MW负荷以上时,在烟道阻力无明显下降情况下,运行时注意控制氧量不宜过高,建议吸收塔入口氧量控制在5.5%以下,最高不超6.0%。高负荷下对机组飞灰含碳量进行跟踪监测,在飞灰含碳量不超标的情况下适当降低运行氧量。

(3) 运行时密切监视烟气系统的阻力,特别加强对引风机全压升的监视,引风机全压升尽量不超9000Pa运行(9000Pa以上引风机失速安全余量大概只有1.1倍)。

五、结束语

现阶段电厂燃煤具有热值低、灰分高的特点,电袋、脱硫(含MGGH)阻力较大,需提前做好输灰、脱硫系统运行维护,保证机组带负荷能力。

参考文献

[1]Q/GEG—0124.31.10004.D—2021,330MW机组锅炉运行规程.

[2]Q/MZN 10609.01—2021,脱硫运行规程.