关于风力发电机滑环打火故障分析

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
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关于风力发电机滑环打火故障分析

常青龙  ,冯云

中车永济电机有限公司  山西永济  044502

摘要据统计,风力发电机滑环打火故障占风力发电机转子故障的20%左右,而可能造成滑环打火的原因复杂多样,难以处理。本文主要以东气四川鲁北风场滑环多次打火故障的分析,阐述了滑环打火的解决方案。

关键词风电;集电环;打火故障

在风力发电机运行过程中,缘于碳刷材质的特殊性,碳刷会因为磨损衍生出碳粉,这些碳粉会不同程度地堆积在集电环表面,特别是在湿热环境中,可能会影响电机的正常运行;对于电机运行环境不好的情况,可能还会有一些外界的粉尘异物污染集电环,同样会造成环体打火问题。

1 概述

2020年,某风场反馈现场台机组自2017年投运以来已发生5起集电环打火故障,存在安全隐患,接到通知后我司立刻派遣服务人员到风场进行排查。

2 现场调查

现场登塔对1#机组与2#机组发电机滑环室进行排查,具体如下:

2.1 1#机组情况

1)打开集电环室盖板,见集电环L相环面有打火痕迹和明显沟痕,表面不平整有高点,刷盒表面因现场环境潮湿锈蚀,存在打火隐患。  

2)对1#机组进行更换集电环、恒压簧、刷盒,更换后,各相间、对地绝缘电阻均>500MΩ,跳动量在0.03mm以内。 

3)清理集电环室、刷辫、刷盒内碳粉,更换防水型碳刷,现场碳粉收集海绵前期已经拆除,风路畅通。

4)在刷盒底部,贴上测温纸,对碳刷温度进行监控。

5)对此次更换下来的碳刷进行尺寸检测,碳刷暂未发现开裂、鼓涨等情况,尺寸合格。

6)对此次更换下来的压簧进行检测,压力值在1500-1700之间,满足使用需求,未见明显不良。

2.2 2#机组情况

2#号风机为2019年11月份更换集电环、刷盒、压指、碳刷,运行至今未出现打火,暂运行稳定,上风机检查集电环实际运行状态。

1)集电环室内存在碳粉堆积现象,未及时清理碳粉,现场对集电环室进行清理,恢复集电环室清洁。

2)检测压簧压力值,均在1600-1750之间,压力值合格。

3)连接发电机转子,检测集电环对地绝缘正常,大于500MΩ。

4)目视集电环环面,氧化膜形成,环面无高点。

5)检查电刷尺寸合格,弧面光洁度略差,无鼓胀、开裂。

6)考虑到此台风机碳刷底面光洁度略差,且四川地区潮湿度大,使用测温纸进行温度检测,并在检测后对其更换成防水型碳刷。

2.3 现场监控温度数据

经现场运行三天后,对两台风机对其进行温度采集,最高温度在99℃(两台发电机,旧碳刷和新型防水碳刷温度基本一致)。因最近无长时间大风,效果不明显,后期运行时持续关注测温帖的温度变化情况。

3 故障原因分析

1)前期2台发电机滑环共出现5次打火,18年首次出现打火的原因均为集电环室碳粉堵塞,通风不良,造成集电环室温度长期高温运行,电刷卡塞,造成集电环打火。

2)前期打火后,只对集电环表面进行简单打磨抛光,并未更换全部碳刷,压簧(只更换了打火相的碳刷),防尘海绵也未全部拆除,预留两层,致使集电环环面存在高点,且碳刷已经存在卡塞隐患,机组继续带病运行,导致运行一段时间后出现二次打火的现象发生。1号风机,18年排查的时候,已经出现了碳刷卡塞,当时因现场无碳刷备件,未更换,简单打磨了下碳刷,导致运行至2018年12月1号机组出现打火。

3)现场环境长年潮湿,现场加热器设置开启温度为5℃,10℃停止。不能对集电环室起到除湿防潮的作用,在潮湿环境中,碳刷刷辨不断被氧化,引起阻值升高,电刷分流不均,导致碳刷运行温度升高,也是导致后期集电环打火的一个诱因。

4)关于集电环参数与电流密度问题。考虑到前期打磨可能导致的滑环圆度不足,此次更换了新的集电环,型号与原集电环相同,为S320P-G4,该集电环参数:额定电压2000V,额定电流850A,相间爬电距离≥70mm,电气间隙≥45mm,爬电距离≥70mm,滑环直径320mm,额定转速1200r/min,表面粗糙度Ra=0.8-1.6,可以满足使用要求。此型号发电机上共使用相碳刷18个,每相6个,相碳刷的规格为40*20*100,根据转子电流与接触面积计算,可得如下数据:

功率因数

0.95(cap)

1

0.95(ind)

转子电流(A)

834

703

662

电流密度(A/cm2)

17.375

14.646

13.792

电流密度的选择取12-18A/cm2较为合适,最大可到20A/cm2,因此发电机的滑环与碳刷选择符合要求。

4 结论及总结

通过此次排查,发电机多次打火的原因如下:

1)滑环室碳粉堆积,此次排查中两台电机均存在不同程度的碳粉堆积情况,个别部位碳粉已经硬化,现场使用锉刀才能清理下来;

2)前期故障更换碳刷时未全部更换,个别有隐患的碳刷持续运行造成二次故障;

3)前期打磨滑环的效果不佳,表面仍存在细微高点,长时间运行故障复现;

4)相比2MW电机,2.3MW发电机的转子电流更大,相应的发热量多,滑环室温度也相对较高,当发电机长时间满功率运行时,碳刷、刷盒因受热膨胀,配合间隙减小,此时碳刷磨损速度较快,若碳粉清理不及时容易造成卡刷情况。

5 建议处置方案

1)依据用户手册,定期对集电环室进行碳粉清理,清理时注意将滑环、刷架、刷盒、刷辫、压指、出风口的碳粉都进行清理。

2)加热器开启条件变更,改为滑环室内温度低于滑环室外环境温度值超过5℃时,加热器开始工作,高于环境温度5℃时停止,才能保证集电环室内保持相对干燥的工作环境。

3)拆除除尘箱内的隔板至一层,增大通风散热。

4)为保证机组运行,5#机组拆除的滑环专业修复后再返回现场作为备件使用。

5)增加滑环室散热风扇,加强集电环室通风,在长时间满发时可及时将多余的碳粉排出,同时降低滑环室温度,使碳刷长期保持在良好的运行工况,减少因高温卡刷导致的打火故障发生。

6 结束语

通过改进后风场再未出现滑环打火故障,说明原因查找明确,方案制定合理,后续再其它现场故障时可以此作为参考,提高维修效率,降低机组停机,保证发电量。

参考文献

[1]陈世坤主编.电机学[M].中国电力出版社,2004:144-197;

[2]沈标正.电机故障诊断技术[M].北京:机械工业出社,2001.

[3]李大伟.浅谈风力发电机的维修与保养[J].民营科技.2018(03):71;