加氢装置降低柴汽比的优化措施研究

(整期优先)网络出版时间:2022-08-24
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加氢装置降低柴汽比的优化措施研究

贾俊山

中石油云南石化有限公司  云南 安宁 650300

摘要:在柴油消费需求量逐年下降的背景下,炼油厂对加氢装置进行了优化,以降低柴汽比,提升产品的经济价值。本文首先对降低柴汽比的可行性进行研究,明确分析目前加工能力、馏分利用情况与柴汽比控制情况。其次分析降低柴汽比的有效措施,通过优化蒸馏装置、改造喷气燃料设施与优化蜡油加氢装置,使得加氢装置柴汽比降低,确保项目取得预期效益,满足市场最新发展要求。

关键词:加氢装置;柴汽比;优化措施

前言:现阶段,我国汽车市场保有量逐年增加,汽油产品的消费规模越来越大。另一方面,受到经济转型发展影响,使用液化气(LNG)等清洁燃料对传统燃油汽车进行改造成为人们关注的重点。在此背景下,柴油消费数量逐年走低,我国柴汽比正式进入到下行通道。鉴于此,研究加氢装置中降低柴汽比的方案具有现实意义。行业相关人员应关注降低柴汽比的可行措施,对目前加氢装置技术发展的现状进行分析,由此提升炼油厂经济效益。

1降低柴汽比的可行性研究

1.1加工能力分析

项目中,炼油厂喷气燃料加氢装置的加工能力在0.6Mt/a,原料终馏点为280℃,具有较大的富余空间。在此背景下,能够将多余喷气燃料的原料与柴油馏分加入加氢装置中,用于生产柴油新产品。研究指出,倘若能够对喷气燃料中的原料进行全部回收利用,则产量可达到每年1.0Mt,鉴于此,有必要对目前使用的蒸馏装置进行改造,采取最新的工艺技术,对加氢装置进行升级,以降低柴汽比,实现理想的利用效果[1]

1.2馏分利用情况

目前,加氢装置主要采取汽油、柴油混合加氢工艺,应用的原料包括直馏柴油,催化裂柴油、焦化柴油与汽油等。在具体应用过程中,焦化汽油的占比通常达到10%以上,对其进行加氢处理后,油品中低于175℃的馏分将作为连续重整装置原料,其余部分则作为柴油产品。在相关技术方案下,假设将170℃~200℃的汽油组分作为柴油成品,其汽油组分会出现大量流失的问题。鉴于此,设计人员通常利用分馏塔设备,将馏分抽出,并根据具体需求,将其作为具有较高附加值的溶剂油或调和汽油,以减少对柴油的使用量。

1.3柴汽比控制现状

为进一步提升柴油质量,新建一套2.0Mt/a加氢装置,同时参考蜡油平衡原则,对加工装置的运行负荷进行严格控制。考虑到目前加氢装置的加工负荷较低,未能满足最新发展要求,实际上装置的负荷仅为规定值的50%,不利于降低柴汽比,因此,对加氢装置进行升级成为工作重点。在目前技术条件下,相关人员可对加氢裂化装置进行优化,使用直馏蜡油、柴油、裂化柴油原料进行加工,并采取全循环方案,对产品的分布方式进行优化,由此提高汽油组分,降低柴油组分,确保柴汽比达到预期标准。

2加氢装置降低柴汽比的有效措施

2.1优化蒸馏装置

为降低柴汽比,实现柴油馏分之间清晰切割,相关人员需要对蒸馏装置进行改造。例如,对常压塔的塔盘进行更换,并通过多种技术手段增大开孔率。对一线油泵的叶轮进行升级,确保电机功率足够大。同时,也对蒸馏装置系统中的工艺管线进行升级,将原有的管线直径由150mm扩大到200mm。在技术升级改造中,也对常一线油的水冷却器循环管线进行改造,通过扩大管线直径的方式,使得工艺方案能够满足最新要求。考虑到蒸馏装置中,常压塔各侧线的收率与热分布存在较大差异,因此,对本方案中的换热网络进行升级,经过反复测试后,决定在装置系统中,增加1台脱盐油中段换热器、1台三线初馏塔底油换热器、1台二线初馏塔底油换热器。

经过改造后的常一线油收率明显增加,由原来7.89%增加到目前的10.85%,终馏点自原有的240.0℃增加到260.0℃,柴油的馏分初馏点也由原来的165.6℃,增加到210.0℃。

2.2喷气燃料改造

在技术升级过程中,重点做好喷气燃料加氢装置改造,以实现扩大产能需求。具体改造方案如下:在原有加氢反应器中,新增加氢精制反应单元,并做好各单元之间的联动控制,以提升喷气燃料的燃烧效率。对加热炉进行改造,将原有的单管程方案,改为双管程,并对目前使用的燃烧器进行更新。在技术升级过程中,也使用了最新的喷气燃料产品,由此增加换热面积。对装置中的产品泵、汽提塔回流泵进行更新,同时将汽提塔的直径扩容,由原有的2.0m扩大到2.8m。经过改造后的喷气燃料加氢装置工作能力明显提升,其加工能力由原有的0.6Mt/a,提升到1.0Mt/a,最大值能够提高到1.2Mt/a,由此完成对增产喷气燃料产品的优化,确保每年产出0.4Mt,同时柴油产品每年可降低0.36Mt,确保柴汽比降低目标实现。

2.3蜡油加氢装置改造

出于增加催化裂化原料产量和汽油总产量的考虑,有关人员以蜡油加氢装置的特点为依据,对其操作流程做出了相应的调整,灵活运用熄灭加热炉,停用中端回流,终止柴油产出等工艺,确保加氢柴油能够连同加氢尾油被送往催化裂化装置内部[2]。对比分馏塔正常运行、停止运行后相关技术指标能够发现,停止运行后,加氢尾油的收率从最初的92%提高到98%左右,同时加氢尾油所含氮、硫元素及残炭量呈现出了明显的降低趋势,由此而带来的积极影响,便是装置能耗较停止运行前降低了约11MJ/t。

此外,向催化裂化装置内注入加氢柴油,还能够在一定程度上影响产品性能,使产品裂化性达到预期水平。停止抽出柴油后,相关产品的产量较之前减少约0.1Mt/a,与此同时,催化裂化装置所用原料量有所增加,若将汽油收率设定为48%,则汽油增产量能够达到0.05Mt/a左右。

结束语:在成品油质量升级的背景下,加氢装置在炼油厂中的作用越来越显著,如何对加氢装置进行优化,降低柴汽比是业内人员普遍关注的话题。文章总结了降低柴汽比的可行性,对项目研究背景进行描述,提出目前馏分利用情况较差、柴汽比控制不理想的问题现状。通过做好蒸馏装置升级、改造喷气燃料设备并升级蜡油加氢装置的技术手段,使得柴汽比控制在满意程度,提高对油品资源的加工能力,确保加工产品与目前市场需求结构一致。

参考文献:

[1]王树利,李林,孙丽琳.降低柴汽比的技术措施在某炼油厂的实践与认识[J].石油与天然气化工,2021,50(01):15-19.

[2]张苏宁.柴油加氢装置改造成航煤加氢装置方案探讨[J].当代化工,2020,49(05):965-968.