大唐河北发电有限公司马头热电分公司 河北 邯郸 056044
摘要:燃煤机组安装 SCR 脱硝装置后, 空气预热器堵塞成为普遍现象,严重影响机组的安全性、经济性。通过对空气预热器堵塞物成分分析,提出治理空气预热器堵塞技术路线,结合实际运行中出现的问题, 探寻SCR 脱硝机组氨逃逸率高、SO3浓度高、排烟温度低的原因,并且分析这些因素对空气预热器堵塞程度的影响,建议从保持催化剂 活性,确保NOx浓度,氨逃逸率均匀分布, 防止氨过喷,降低入炉煤含硫量,提高锅炉排烟温度等方面,综合治理空气预热器堵塞,并提出详细的建议。
关键词:空气预热器 堵塞; 氨逃逸率; 硫酸氢氨
引 言
为满足GB 13223—20ll《火电厂大气污染物排放标准》 对NO,排放浓度的要求, 几乎所有的燃煤电厂均需增设烟气脱硝设施. 目 前燃煤电厂增设的烟气脱硝设施主要以选择性催化还原SCR技术为主。 采用SCR脱硝工艺后烟气中的部分SO2, 将被脱硝催化剂氧化成SO3。在氨逃逸率超过3× 10“(体积浓度)后, 温度为150~200 oC范围内, 逃逸的氨与烟气中的S0: 将反应生成硫酸铵((NH。 ): SO。 )和硫酸氢铵(NH。 HSO。 )这些副反应产物会牢固粘附在空气预热器f空预器)传热元件表面, 使传热元件发生强烈腐蚀和积灰. 通常对于加装SCR脱硝装置且燃煤硫分大于1%的机组, 建议对空预器进行配套改造.但由于部分机组空预器运行时间较短或刚大修完毕.同时出于工程投资考虑, 部分燃煤电厂增设脱硝设施后暂未改造空预器,国内SCR脱硝装置在设计、安装、运行时出现了催化剂磨损、失活、表计不准、氨过喷等问题,综合体现在大量机组空气预热器出现堵塞。本文通过空气预热器堵塞物成分分析,获得治理空气预热器堵塞术路线,分析其发生堵塞的原因,提出治理综合措施,并提出详细建议,为 SCR脱硝燃煤机组治理空气预热器堵塞提供参考。
2 空气预热器堵塞原因分析
1.空预器堵塞的一般原因
1.1锅炉燃煤煤种不符合设计值
煤种含硫量过高,会引起烟气露点的降低,导致空预器冷端结露而造成腐蚀。燃煤低位发热量过低,会造成燃煤量、烟气量增大,增加了空预器阻力。灰分过高,造成锅炉各受热面积灰及磨损严重。
1.2锅炉启动时制粉系统投入不当
锅炉启动过程中,采用小油枪点火,或是启动磨煤机时,炉膛温度低,煤粉燃烧相对较差,势必会造成飞灰可燃物大量增加。大量或者长时间投运油枪时,未燃尽的油污及未燃烧的煤粉进入空预器增加了堵灰的风险。
1.3空预器吹灰介质未达到设计值
空预器采用蒸汽吹灰时,疏水不畅或时间过短,造成空预器吹灰蒸汽过热度不足,吹灰效果差。有资料指出,空预器吹灰蒸汽过热度应保持在111-130℃。空预器吹灰器故障、减压阀调节性能不好,蒸汽带水,不但减弱吹灰效果,严重时还会在高温下与积灰泥化板结。
1 空气预热器堵塞物成分分析
从空气预热器的冷端、热端蓄热片上取出堵塞物样品, 采用 Thermo DIONEX ICS-5000 离子色谱仪对样品进行分析, 分析结果如表 1 所示。 可以看出: 空气预热器冷端样品富含 NH4和硫酸根, 机组 A 和机组B、C 燃煤收到基含硫量分别约为 0. 9% 、 2. 1% , 机组B、C 样品里含有更高浓度的 NH4和硫酸根, 因此, 空气预热器堵塞是由逃逸 NH 3 和烟气中 的 SO 3 造成的。 表 1 中 n( NH 3 ) ∶ n( SO 3 ) 约为 1, 与 硫酸氢氨(NH 4 HSO 4 , ABS) 中 n(NH 3 ) ∶ n(SO 3 ) 接近, 说明在一定的烟温条件下, 逃逸 NH 3 与烟气中的 SO 3 反应生成 ABS, ABS 一般在 146 ~207 ℃ 呈液态,空预器烟温通常从350℃左右降至出口120℃左右,中温段液态的 ABS粘附在空气预热器蓄热片上, 包裹烟气中的飞灰, 固化在蓄热片上造成空气预热器堵塞。
空气预热器堵塞相关解决策略
日常管理监视措施
1.启停炉地过程当中, 尽可能地将并网时间缩减到最小, 最好能够掌控在十个小时的范围。
同时, 需增加氧量, 这样才能够达到完全性燃烧。 空气预热器持续性吹灰, 进而有效地缩减燃料积存于烟道的尾部。 按照实际运行状况及最终的检查结果, 在机组安排接下来的大修过程中, 可在空气预热器冷断选用“搪瓷”传热元件, 搪瓷可以隔断腐蚀物, 并且要保证外表整洁, 容易清扫干净。利用机组停运机会, 用专用高压水冲洗系统(冲洗压力达 20MPa), 对空气预热器进行彻底水冲洗, 清除积灰, 疏通堵塞的空预器传热元件, 确保开机后空气预热器后期的运行稳定。空预器堵塞一旦开始后,发展一般比较迅速,若不能够早发现早治理,1个月左右就会造成较大后果,所以必须做到以下几点:
1.每天监视空预器压差、引风机入口负压、喷氨量等表计的准确性,发现数值突变、划直线或变化异常时,及时联系控制部处理。
2.每班记录典型工况下空预器压差数据,以便对发展趋势进行对比,发现增长速度加快时,及时汇报专业进行分析。
3.专业每日对空预器压差变化及喷氨合理性进行全面分析,异常时果断采取应对措施。
降低氨逃逸
1.相同的喷氨量, 当催化剂局部、整体活性降低时,喷入的氨反应不完全, 造成局部、整体性氨逃逸率高。一般在机组运行超过 24 000 h 后, 催化剂整体活性降低, 造成氨逃逸率整体升高。
2.运行优化调整措施
当催化剂活性一定时, 喷氨量高将导致氨逃逸率高, 氨过喷还与其他因素有关, 如喷氨自 动控制与负荷变化不匹配、 喷氨调门选型与喷氨量不匹配、喷氨调门调节特性差、 氨流量计安装位置不规范等, 在实际运行中需要逐一排查,对喷氨调节自动系统进行优化,确保喷氨调节稳定,运行曲线平稳。
空预器经检修冲洗完毕,机组启动正常后,将两台引风机电流调平,观察空预器前后烟气压力及喷氨情况:空预器入口烟气压力一致,说明两侧烟气量基本持平;否则通过调偏两台引风机出力,使烟气量尽量一致;
4.喷氨量热态调整优化
吹灰系统治理
进行空气预热器冷端吹灰器枪头压力校验, 严格按额定压力的要求进行调整, 确保空预器冷端吹灰效果。吹灰管路疏水不彻底, 蒸汽带水对元件造成水击, 时间一长就吹损受热面波纹板,损坏的波纹板碎片再次堵塞烟气的流通通道, 加重空气预热器堵塞;吹灰前开启吹灰系统疏水门至疏水温度达220℃以上并延时5分钟,以排除空预器吹灰进汽管内积水。对冷端吹灰器进退步序进行优化, 将原进到位再间断退出的程序, 改为间断进与间断退程序, 且进退暂停点不重叠, 以确保吹灰器的吹灰范围覆盖整个换热面。
空预器热风循环
在空预器一次风仓靠近烟气侧增加一个循环风仓,且加装循环风机,使新仓格热端蓄热片热量不断传递向冷端,提高于进入烟气侧时的冷端温度,从而减少了冷端结露的机率。从空预器热端取的热风,进入冷端,减少了冷端结露的几率,同时高温烟气会使部分凝固的硫酸氢铵气化脱落,缓解空预器堵塞。
3 结论及建议
1) 脱硝装置的设计包括数值计算、 物模试验应根据机组实际的烟气条件进行设计计算, 防止催化剂磨损、失活, 实际运行过程中 加强对导流板、 喷氨格栅、整流格栅、催化剂检查, 发现存在磨损时, 根据实际情况采用一定的防磨措施或对导流板、整流格栅重
新优化设计。
2) 定期对脱硝反应器入口 NO x 浓度分布、出口氨逃逸率分布进行测试,当 NO x 浓度分布不均时,进行喷氨优化调整,同时优化在线氨逃逸装置安装位置。
3) 定期对温度场进行测试, 脱硝反应器入口 温度低于脱硝系统最低投运温度时, 建议通过燃烧调整或根据反应器入口温度情况, 合理选择省煤器分级技术、省煤器烟气旁路技术、省煤器水侧旁路等技术方案, 提高反应器入口温度。
参考文献
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