一种DC/DC变换器输出异常的故障分析

(整期优先)网络出版时间:2022-08-01
/ 2

一种DC/DC变换器输出异常的故障分析

何妮

陕西华经微电子股份有限公司 微电路事业部 陕西西安 710065

摘要:分析DC/DC变换器产品中出现输出异常的故障,详细介绍了该产品的技术指标、电路原理、故障分析过程、措施和结论等问题。

关键词:DC/DC变换器;输出异常;电压跌落

0.引言

某批次成熟的DC/DC变换器产品交付用户后,用户在调试过程中个别产品出现了输出短时电压跌落的故障现象。本文主要分析该故障现象,找出故障原因,采取措施避免类似现象再次发生。

1.概述

该DC/DC电源模块,由3组独立的电源线路组成。输出1路+5V±0.1V和输出4路+15.00V±0.3 V 为独立的电源线路,输出2路+15.00V±0.3 V和输出3路-15.00V±0.3V采用跟随式电路,正路受控,负路跟随正路。3组电源线路基本相同均采用单端反激式模式,用光耦隔离反馈来实现设计要求。原理图见图1。

图1电路原理图

该DC/DC变换器采用UC公司的脉宽调制器组成振荡电路控制MOS场效应管,输入宽范围电压经变压、整流、稳压、滤波、输出稳定的电压。反馈电路由取样、放大和调整电路组成,通过光电耦合器控制脉宽调制器的反馈端。当输出电压VO发生变化时,R09、R010取样电压也发生变化,此电压输入基准源IC8,与IC8内部的基准电压相比较,经过高倍误差放大,转换为电流,作用于光耦IC5,再经IC5内部隔离反馈,通过改变PWM调制器IC2的脉宽,调整功率开关管的导通占空比,从而达到稳定电压的目的。

2.故障描述和分析

该产品交付用户后,用户反馈一只电源模块在进行试验时+5V出现输出掉压至3.5V左右,掉压时间为2ms左右。

2.1 故障产品出厂原因分析

收到故障产品后,首先对故障产品的各引腿和壳体进行清理,对故障产品进行PIND和X光检测试验,主要是排查电源模块内部有无明显器件脱落、移位及焊点脱焊情况等。PIND检测合格,X光检查,未发现明显故障。对该只故障产品进行加电测试,各路输出负载电流均为用户实际使用情况,+5V/200mA、±15V/10mA、+15V/80mA,使用示波器和数字万用表对产品的各输出端进行监测,加电10分钟后故障复现,输出+5V出现掉压现象,+5V掉压至3V左右,时间2ms左右,数字万用表检测输出+5V交流有效值瞬间变大,又快速恢复正常。其他各路输出均正常。

产品在出厂前要经过多次高低温测试,每次测试时间不超过两分钟,输出电压值是用数字万用表进行监测,本次掉压现象,时间大概两毫秒左右,数字万用表显示的输出电压无法显示异常,检测不到掉压现象。产品出现掉压现象是无规律断续的状态,导致在短时间测试监测不到有效值异常的现象。未能及时将不合格品检测识别出来从而流入到用户处。

2.2 产品故障原因分析

首先对本次故障产品生产批次所使用的所有元器件、相关文件、生产过程、测试记录、检验过程等进行了逐一检查,均符合要求,未发现异常。

随后对故障产品在正常加电测试的基础上,将产品放进烘箱,对烘箱温度进行调节,从30℃~60℃进行变化,输出+5V的负载电流从0mA(空载)至700mA(满载)进行变化,输出+5V均无规律间隔出现相同故障。试验过程中带电调整负载或开关烘箱门都容易触发故障现象,也就是说产品本身工作不稳定,对外界的干扰很敏感。

对产品进行开壳,在显微镜下对产品进行仔细观察分析,产品内部各元器件表面状态、位置均无异常。单独检测产品的核心器件脉宽调制器IC2,在显微镜下对集成电路IC2的表面进行观察分析,集成电路表面无损伤、无异物,键合点正常。加电测试IC2各脚输出电压,3脚电压为0.9V左右,正常应为0.6V左右,有异常,其余各脚电压正常,需要检查IC2外围电路情况进一步确认。

对照金丝键合图纸,在显微镜下检查所有金丝键合状态,对控制电路部分金丝重点排查,发现产品内部控制电路部分一处金丝键合位置错误,金丝键合位置错误和金丝键合位置正确对比见图2。

            图2 金丝键合位置错误与正确对比图

用一块正常产品模拟故障产品,将三极管V3的e极金丝进行相同的错误压焊,加电一段时间后,+5V输出出现掉压现象,电压掉至3V左右,时间2ms左右。加电测试IC2各脚输出电压,3脚电压为0.9V左右,正常应为0.6V左右,有异常,其余各脚电压正常,与故障产品测试情况相同。

如图2所示,IC2是电流模式PWM控制器,其占空比为100%,采用斜率补偿电路用以消除峰值到平均值的电流误差,稳定电路工作。图中V3、R07和C06组成斜率补偿电路,其中IC2的8脚是5V基准, IC2的4脚振荡三角波经NPN电压跟随器(V3)驱动斜坡补偿电阻R07(阻值10KΩ)向C06(容值100pF)提供斜坡补偿电流。

 

图3   IC2( UCC1800)内部结构图

如图3所示,IC2的3脚是CS端,是IC2内部PWM比较器和过流比较器的输入端,PWM比较器阈值为1V电平,过流比较器阈值为1.5V电平。设计时,3脚波形峰值取决于主回路峰值电流检测电阻的值。

峰值电流检测电阻=阈值1V/主回路峰值电流

根据负载电流、振荡频率、变压器匝比、占空比等计算输入28V时,主回路峰值电流约为1.07A ,则峰值电流取样电阻(R01、R02)理论值=1V/1.07A=0.93Ω,经调试,取样电阻设置为0.75Ω,+5V带载700mA正常工作情况下3脚峰值在0.6V左右,余量足够。当斜坡补偿电阻因键合错误直接被短路没有限流会造成3脚峰值变大,电路工作不稳定,当峰值超过阈值时,触发了控制功能,导致故障现象。

在确认故障现象后,人为制造了2块金丝键合错误产品和故障产品共3只进行全面试验。根据试验结果分析,在相同条件下,金丝键合正确的正常产品工作状态稳定,不会出现掉压现象

根据以上测试结果分析,加电时,故障产品中IC2的3脚电压在0.8V~0.9V之间,接近PWM比较器内部阈值1V电平,金丝键合错误抬高了IC2的3脚电压,接近电路临界控制点,产品在加电工作过程中受到负载变化、输入电压变化等外界因素的干扰,导致IC2的3脚瞬间电压大于1V,触发3脚的保护,最终造成本次故障。

3.措施

针对本次故障现象,为了有效的杜绝类似问题发生,采取以下措施:

在产品设计图纸玻璃图增加阻焊层,将测试点用阻焊层覆盖,规避操作工金丝键合错误;购置适合该产品采集测试的专业设备,对产品进行全方位、多角度检测,确保无遗漏;已购置全自动键合机,将该产品的人工键合转为全自动键合,彻底杜绝键合错误。

4.结论

该电源模块产品出现的5V输出掉压现象是由于内部斜率补偿电路NPN跟随器射极金丝键合错误,误键合到预留的测试点上导致。

通过分析该电源模块输出+5V掉压的故障,进一步理解了该电路的工作原理,同时也对产品的生产过程控制起到警示作用,对质量控制提出了更高要求。

参考文献:

[1](美)普利斯曼  著,王志强 译.开关电源设计[M].北京:电子

工业出版社,2010

[2]方佩敏,张国华.最新集成电路应用指南[M].北京:电子工业

出版社,1996

[3]华成英,童诗白.模拟电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2006

[4]阎石.数字电子技术基础[M].北京:高等教育出版社,2006

[5]周淑阁,付文红,硕力更.模拟电子技术[M].北京:高等教育出版社,2006

1