中国铁路青藏集团有限公司 青海省西宁市 810006
摘要:统计近年来的一次压装合格率,经过分析轮对压装曲线,找到影响一次压装合格的关键因素,制订相应措施,使得各型轮对压装合格率明显提高。
关键词:轮对;加工;压装;粗糙度;圆柱度;过盈量。
轮对一次压装是按厂修技术标准将加工选配好的车轮、车轴经同温后利用轮对压装机过盈冷压,通过压装压力曲线来判断轮对是否压装合格。
一、轮对一次压装合格率的数据统计
西宁东车辆段承担着青藏集团公司客货车轮对的组装工作,具有10种轮对的厂修资质,而现场仅有一条轮对组装流水线,承担8种客车轮对、2种货车轮对组装工作,无法同时组装客、货车轮对。经统计2017年至2020年共计压装轮对10625条,其中客车轮对压装1508条,共计压装1637次,其一次压装合格率平均为92%;货车轮对压装共计9117条,共计压装9422次,其一次压装合格率平均为为96%。其中RDAM96轮对的一次压装合格率,最低仅为65%。
二、轮对一次压装的过程分析
由以上数据可以看出,西宁东车辆段厂轮轮对一次压装合格率偏低。进而分析2020年度压装不合格曲线,主要有降吨、超吨、平直、轮位差(盘位差)超限及中间凹下等原因。对轮对一次压装过程进行分析如下:
1.人员素质。由于从2016年才开始从事轮对压装工作,业务技能及经验掌握有一定差距,加之10种轮对组装之间换型频繁,导致作业人员对标准易混淆。比如2017至2020年厂轮共计压装RDAM96轮对188条,分11次完成,平均每次17条,实际生产中最多一次压32条,最少一月仅有2条,无法对轮座、轮毂孔、盘座、盘毂孔的粗糙度、圆柱度及过盈量等因素调整到最佳配合,缺乏经验值。
2.设备状态。车轴轮座加工选用数控车轴车床、外圆磨床使轮座达到压装要求;车轮加工使用数控镗床使轮毂孔表面达到压装要求,最后利用轮对压装机将车轮车轴过盈配合压装在一起。一是2021年1月通过对轮座(盘座)、轮毂孔(盘毂孔)粗糙度进行逐个检测并记录对比发现,轮座表面粗糙度均在0.7-0.8um之间,符合要求(不大于Ra1.6μm),车磨床稳定;而镗床加工的轮毂孔表面粗糙度变化范围较大,仅仅是符合0-6.3um的范围内,时而存在刀纹现象,不影响粗糙度但影响压装力,易造成末端超吨。二是不合格轮对中存在轮位差(盘位差)错误,主要是由于轮位差(盘位差)为相对值,压装机程序以某一边为基点,导致轮位差(盘位差)判定不确定。三是曲线中间凹下导致的不合格轮对是由于AM96轮对油槽位置在程序内的判定偏差,造成压力曲线中间凹下位置不对,导致轮对压装不合格。
3.材料器具。一是量具的不精确导致压力曲线与过盈量不成比例。轮座、轮毂孔尺寸需使用机械式外径千分尺进行复核,由于外径千分尺本身的不确定性(误差±0.006mm),测量读取时的估读以及受环境、自身温差(外径千分尺无隔热设计)的影响,形成数据的累积误差。经对比外径千分尺在上午和下午的误差达0.007mm,由于测量值不能反映轮轴尺寸的真实值,直接影响了过盈量选取(以RD2为例,推荐值0.18-0.22mm)的准确性。二是涂抹介质的影响。不论何种轮对压装时均可涂抹纯植物油或矿物脂(MOLYKOTE DX),经现场对比,涂抹纯植物油对压装力影响不大,而矿物脂的量多或少都会对压装力产生影响。比如制动盘组装(制动盘为新盘,其圆柱度、粗糙度均无需加工),当涂抹清油时,制动盘选配过盈量仅为0.12-0.13mm以内,易造成超吨,且过盈量范围偏下限,给加工选配造成困难;当涂抹摩力克时,选配过盈量为0.14-0.16mm内,但一旦涂抹过多,易造成不起吨。
4.制度标准。抽取2020年11月162条RE2B轮对的加工质量卡控记录数据进行分析,轮座圆柱度为0.020mm,轮毂孔圆柱度为0.010,由于圆柱度不匹配,易造成末端降吨。统计过盈量值,其范围在0.17-0.21之间(0.17的38次,0.18的148次,0.19的79次,0.20的43次,0.21的16次)。符合《轮规》过盈量选取范围为轮孔直径的0.8‰~1.5‰,即0.16~0.29 mm,根据实际生产经验,总结出过盈量以0.18~0.22 mm为宜。但其压力值超过1000KN的有17次,过盈量为0.18的就有14次,故当过盈量值一定时,其压力值不成比例的变大是粗糙度变化引起,故需要求镗床粗糙度保证在4μm以下。
三、解决压装曲线不合格问题的对策
以现有轮对生产条件,为提高客货车轮对的一次压装合格率,制定实施了以下对策。
1.提高人员素质。加强理论和实践相结合的学习,一是组织人员对压装不合格的轮对进行逐条分析、总结经验。二是每月对职工进行一次业务抽考,不断提高理论水平。三是进行岗位练兵,让职工标准化作业,达到作业过程有序可控,不断提高职工业务素质。
2.提高轮毂孔粗糙度。在加工HDSA和AM96轮饼的过程中,均会出现精车加工颤刀,导致刀纹。故对镗床主轴及法兰进行了调整,同时确定每加工8一10条轮毂孔后更换刀具,消除轮毂孔刀纹。一是调整镗床的进刀量、车削速度,确保加工后的粗糙度、圆柱度符合要求,消除末端降吨,控制轮毂孔粗糙度在2.5-4.5μm之间,且不能有刀纹。二是增加AM96车轮加工程序。精车刀转速由110%调整为140%;进给量由100%调整为90%;使得AM96车轮轮毂孔粗糙度控制在2.6um左右,符合3.2um的要求,取消轮毂孔打磨要求,减轻职工工作量。
3.压装曲线判定程序修正。针对轮位差(盘位差)错误问题,以轴长中心为基点进行加减修正压装机内“左右盘座直径差”,消除相对值的不固定性,杜绝了轮位差(盘位差)导致的不合格轮对。对AM96注油槽程序由原先85(10)改为75(15),即将油槽行程85-95改为75-90之间判定标准,杜绝中间凹下的不合格曲线。
4.材料器具使用规范。为消除人为读数的误差,在选配复测时采用数显外径千分尺,并对孔、座尺寸进行全数复测;同时测量人员尽可能多次校验测量仪器,以保证测量的精度,从而使过盈量与压装压力成正比。压装时均涂抹纯植物油,减少对压装力的影响,加强加工精度。
5.明确标准制度。核实10种轮对机加工质量卡控记录的标准值。一是图纸要求客车轮座(盘座)的圆柱度为≤0.015mm,货车轮座(盘座)的圆柱度为≤0.050mm,轮毂孔(盘毂孔)的圆柱度≤0.050mm,故现场执行客车车轴轮座(盘座)的圆柱度为0.010mm;货车车轴轮座(盘座)的圆柱度为0.020mm;客货车车轮轮毂孔圆柱度均为0.020mm。进行轮座、轮毂孔圆柱度尽量一致的试验后,基本消除了末端降吨。二是调整生产秩序,由原先备量2条改为9条用量,加强落实轴与轮同温8小时以上的要求。增加库内保温措施,尽量减小温差。三是现场验证69份作业指导书,优化建议作业标准27条,进而提高质量。
四、效果验证
通过对轮对压装过程中人机料法环关键问题的分析,经过2个月的试验探索,2021年10种轮对的一次压装合格率均达到了99%以上。
为保证轮对一次压装合格率,今后需要积极协调沟通,提前储备客车轮对的配件,形成一定储备量,客车轮对尽量按照年度计划中的季度计划批量生产,进而减少磨床、镗床、压装机的换型频次,提高生产效率,进一步确保压装一次合格率。
参考文献:
(1)《铁路货车轮轴组装检修及管理规则》(铁运〔2016〕191号)
(2)《铁路客车轮轴组装检修及管理规则》(铁运〔2013〕191号)