山东电力建设第三工程有限公司 山东青岛 266100
摘要:本文通过某电站项目化水系统调试过程中的经验总结,对FEDI进行的认真分析研究,提出了后续项目在设计、施工、调试、运行等环节需要注意和采取的意见或者措施。
关键词:FEDI、EDI、混床、调试、运行
一.引言
随着国外海水淡化项目的不断增多,FEDI的应用越来越广泛,其水处理技术工艺越来越受到重视,为此对FEDI整个调试与运维环节进行了记录以及研究分析,为后续更多FEDI应用提供参考。
二、海水淡化系统
海水淡化化水系统主要的系统与工艺构成如下:
取水系统来水(海水)→超滤给水泵→自清洗过滤单元→超滤单元→一级反渗透给水泵→一级海水反渗透单元(保安过滤器+一级反渗透高压泵+一级反渗透装置)→一级反渗透产水箱→二级反渗透给水泵→二级淡水反渗透单元(保安过滤器+二级反渗透高压泵+二级反渗透装置)→二级反渗透产水箱(包含除碳风机单元)→FEDI给水泵→FEDI单元(保安过滤器+FEDI装置)→除盐水箱(6000m3)→除盐水泵→厂房除盐水各用户。
化学制水系统总共三套设备,正常两用一备模式,每套设备正常出力100m3/h,三套设备最大出力300m3/h。
2.1 FEDI单元简介
FEDI单元是化水系统和工艺的收尾单元,是保障电厂除盐水量与品质的重要一环。主要由FEDI给水泵→FEDI单元(保安过滤器+FEDI装置)构成。
FEDI给水泵一共设计4台,正常情况下(电厂燃气Base-Load模式)可实现两用两备。FEDI单元(保安过滤器+FEDI装置)主要由保安过滤器单元、FEDI模块单元以及电气整流与控制单元组成。
2.2FEDI工作原理
FEDI是EDI的升级发展的产物,利用离子交换技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。在EDI过程中去除了两种类型的离子杂质;强电离子(二价离子如Ca,Mg,SO4和一价离子如Na,Cl和HCO3)和弱电离子(如CO2 B和SiO2)。
(一)化水系统调试过程(FEDI单元)
在FEDI的调试过程中,必须遵循先通水,后通电的原则。调试步骤如下说明。
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 电导率 | <40µS/cm |
2 | PH范围 | 5-10 |
3 | SiO2 | <1ppm |
4 | 硬度 | <1ppm |
5 | TOC | <0.5ppm |
6 | 重金属 | <0.01ppm |
7 | 游离氯 | <0.05ppm |
8 | SDI | <1 |
9 | 温度 | 10-40℃ |
附表3:FEDI给水要求
启动EDI进水输送泵。调节阀门设置给水、极水、浓水及产水的流量和压力。给水108t/h,极水3t/h,浓水5t/h,产水100t/h,附表4介绍了单FEDI模块的流量设置。
3.2通电调试
待各流量和压力参数调整完毕后,FEDI系统准备通电调试。
3.2.1再次逐个确认直流电源已正确连接到FEDI模块。
3.2.2将直流电源的电压设置为100%,电流设置为0%。
3.2.3启动直流电源,并调节电流。
关于电流的调节,正常情况下FEDI厂家将携带专用工具(内含专业计算软件)确定要应用的近似启动电流,然后根据产水参数,进行电流参数的微调。某项目调试过程中,FEDI厂家未携带专用工具,只能采用逐级电流的调试和验证。
注意:调节电流过程中,电压保持在100%。
若发现,FEDI产水品质不满足设计要求情况后,均可以执行此步骤进行树脂再生。
4.1.1打开FEDI产水排放阀;
4.1.2启动FEDI给水泵;
4.1.3调整各流量至再生设计值;(产水50-60m3/h,浓水5m3/h,极水3m3/h);
4.1.4启动FEDI整流器(直流电源);
4.1.5调整电流至再生设计值;(平均每个模块4-5A)
4.1.6连续再生5~8小时;
(二)FEDI常见问题及处理预案
主要问题:FEDI给水泵出力偏低(超频运行);FEDI模块无法实现单独电气参数控制;FEDI模块无法实现单独流量控制;缺少长期运维经验。
现场泵组铭牌参数为最大出力100m3/h,电机为工频控制,不满足设计要求。
现场处理方案:变更给水泵出口管路尺寸;取消FEDI给水和产水手动调节阀门;增加电机变频器,电机超频至51-52Hz使用。
在FEDI调试初期,发现FEDI采取整体电气参数控制,在供给给各FEDI模块的电源,直流电压相同的情况下,直流电流出现不一致的情况,最大相差50%。
处理预方案:改造FEDI的整流盘柜,达到逐个控制FEDI模块的功能。
按照设计进出30组FEDI模块的水量,只由单组进出口阀门和进出压力表控制,虽然FEDI是模块集约化的布置方式,因FEDI的安装位置的不同,每个FEDI模块的水力参数存在差异。与第2项问题性质相同,将导致每个FEDI模块的出力状况不一致情况,导致FEDI模块的使用寿命存在差异。
处理预方案:增加若干组阀门及压力表。
(三)FEDI、EDI及混床的简单对比
第一阶段:预处理过滤器——>阳床——>阴床——>混合床
第二阶段:预处理过滤器——>反渗透——>混合床
目前阶段:预处理过滤器——>反渗透——>EDI(无需酸碱)
近几十年以来,混床的离子交换技术一直作为超纯水制备的标准工艺。由于其需要周期性的再生且再生过程中消耗大量的化学药品(酸碱)和工业纯水,并造成一定的环境问题,因此需要开发无酸碱超纯水系统。
基于FEDI与EDI,结构和原理相近。在成本、操作和运行方面,以下简单对比EDI与混床。
2.1在有效的离子交换周期内,混床出水水质稳定,产水基本能达到14MΩ.CM。混床的连续产水周期,主要受上游水质、运行操作水平(药量控制)、树脂质量等因素影响,时间长短不一,但基本上平均每周需再生。
2.2EDI模块产水品质可维持在10-18MΩ.CM。在其产水周期,主要受上游水质、EDI模块质量(树脂、电极)等因素影响,基本上无需进行再生操作。某项目的FEDI系统受制于一些设计缺陷,平均4个月,需要再生一次,每次再生时间8小时左右。
2.3混床的再生过程,要求使用酸碱,对运行人员的操作及监控质量要求较高;涉及到酸碱,存在安全成本,酸碱需存储空间,使用的泵组、管路等附属设备,处理酸碱废液的附属系统等。
(四)结语
通过对FEDI调试与运行过程中的总结及研究,FEDI对新水处理应用技术,其效果明显,简单方便,可在后续项目部中推广应用。
三.参考文献:
[1] QUAGROUP.FEDI STACK TECHNICAL MANUALP91[2],2016(02)
1 / 14