云南电网有限责任公司临沧供电局,云南省临沧市 677099
摘要 本文以临沧电网110kV旗山变35kV旗河T线满足重合闸动作条件而未动作为契机,对临沧电网内35kV有源线路重合闸动作率较低的问题进行深入的分析研究,查找出影响重合闸动作率的原因,并提出了实际可行的解决方案。
关键词:临沧电网;有源线路;重合闸逻辑;重合闸展宽时间
1引言
本文抽取时段临沧电网内12条35kV有源线路跳闸情况进行梳理统计,重合闸动作率平均值为62.7%,其中,35kV旗河T线和35kV北文线重合闸动作率均为0%。以110kV旗山变35kV旗河T线满足重合闸动作条件而未动作将其选为样本,将目标设定为:将35kV旗河T线重合闸动作几率提高至100%。
2 原因分析
临沧电网35kV有源线路满足重合闸动作条件,但重合闸未动作的情况是偶尔发生的,并且发生时没有重合闸动作的告警信号。影响临沧电网35kV有源线路重合闸动作率的原因主要有以下几个:
(1)重合闸展宽时间:重合闸展宽时间指从重合闸启动到返回的时间。系统侧的断路器重合闸方式有两种,检无压和检同期。对于对侧有电源的线路来说,如果展宽时间太短,会出现对侧电流未切除,而重合闸已经返回的情况,故此项原因是影响临沧电网35kV有源线路重合闸动作率的主要原因。
(2)线路T接电源点多:从网架结构上来说,临沧电网35kV有源线路T接电源的情况普遍存在。以35kV旗河T线为例,该线路上T接了7个变电站和一个电站。对于这样的有源线路来说,重合闸只有通过小水电站解列,满足检无压条件出口,故此项原因非主要原因。
(3)断路器跳合闸回路:重合闸启动,需要对断路器的位置进行判断,如果断路器跳合闸回路出现异常,将导致重合闸不能启动。在设备的日常运行维护中,出现断路器跳合闸回路异常的情况很少,故此项原因非主要原因。
(4)重合闸闭锁信号开入:电网运行中,出现以下几种情况时,不允许重合闸动作,如低周减载动作、控制回路断线、弹簧未储能接点输入、母线或线路TV断线等。出现上述情况多是由于电网事故或设备运行状况已经不能满足重合闸投入的要求,故重合闸不动作是必然的,所以此项原因非主要原因。
(5)故障后小水电未解列:有源线路故障后,由于对侧电源容量较小,会出现对侧断路器没有完全跳开的情况。此时就要依靠小电解列来切除电源,以快速恢复并网,只要展宽时间足够长,小电一般可实现解列,故此项原因非主要原因。
(6)对侧保护无灵敏度:有源线路小电侧一般容量较小,如果小电侧断路器的定值按照保线末故障有灵敏度整定,则该侧的保护存在躲不过最大负荷电流的情况,不利于设备的正常运行。因此,为保证正常负荷电流通过时,保护不误动,小电侧的保护允许不满足灵敏度要求,故障时依靠小电解列切除故障电流,故此项非要因。
(7)重合闸逻辑缺陷:重合闸逻辑直接决定了重合闸能否动作,如果重合闸逻辑在设计中出现了问题,则将导致重合闸不动作,从而无法实现断路器跳闸后重合闸的补救作用,故此项是要因。
通过以上分析可知影响35kV有源线路重合闸动作率的主要原因有两个,即重合闸展宽时间和重合闸逻辑缺陷。
3 制定对策
方案一:更换设备。更换临沧电网内35kV有源线路重合闸逻辑存在缺陷并且重合闸展宽时间不足的保护设备;
方案二:更改重合闸逻辑。
方案三:延长重合闸展宽时间。
方案四:完善重合闸逻辑并延长重合闸展宽时间。
结合网内实际情况,清理统计临沧电网35kV有源线路保护装置型号、保护装置重合闸逻辑及当前的展宽时间,通过查找资料、分析论证及与厂家沟通协调后得出:方案一及方案四两个方案均可采用,实施成功均可达到目标效果。方案一需更换网内多套保护装置,投资费用大、工期长;方案四需要厂家对重合闸逻辑及重合闸展宽时间进行升级,投资费用少,工期短。按照先易后难、投资费用由低到高的原则,优先采用对策方案四来解决问题。
临沧电网内35kV有源线路保护装置的分析与实际运行经验表明:南瑞继保重合闸逻辑合理,无不妥之处。南瑞科技重合闸逻辑存在缺陷,主要体现在以下两点:1、同期判别中缺少频差判别条件;2、无展宽延时,不满足重合闸条件即进入放电逻辑。
4 效果检查
方案四实施后的35kV旗河T线跳闸情况统计表见表1。
表1 35kV旗河T线跳闸情况统计表
时间 | 应重合次数 | 重合闸动作次数 | 重合闸未动作次数 | 保护动作时间 | 重合闸动作时间 | 间隔时间 |
5月18日07:12 | 1 | 1 | 0 | 5月18日07:12:51.912" | 07:22:17.944" | 9分26秒32毫秒 |
6月26日23:56 | 1 | 1 | 0 | 6月26日23:56:22.686" | 00:02:11.942" | 5分49秒76毫秒 |
9月3日17:21 | 1 | 1 | 0 | 9月3日17:21:41.810" | 17:21:43.369" | 1秒559毫秒 |
9月4日17:04 | 1 | 1 | 0 | 9月4日17:04:40.860" | 17:04:42.413" | 1秒553毫秒 |
9月4日17:16 | 1 | 1 | 0 | 9月4日17:16:39.716" | 17:16:41.278" | 1秒562毫秒 |
9月19日20:07 | 1 | 1 | 0 | 9月19日20:07:07.130" | 20:07:08.686" | 1秒556毫秒 |
由上表可以看出,去年5月至9月35kV旗河T线共跳闸6次,重合闸动作6次,重合闸动作成功次数6次,35kV旗河T线重合闸动作几率为100%,目标实现。
5巩固措施
(1)梳理临沧电网内有待升级的所有35kV线路。目前,110kV旗山变已结合定检完成了35kV线路保护装置的升级工作,临沧电网内还有24条35kV线路需要进行升级或更换保护装置芯片。由于35kV有源线路多为联络线,因此保护装置升级时间的安排应结合定检或技改工作一并开展。
(2)临沧供电局设备部下发35kV线路保护装置升级工作生产任务单。设备部向电力调度中心和修试所下发生产任务单,对35kV有源线路保护装置按照生产任务单要求开展升级工作,同时将升级后报告提交至设备部。
6 小结
本文以临沧电网110kV旗山变35kV旗河T线满足重合闸动作条件而未动作为契机,对影响临沧电网内35kV有源线路重合闸动作率的原因进行梳理分析,提出了切实可行的解决方案,实现了将35kV旗河T线重合闸动作率提高到100%,并为临沧电网内35kV有源线路保护装置升级提供了合理化意见。